2025年地勘钻探工岗位操作技能考核试卷及答案_第1页
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2025年地勘钻探工岗位操作技能考核试卷及答案一、理论知识考核(总分60分)(一)单项选择题(每题2分,共20分)1.地勘钻探中,金刚石钻头适宜钻进的岩石硬度等级为()。A.1-3级(软岩)B.4-6级(中硬岩)C.7-10级(硬岩及极硬岩)D.11-12级(超硬岩)答案:C2.正常钻进时,泥浆泵的泵压突然下降50%,最可能的原因是()。A.钻头磨损B.钻杆断裂C.泥浆池液面降低D.泵阀损坏或吸水管漏气答案:D3.岩心管长度选择的主要依据是()。A.钻孔直径B.岩石完整度C.钻机提升能力D.钻进深度答案:B(完整岩石可选长岩心管,破碎岩石需短岩心管防堵塞)4.钻孔弯曲的主要监测手段是()。A.肉眼观察钻杆倾斜B.测斜仪测量C.计算进尺偏差D.观察岩心方向答案:B5.处理“埋钻”事故时,优先采用的方法是()。A.强力提拔B.套铣打捞C.爆破震击D.循环冲洗解卡答案:D(冲洗降低岩粉堆积压力,避免强行提拔断钻具)6.泥浆的含砂量应控制在()以下,否则易加剧泵阀、钻具磨损。A.1%B.3%C.5%D.7%答案:B7.下套管前,对套管丝扣的检查重点是()。A.丝扣长度B.丝扣清洁度及损伤情况C.套管壁厚D.套管直径偏差答案:B(丝扣损伤会导致套管脱落或漏浆)8.钻进过程中,岩心堵塞的典型表现是()。A.进尺突然加快B.泵压升高C.钻机扭矩减小D.岩心管内返水减少答案:D(堵塞后岩心无法进入,泥浆返水受阻)9.冬季施工时,钻机液压油的选择应重点考虑()。A.粘度指数B.抗磨性C.抗氧化性D.倾点(低温流动性)答案:D10.地勘钻孔终孔后,封孔材料优先选用()。A.普通黏土B.水泥浆C.砂石混合物D.聚氨酯树脂答案:B(水泥浆胶结性好,长期封闭效果稳定)(二)判断题(每题1分,共10分,正确打“√”,错误打“×”)1.提钻时可以突然刹车,利用惯性辅助卸扣。()答案:×(突然刹车易导致钻具断裂或人身伤害)2.泥浆比重越大,护壁效果越好,因此钻进破碎地层时应尽量提高比重。()答案:×(比重过高会增大泵压、降低钻速,需根据地层调整)3.岩心采取率=(本回次取出岩心长度/本回次进尺)×100%。()答案:√4.钻进过程中,若发现孔内返水颜色变深,可能是钻头磨损导致岩粉增多。()答案:√5.设备运转时,可用手直接清理传动部位的泥砂。()答案:×(必须停机后清理,防止卷入事故)6.下钻遇阻时,应立即开泵冲孔,严禁强行下压钻具。()答案:√7.孔内发生“烧钻”事故的主要原因是泥浆泵停转或孔内无冲洗液循环。()答案:√8.钻机安装时,天车、立轴、孔口三点必须对中,偏差不超过10mm。()答案:√9.为提高效率,可将不同规格的钻杆混合使用。()答案:×(不同规格钻杆螺纹不匹配,易脱扣)10.暴雨天气时,应停止钻进并检查钻塔基础是否有沉降或积水。()答案:√(三)简答题(每题5分,共20分)1.简述金刚石钻进中“三要素”的调整原则。答案:钻进三要素为钻压、转速、泵量。软岩需低钻压、高转速、大泵量(防岩心堵塞);硬岩需高钻压、低转速(防钻头磨损)、中等泵量(保证冷却);破碎地层需低钻压、低转速、小泵量(减少冲洗对孔壁的破坏)。2.列举孔内漏失的4种常见处理方法。