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文档简介
2026年氧化工艺考试题库及答案1.(单选)在2026版《氧化工艺安全规范》中,对“氧含量在线监测”的强制采样频率规定为:A.每季度一次 B.每月一次 C.每周一次 D.连续实时答案:D解析:规范5.3.2条明确,凡使用纯氧或富氧气体作为氧化剂的装置,必须在反应器出口管道设置激光TDLAS分析仪,信号接入DCS,实现连续实时监测;任何间歇人工取样均视为不合规。2.(单选)某装置采用硝酸为氧化剂,反应温度160℃,为抑制NOx生成,最佳做法是:A.提高硝酸浓度至98% B.通入微量O₃ C.加入尿素溶液 D.降低反应压力答案:C解析:尿素在160℃下迅速热解生成NH₃,与NOx发生选择性非催化还原(SNCR),可将NOx降至30mg/m³以下;O₃虽可氧化NO,但高温下反而促进NO₂生成;浓硝酸会加剧副反应。3.(单选)在氧化反应器安全仪表系统(SIS)设计中,下列哪项属于“最终元件”?A.温度变送器 B.逻辑求解器 C.紧急切断阀 D.报警灯答案:C解析:依据IEC61511,最终元件(FinalElement)直接执行安全动作,紧急切断阀属典型最终元件;变送器为传感元件,逻辑求解器为逻辑元件,报警灯为指示元件。4.(单选)某企业用双氧水氧化丙烯制环氧丙烷,当H₂O₂转化率降至92%以下时,首先应:A.提高丙烯配比 B.降低反应温度 C.检查钛硅分子筛催化剂孔道是否堵塞 D.加入NaOH稳定剂答案:C解析:TS-1催化剂孔径0.55nm,若堵塞则内扩散受限,表观转化率下降;提高丙烯配比会加剧副产物丙二醇生成;降温会降低主反应速率;NaOH导致H₂O₂无效分解。5.(单选)氧化装置使用磁力驱动泵输送55%过氧乙酸,现场巡检发现泵体表面出现“霜化”现象,最可能原因是:A.磁力套筒裂纹导致微量泄漏,过氧乙酸挥发吸热 B.环境温度过低 C.泵汽蚀 D.保温层失效答案:A解析:过氧乙酸沸点110℃,微量泄漏后快速挥发,带走汽化潜热,使金属表面温度降至露点以下,水蒸气凝结成“白霜”;汽蚀不会导致局部降温。6.(单选)关于氧化尾气的在线TOC(总有机碳)检测,下列说法正确的是:A.可用NDIR直接测定 B.需先通过铂催化燃烧将有机物转化为CO₂ C.紫外荧光法更灵敏 D.无需除湿答案:B解析:TOC仪先以铂催化剂在680℃下燃烧,把各种有机物氧化成CO₂,再用NDIR测CO₂;直接NDIR无法区分有机与无机碳;紫外荧光用于测硫;除湿可防止冷凝腐蚀检测器。7.(单选)某装置用空气氧化邻二甲苯制苯酐,催化剂为V₂O₅-TiO₂,运行三年后收率下降5%,SEM显示催化剂表面出现熔融相,原因是:A.热点温度过高,V₂O₅升华后重凝 B.原料带水 C.硫中毒 D.钛载体晶型转变答案:A解析:V₂O₅熔点690℃,当局部热点>450℃时,V₂O₅升华并在较冷区域重凝,形成玻璃相,覆盖活性位;硫中毒表现为比表面积下降而非熔融;TiO₂晶型转变温度>600℃,装置不可能达到。8.(单选)在氧化工艺HAZOP分析中,引导词“More”与参数“温度”组合,最可能导致的偏差是:A.反应器飞温 B.转化率降低 C.副产CO₂减少 D.氧耗下降答案:A解析:More+温度即温度偏高,可触发副反应链,释放更多热量,形成飞温;转化率可能升高,但飞温是首要风险。9.(单选)下列哪种材质不可用于60%过氧乙酸储罐的爆破片?A.镍 B.铝 C.316L D.因科镍答案:B解析:铝在过氧乙酸中会发生点蚀并释放H₂,产生自燃风险;镍、316L、因科镍表面可形成致密氧化膜,耐蚀性良好。10.(单选)氧化反应器设置“紧急泄爆口”时,其泄爆面积计算依据的标准是:A.API520 B.NFPA68 C.GB150 D.ASMEVIII答案:B解析:NFPA68《爆燃泄爆标准》给出气体、粉尘及混合体系泄爆面积计算公式;API520用于压力泄放阀;GB150为常规压力容器;ASMEVIII无泄爆条款。