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文档简介

压力回灌井施工方案1适用范围与编制依据1.1适用范围本方案适用于××市轨道交通7号线××站—××站区间盾构隧道(埋深18~26m,穿越粉细砂、中粗砂及局部卵石层)的“不要标题”压力回灌井施工,兼顾周边建筑物沉降控制需求。1.2编制依据(1)《建筑与市政地下水控制技术规范》(GB505962020)(2)《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB509112019)(3)《××市地下水管理办法》(2022修订版)(4)××市水务局《回灌井水质标准及验收细则》(试行)(5)××集团《深基坑地下水控制作业指导书》(Q/××JT202305)(6)××勘察院《××区间水文地质勘察报告》(2023.03)2术语与符号2.1术语不要标题压力回灌井:在封闭管路系统内,通过变频恒压装置将处理后的基坑降水回灌至目标含水层,全程井口无敞口暴露,杜绝气液交换,防止氧化堵塞。2.2主要符号Q—设计回灌量(m³/h);P—回灌压力(MPa);S—允许地面沉降(mm);K—含水层渗透系数(m/d);R—影响半径(m)。3水文地质再确认3.1补勘验证施工前7天,采用150mm取芯钻对回灌场区进行3个验证孔补勘,取原状样做粒度、渗透、水质全分析,确保K值误差≤10%。3.2微水试验每孔进行3次降深—恢复测试,采用Theis配线法求参,取三次平均值作为设计输入。若K<3m/d,须加密回灌井间距至15m。4回灌井布置4.1平面布置沿隧道轴线两侧对称布设两排,排距30m,井距25m,呈梅花形;避让管线原则:距雨污水管≥5m,距燃气管≥10m。4.2深度设计回灌段位于隧道底以下1.5倍洞径(≥9m),滤水管长度=含水层厚度×0.8,沉淀管≥3m。4.3井身结构0~5m为φ273mm钢护壁;5m至孔底为φ219mm桥式滤水管,外包60目尼龙网+2层土工布;环空回填2~4mm石英砂至滤管顶部以上2m,上部用膨润土球封至地面以下1m。5回灌系统构成5.1取水端(1)降水井抽水管采用φ75mmHDPE管,承压1.6MPa;(2)每口降水井安装电磁流量计、浊度仪(0~100NTU),数据接入PLC。5.2处理端(1)旋流除砂器:粒径≥0.05mm去除率≥95%;(2)自清洗过滤器:100μm滤网,压差≥0.05MPa自动反冲;(3)活性炭罐:CODMn去除率≥30%,防止有机堵塞;(4)UV消毒:剂量≥40mJ/cm²,细菌总数≤100CFU/mL。5.3回灌端(1)变频恒压泵:扬程60m,流量0~50m³/h,配隔膜罐稳压;(2)每口回灌井设独立支管,安装球阀、止回阀、电磁流量计、压力表;(3)主干管采用φ125mmSDR11PE100管,耐压1.6MPa,热熔连接,24h保压1.2倍工作压力无渗漏。6施工工艺流程6.1测量放线全站仪极坐标法放孔位,误差≤20mm,监理复测签字后方可开钻。6.2钻机就位采用XY200型水井钻机,钻头φ273mm,泥浆正循环,泥浆比重1.08~1.12,粘度25~30s。6.3成孔(1)一次成孔至设计深度,每2m取砂样核对;(2)终孔后换浆,泥浆含砂量<2%;(3)孔斜≤1°,采用KXP2型测斜仪全孔检测。6.4下管(1)滤水管提前在地面试拼,记录编号;(2)采用“提吊+扶正器”法一次下到位,严禁旋转;(3)井口固定:焊接φ10mm吊耳,用2t手拉葫芦张紧。6.5回填(1)石英砂采用吊车+漏斗匀速回填,速度≤0.5m/min;(2)回填量=环空体积×1.15,不足时补充;(3)膨润土球封孔:每投0.5m注水捣实一次,至地面下1m。6.6洗井(1)空压机+活塞联合洗井,历时≥6h,直至出水砂含量<1/2万;(2)抽水洗井后,进行3次降深—恢复,渗透系数误差≤5%。6.7井口封闭(1)浇筑C30混凝土井台,尺寸1m×1m×0.3m,预埋φ125mm钢管;(2)井口加盖,螺栓固定,铅封编号。7系统调试7.1单机试车(1)泵组连续运行2h,轴承温升≤35℃;(2)过滤器反冲洗3次,压差恢复正常。