答案:①轻微漏失:降低泥浆比重,加入锯末、棉籽壳等堵漏材料;②中等漏失:使用海带、碎皮条等纤维材料,或注入水泥-水玻璃双液浆;③严重漏失:采用惰性材料(如谷壳、碎塑料)充填,或下套管隔离漏层;④溶洞漏失:投放碎石后灌注高浓度水泥浆。3.简述提钻操作的安全规范。答案:①提钻前检查提升系统(钢丝绳、天车、卷扬机)是否完好;②提钻时专人指挥,钻具提升速度均匀,严禁猛提猛放;③钻具提出孔口后,及时卡紧卡盘,防止下滑;④卸扣时使用管钳或液压大钳,严禁用手直接扶摸丝扣;⑤提钻过程中密切观察孔内返水情况,若返水突然中断,立即停止提升并排查原因。4.如何通过岩心特征判断钻孔是否发生弯曲?答案:①观察岩心层面与岩心管轴线的夹角:若夹角明显大于区域地质构造倾角,可能钻孔倾斜;②测量岩心定向标记(如刻痕)的方位变化:同一地层岩心标记方位偏差超过5°,提示钻孔方位角变化;③对比相邻回次岩心长度与进尺:若岩心长度异常缩短且无堵塞迹象,可能因钻孔弯曲导致岩心磨损。(四)案例分析题(10分)某工地钻进至孔深280m时,突然出现以下现象:钻机扭矩明显增大,进尺停止,泵压由3MPa升至5MPa,孔口返水含大量岩粉。试分析可能的故障原因及处理步骤。答案:可能原因:孔内岩粉堆积导致“埋钻”(岩粉未及时排出,在孔底沉积包裹钻具);或地层破碎掉块,卡阻钻具。处理步骤:①立即停钻,保持泥浆循环,增大泵量冲洗孔底,稀释岩粉;②若泵压稳定后,尝试轻提钻具(不超过钻具自重的1.5倍),配合上下活动(每次提升5-10cm,下放时缓慢);③若活动无效,采用震击器(上击器或下击器)震击解卡,震击力由小到大逐步增加;④若仍无法解卡,记录卡点位置(通过钻具悬重变化计算),采用套铣管套铣卡点以上岩粉或掉块,再尝试打捞;⑤解卡后,检查钻具是否损伤(如钻杆弯曲、钻头磨损),调整泥浆性能(提高粘度和切力,增强携砂能力),降低钻速并增加泵量,防止再次发生埋钻。二、实操技能考核(总分40分)(一)设备检查与调试(10分)考核内容:启动钻机前,检查动力机(柴油机)、泥浆泵、卷扬机的关键部位,并调试泥浆性能至符合要求(比重1.15-1.25,粘度18-22s,含砂量≤3%)。评分标准:①柴油机检查(油位、冷却水、皮带张紧度)——3分;②泥浆泵检查(活塞磨损、阀箱密封、吸水管连接)——3分;③卷扬机制动器、离合器灵敏度测试——2分;④泥浆性能调试(正确使用比重秤、粘度计,调整膨润土或清水量)——2分。(二)正常钻进操作(15分)考核内容:模拟钻进中硬完整岩层(7-8级),要求正确调整钻压、转速、泵量,控制岩心采取率≥90%,并记录钻进参数。评分标准:①钻压选择(8-12kN,根据钻头直径调整)——3分;②转速设置(400-600r/min,金刚石钻头适配)——3分;③泵量控制(80-120L/min,保证岩粉排出且不冲蚀孔壁)——3分;④岩心采取(回次进尺≤岩心管长度的80%,及时提钻防堵塞)——3分;⑤参数记录(进尺、泵压、转速、岩心长度)——3分。(三)突发故障处理(10分)考核内容:模拟钻进中泥浆泵突然停转(假设为皮带断裂),要求完成以下操作:①应急停机;②排查故障;③更换皮带并恢复循环。评分标准:①立即停钻,卡紧钻具,防止下滑——3分;②检查皮带磨损或断裂位置,确认动力机与泵的皮带轮对中——3分;③正确选择同型号皮带,调整张紧度(手指按压皮带下沉1-

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