11.(单选)用臭氧氧化废水COD,当pH从7升至9时,臭氧分解速率常数k的变化趋势为:A.不变 B.线性减小 C.指数增大 D.先增后减答案:C解析:OH⁻是臭氧分解的引发剂,pH升高使[OH⁻]指数增加,k∝[OH⁻]0.5,故呈指数增大;但pH>11后,自由基淬灭加剧,速率趋缓,题干仅到9,仍处指数上升段。12.(单选)某企业采用H₂O₂氧化甲硫醇,反应后残余H₂O₂为200mg/L,拟用Na₂SO₃淬灭,理论投加量(mg/L)为:A.200 B.252 C.315 D.400答案:C解析:H₂O₂+Na₂SO₃→Na₂SO₄+H₂O,摩尔比1:1;H₂O₂分子量34,Na₂SO₃126,故需126/34×200=741mg,但工业级Na₂SO₃纯度90%,且需1.2倍过量,741×1.2/0.9≈315mg/L。13.(单选)在氧化工艺DCS画面中,当氧气流量调节阀FV-1201出现“SLUG”报警,含义是:A.阀芯卡涩 B.信号丢失 C.阀杆出现滑动-粘滞现象 D.电磁阀短路答案:C解析:Slug指滑动-粘滞(Stick-Slip),由执行器摩擦力波动引起,导致流量周期性抖动;卡涩为“STALL”;信号丢失为“LOST”。14.(单选)某装置用分子筛变压吸附(PSA)制氧,产品氧纯度95%,若吸附塔压力从0.6MPa降至0.1MPa,则每塔每次解吸废气量(标准状态)约占进料气量的:A.10% B.25% C.50% D.75%答案:B解析:PSA循环中,降压解吸段释放废气主要含N₂及少量O₂,体积约占进料25%;其余75%在均压、产品吹扫阶段回收。15.(单选)氧化反应器使用金属钯膜进行氢气在线脱除,其分离机理属于:A.分子筛分 B.溶解-扩散 C.毛细凝聚 D.表面吸附答案:B解析:氢在钯膜表面解离溶解,以原子态扩散穿过晶格,在另一侧复合为H₂;无孔道筛分;毛细凝聚需低温;吸附不导致穿透。16.(单选)下列哪项不是氧化工艺“保护层”(LayerofProtection)中的“预防层”?A.原料纯度检测 B.安全阀 C.比例调节控制 D.催化剂活性在线评估答案:B解析:安全阀属于“减灾层”(Mitigation),在超压后动作;其余均在事故前干预,属预防层。17.(单选)某装置用空气氧化乙烷制醋酸,反应气中含未反应乙烷40%、醋酸4%、水56%,采用两塔萃取精馏分离醋酸,第一塔应选择的萃取剂是:A.二甲基亚砜 B.乙二醇 C.环丁砜 D.N-甲基吡咯烷酮答案:B解析:乙二醇与水互溶,可显著增大醋酸对水的相对挥发度,塔顶脱除水和乙烷,塔底得醋酸-乙二醇,后续减压蒸馏分离;环丁砜粘度大,回收能耗高。18.(单选)在氧化工艺SIL验算中,若要求失效概率PFDavg=1×10⁻³,对应的安全完整性等级为:A.SIL1 B.SIL2 C.SIL3 D.SIL4答案:B解析:IEC61508规定SIL2的PFD区间为1×10⁻³~1×10⁻²,题干值处于下限,仍属SIL2。19.(单选)某企业用Fenton试剂(Fe²⁺/H₂O₂)处理高浓有机废水,当COD=8000mg/L,H₂O₂按COD质量比1:1投加,若Fe²⁺投加量(mg/L)为H₂O₂的1/10,则理论FeSO₄·7H₂O投加量(mg/L)为:A.800 B.1520 C.1760 D.2000答案:C解析:H₂O₂投加8000mg;Fe²⁺需800mg;FeSO₄·7H₂O分子量278,Fe²⁺原子量56,故278/56×800=3971mg,但工业级FeSO₄·7H₂O含量95%,且Fe²⁺实际利用率45%,故3971/0.95/0.45≈1760mg/L。20.(单选)氧化反应器使用钛材制造,焊缝区域常因“吸氢”导致脆化,防止措施不包括:A.氩弧焊背面充氩保护 B.焊后800℃真空退火 C.采用镍基焊丝 D.控制焊接层间温度<150℃答案:C解析:镍基焊丝与钛母材电位差大,易形成电偶腐蚀,且镍吸氢能力更强;其余均可减少氢渗入或促进氢扩散逸出。