7.2联调(1)逐井开启,每井阶梯升压:0.1→0.15→0.2→0.25MPa,每级稳压30min;(2)记录QP曲线,若P>0.3MPa仍达不到设计Q,停灌并化学洗井。7.3水质对灌(1)回灌水与目标含水层原水进行配伍试验:等量混合静置24h,无沉淀、无絮凝;(2)若出现沉淀,加5mg/L分散剂(聚丙烯酸钠)再测,直至合格。8回灌运行控制8.1运行制度(1)白班8:00—20:00连续回灌,夜班根据沉降监测结果动态调整;(2)每口井日回灌量≤120m³,防止超灌抬升。8.2压力—流量双控PLC设定:P上限0.35MPa,Q下限15m³/h;超限时自动关闭并短信报警。8.3水质巡检(1)每班检测浊度、COD、电导率;(2)每周送第三方全分析,与GB/T148482017Ⅲ类水对标,任一指标超标立即停灌。9监测与信息化9.1水位监测回灌影响半径内布置12口观测孔,采用SolinstLevelogger3001,采样频率1次/15min。9.2沉降监测(1)隧道轴线30m范围布设36个沉降点,采用TrimbleS8全站仪,精度0.5mm;(2)回灌期间日沉降速率≤0.3mm/d,累计≤10mm,否则启动应急预案。9.3数据平台所有监测数据接入××地铁监测云平台,自动生成时序曲线,异常红色预警。10应急预案10.1井口爆裂(1)现场立即停泵、关闭主干阀;(2)30min内完成井口钢盖焊接封闭;(3)2h内更换备用井,确保回灌量不中断。10.2地面突鼓(1)沉降监测日变化>2mm或日隆起>1mm,立即降50%回灌量;(2)24h内加密观测至1次/2h;(3)若仍恶化,启动“停灌—抽水—回灌”反循环,直至稳定。10.3水质突变(1)浊度>10NTU,立即切换至应急旁路罐车运排;(2)COD超30mg/L,投加粉末活性炭应急吸附,2h复测合格方可复灌。11封井与移交11.1封井条件隧道二次衬砌完成且地面沉降连续7d<0.1mm/d,经监理、水务局联合验收后方可封井。11.2封井流程(1)泵抽清水置换井内积水,电导率与原含水层差值<5%;(2)投入φ50~70mm干净砾石至滤管底部以上2m;(3)注P.O42.5水泥浆,水灰比0.5:1,注浆压力0.2MPa,至孔口返浓浆;(4)28d后取芯,无侧限抗压强度≥5MPa,视为合格。11.3资料移交成孔记录、洗井记录、QP曲线、水质报告、监测总结、封井录像,纸质+电子双套移交××市城建档案馆。12职业健康安全12.1危险源清单(1)高压PE管爆裂—能量释放;(2)深井坠落—4m以上洞口;(3)UV紫外辐射—眼睛伤害。12.2控制措施(1)主干管1.2倍压力保压30min后方可运行;(2)井口≥1.2m围栏+自锁盖板,夜间红色警示灯;(3)UV消毒器设铝合金防紫外罩,巡检佩戴防UV眼镜。12.3安全教育三级教育覆盖率100%,井口作业人员额外考取“有限空间作业证”,证件有效期2年。13环境保护13.1噪声控制钻机发动机加装二级消音器,场界噪声昼间≤65dB,夜间≤55dB。13.2泥浆处置采用振动筛+压滤机,泥饼含水率<40%,外运××环保建材厂制砖;滤液回用。13.3地下水保护回灌总量≥抽水量95%,确保周边地下水位降幅<0.5m。14质量验收标准14.1井身孔径偏差±5mm,垂直度≤1‰,滤管居中度≥90%。14.2系统连续72h运行,设备完好率≥98%,回灌量偏差±5%,压力波动±0.02MPa。14.3环境地面累计沉降≤10mm,单点隆起≤5mm,地下水质量保持Ⅲ类。15成本与工期15.1成本回灌井综合单价:成井680元/m,设备租赁3.2万元/月,处理耗材0.45元/m³,按总量3万m³计,直接费约98万元。15.2工期成井15d,设备安装3d,调试2d,运行90d,封井7d,总工期117d,关键路径为成井与运行并行。16总结与改进16.1实施结果××公司地铁项目部2023年5—9月按本方案完成22口不要标题压力回灌井,累计回灌31.2万m³,周边最大沉降7.8mm,优于设计值10mm;水质抽检100%合格,未发生一次堵塞或爆管事件。16.2经验(1)采用“变频恒压+独立支管”模式,单井故障不影响

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