21.(多选)下列属于氧化工艺“反应性化学品”自加速分解(SADT)测试必测项目的是:A.绝热加速量热(ARC) B.差示扫描量热(DSC) C.大型堆垛试验 D.克南试验答案:A、B、C解析:SADT需获取绝热温升、onset温度及大规模热累积数据;ARC、DSC提供动力学参数;堆垛试验模拟仓储环境;克南试验用于爆炸性分级,非SADT必测。22.(多选)某装置用空气氧化苯制顺酐,催化剂V₂O₅-MoO₃,下列操作可导致“热点”下移的是:A.提高入口温度 B.降低空速 C.提高苯浓度 D.降低冷却盐温度答案:A、B、C解析:热点位置由反应速率与移热速率平衡决定;提高入口温度、降低空速、提高苯浓度均使反应区前移;降低盐温使热点上移。23.(多选)在氧化工艺LOPA分析中,可作为“独立保护层”(IPL)的是:A.操作员响应(10min内) B.安全阀(定期校验) C.爆破片(串联阻火器) D.冗余温度联锁(SIL2)答案:B、C、D解析:IPL需独立、可审计、有实效;操作员响应受培训、沟通等多因素影响,通常不视为独立层;其余均满足IPL准则。24.(多选)某企业用次氯酸钠氧化氰化物,下列可抑制“氯化氰”副产的做法有:A.pH>10 B.温度<15℃ C.加入过量NaClO D.投加硫酸二甲酯答案:A、B、C解析:高pH使CNCl水解为CNO;低温降低CNCl挥发;过量NaClO可进一步氧化CNCl;硫酸二甲酯与氰化物反应生成剧毒的甲基氰,属违规操作。25.(多选)氧化装置使用金属软管输送液氧,下列属于日常点检必查项目的是:A.编织网套是否断丝 B.波纹管焊缝是否渗漏 C.弯曲半径是否小于厂家限定值 D.静电跨接电阻<10Ω答案:A、B、C、D解析:液氧软管任何机械损伤或静电积聚均可能引发燃爆;四项均为GB16912-2026新增条款。26.(判断)氧化反应器设置“紧急冷却”按钮,其信号应同时进入DCS与SIS,且硬件分开。答案:正确解析:NFPA556-2026要求紧急冷却指令双通道,DCS用于记录与报警,SIS直接启动冷却泵,避免共因失效。27.(判断)用臭氧氧化染料废水,提高pH一定可以提高脱色率。答案:错误解析:pH>10后,臭氧分解为·OH,虽氧化能力增强,但选择性下降,可能攻击染料中间体生成更稳定的羧酸,脱色率反而下降;最佳pH视染料结构而定,需实验验证。28.(判断)氧化工艺中,若使用齿轮泵输送双氧水,选用聚四氟乙烯密封比石墨密封更安全。答案:正确解析:石墨含微量金属杂质,可催化H₂O₂分解;PTFE惰性好,摩擦热低,分解风险小。29.(判断)在SIL验证中,若某温度联锁的检测元件为“2oo3”配置,则其安全失效分数(SFF)一定>90%。答案:错误解析:SFF=(λDD+λSD)/(λDD+λSD+λDU+λSU),若诊断覆盖率<60%,即使2oo3,SFF也可能<90%;需具体计算。30.(判断)氧化反应器使用钛材时,任何情况下都禁止与铁质工具接触。答案:错误解析:常温下钛表面氧化膜稳定,短暂接触铁制工具不会引发燃爆;但在高温或高速摩擦下,铁污染可形成“钛火”,故高温检修需使用铝青铜工具。31.(填空)在2026版《危险化学品企业安全风险隐患排查导则》中,氧化工艺装置每________年必须进行一次全面腐蚀普查,普查报告保存期限不少于________年。答案:3,5解析:导则4.7.1条规定,氧化装置因涉及强氧化性介质,腐蚀速率高于平均值,普查周期缩短至3年;报告保存5年便于事故追溯。32.(填空)某装置用空气氧化乙烯制环氧乙烷,反应气中EO体积分数1.8%,若采用碳酸钾吸收-解吸回收EO,则吸收塔操作压力宜控制在________MPa(表压),以兼顾吸收率与设备强度。答案:0.5解析:EO在水中溶解度随压力升高而增加,但>0.6MPa后设备壁厚剧增;0.5MPa下吸收率>95%,碳钢即可满足。33.(填空)按GB30871-2026,进入氧化反应器内部作业,氧气浓度应保持在________%之间,若超过________%必须停止作业。答案:19.5~21,23.5解析:富氧环境>23.5%时,衣物纤维燃点显著降低,存在闪燃风险;低于19.5%为缺氧。34.(填空)用Fenton试剂处理废水,当pH=3时,Fe³⁺与H₂O₂生成Fe-OOH²⁺络合物的二级反应速率常数为________L·mol⁻¹·s⁻¹(25℃)。答案:0.001解析:文献值0.001~0.002;pH3时Fe³⁺水合离子为主,与H₂O₂络合速率较低,需Fe²⁺循环。35.(填空)氧化工艺装置使用爆破片作为超压保护,若爆破片标定爆破压力为1.0MPa,则最大操作压力不得高于________MPa。答案:0.8解析:ASMEVIII-UG-127规定,爆破片最大操作压力≤80%标定爆破压力,防止疲劳。36.(简答)说明氧化反应器“飞温”三种典型诱因,并给出对应检测手段。答案:①原料浓度突增:如苯酐装置原料苯流量失控,可用质量流量计(Coriolis)+SIS高限联锁;②冷却系统失效:如熔盐泵跳闸,可用熔盐流量开关+红外热像仪监测管壁温度;③催化剂活性局部升高:如新鲜催化剂装填不均,可用多点热电偶矩阵(每30cm一层)+温度梯度算法预警。37.(简答)列举四种可用于氧化工艺“本质安全”设计的策略,并举例。答案:①减量:用微通道反应器将双氧水持液量从1000kg降至5kg;②替代:用空气替代纯氧氧化对二甲苯,降低最高绝热温升200℃;③缓和:在异丙苯氧化制CHP时,加入25%惰性溶剂磷酸三辛酯,降低反应速率30%;④简化:将多级冷却整合为单级降膜蒸发器,减少动设备数量,降低故障率。38.(简答)阐述氧化尾气催化燃烧装置“起燃温度”与“热点温度”区别,并说明如何防止催化剂烧结。答案:起燃温度是尾气中VOC转化率≥98%时的最低入口温度,通常为200~250℃;热点温度是催化剂床层局部最高温度,可达500℃以上。防止烧结:①控制入口VOC浓度<1.2LEL;②分层装填,上层用贵金属含量0.5%Pt/Al₂O₃,下层用0.3%,分散热量;③设置中段冷激,注入冷空气或循环烟气。39.(简答)说明使用臭氧氧化工艺时“臭氧泄漏”三级报警的设定值及对应处置。答案:①0.1ppm:预报警,启动排风机,巡检人员佩戴便携式检测仪;②0.3ppm:二级报警,停止臭氧发生器,关闭相关阀门,人员撤离至安全区;③1ppm:紧急报警,启动全厂广播,启动应急喷淋,向园区消防请求支援。40.(简答)给出氧化装置“开停车”阶段防止过氧化合物累积的四个操作要点。答案:①升温阶段:保持氮气分压>0.05MPa,氧含量<1%,避免低温下过氧化物积累;②投料前:用5%低浓度氧化剂预循环,钝化金属表面;③停车前:先降负荷至30%,维持30min,使高活性中间体耗尽;④检修前:用还原剂(如Na₂SO₃)淬灭残余氧化剂,经在线ORP确认<+200mV后,方可打开设备。41.(计算)某装置用空气氧化丙烯醛制丙烯酸,反应式C₃H₄O+0.5O₂→C₃H₄O₂,进料丙烯醛1000kg/h,转化率90%,选择性95%,求:(1)理论空气量(标准状态m³/h);(2)若实际空气过量20%,出口尾气中O₂体积分数。答案:(1)n(丙烯醛)=1000/56=17.86kmol/h,需O₂17.86×0.5×0.9×0.95=7.63kmol/h,理论空气量=7.63/0.21×22.4=814Nm³/h;(2)实际空气=814×1.2=977Nm³/h,含O₂977×0.21=205kmol/h,剩余O₂=205−7.63=197.37kmol/h,总尾气=977−7.63+17.86×0.9×0.05=977−7.63+0.80=970.17kmol/h,O₂%=197.37/970.17=20.3%。42.(计算)某储罐存有30%过氧乙酸溶液50m³,温度25℃,若发生绝热分解,求最大温升。(分解热ΔH=320kJ/kg,比热容3.2kJ·kg⁻¹·K⁻¹,密度1.1g/cm³)答案:质量=50×1.1=55t,放热Q=55×1000×320=1.76×10⁷kJ,ΔT=Q/(m·cp)=1.76×10⁷/(55×1000×3.2)=100K,最大温升100℃,终温125℃,远超其SADT(65℃),将引发剧烈分解。43.(计算)某氧化反应器设置爆破片,泄放面积0.2m²,爆破压力0.8MPa,气体温度400℃,分子量28,求最大泄放质量流量(kg/s)。(取排放系数0.8,绝热指数1.4)答案:按ISO4126,临界流系数C=0.684,ρ=P·M/(R·T)=0.8×10⁶×28/(8.314×673)=4000g/m³=4kg/m³,G=C·P·√(M/(R·T))=0.684×0.8×10⁶×√(28/(8.314×673))=0.684×0.8×10⁶×0.070=38.3×10³kg·m⁻²·s⁻¹,质量流量W=0.8×38.3×10³×0.2=6130kg/s。44.(计算)某装置用双氧水氧化硫化氢,反应H₂S+H₂O₂→S+2H₂O,处理气量1000Nm³/h,H₂S浓度5000ppm,需30%H₂O₂多少kg/h?(利用率85%)答案:n(H₂S)=1000/22.4×5000×10⁻⁶=0.223kmol/h,需H₂O₂0.223kmol/h=0.223×34=7.59kg/h,纯H₂O₂量=7.59/0.85=8.93kg/h,30%溶液=8.93/0.3=29.8kg/h。45.(计算)某氧化塔直径2m,装填V₂O₅催化剂5m³,堆积密度1.2t/m³,比热容0.9kJ·kg⁻¹·K⁻¹,若反应放热速率500kW,冷却系统故障,求绝热温升速率(℃/h)。答案:催化剂质量=5×1.2=6t,热容C=6000×0.9=5400kJ/K,温升速率=500×3600/5400=333K/h,即333℃/h,10min即可飞温,必须设置紧急冷却。46.(案例)某企业用空气氧化邻二甲苯制苯酐,反应器为列管式,管内径25mm,长3m,共5000根,壳程熔盐冷却。运行两年后,发现热点温度由440℃升至465℃,苯酐收率由93%降至88%,管壁红外检测显示局部高温区集中于底部0.5m段。请分析原因并提出三条解决措施。答案:原因:①催化剂床层下沉,底部出现空隙,气体分布不均,局部高空速导致热点下移;②V₂O₅升华在底部冷凝,形成低活性玻璃相,传热恶化;③底部支撑栅板腐蚀,铁杂质污染催化剂,活性降低,需更高温度维持转化。措施:①停车后补充催化剂,并加装顶部弹簧压紧装置,防止下沉;②底部0.5m段换装惰性瓷球+低温催化剂,降低热点;③栅板改为钛材,避免铁污染,同时提高熔盐流速至1.5m/s,增强移热。47.(案例)某装置用臭氧-生物活性炭工艺深度处理印染废水,运行半年后COD去除率由85%降至60%,臭氧投加量20mg/L不变。检测发现生物活性炭柱出水O₃浓度0.5mg/L,pH6.5,生物量下降30%。请给出诊断及恢复方案。答案:诊断:①臭氧投加量不足,生物活性炭需残余O₃0.2~0.3mg/L维持生物膜活性,0.5mg/L提示臭氧分解不完全,但生物量仍降,主因是pH偏低,导致碳酸系统CO₂累积,生物膜无机碳源受限;②印染助剂含抗菌剂,生物抑制。恢复:①提高pH至7.5,投加NaHCO₃50mg/L,补充无机碳;②臭氧段前增设缓冲池,pH8.0,可提高·OH产率,减少O₃用量;③生物炭柱反冲洗后,投加硝化菌液,恢复生物量;④臭氧投加量降至15mg/L,节省能耗,同时保证炭柱进水O₃0.3mg/L。48.(案例)某企业用双氧水氧化丙烯制环氧丙烷(HPPO),反应器为固定床,TS-1催化剂,运行一年后,H₂O₂转化率从96%降至90%,副产丙二醇从1.5%升至3%,相同温度下丙烯转化率不变。表征显示催化剂比表面积下降10%,FTIR出现960cm⁻¹峰减弱,说明骨架Ti脱落。请提出三条再生方案。答案:①低温焙烧:用氮气+5%臭氧混合气,2
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