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文档简介

钢筋接头直螺纹连接施工工艺1适用范围与编制依据1.1适用范围本工艺适用于工业与民用建筑、市政桥梁、轨道交通、综合管廊等现浇混凝土结构中,HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500级热轧带肋钢筋,公称直径16mm~50mm,采用滚轧直螺纹机械连接的现场加工、安装、检验与验收。1.2编制依据GB/T16391—2021《钢筋机械连接用套筒》JGJ107—2016《钢筋机械连接技术规程》JG/T163—2013《滚轧直螺纹钢筋连接件》GB50204—2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T29712—2013《钢焊缝超声波探伤方法及质量分级》项目所在地《建筑工程质量安全监督管理办法》(2022修订)企业内部《钢筋直螺纹连接质量控制红线制度》(Q/XX202305)2材料与设备2.1钢筋进场钢筋必须随车附带质量证明书、炉批号铭牌,按JGJ1075.1条进行复验:屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、弯曲性能、重量偏差。复验批量≤60t/炉批,不合格批次直接退场并启动《不合格品快速追溯程序》。2.2套筒采用45优质碳素结构钢,调质硬度210~250HB,内螺纹采用剥肋滚轧一次成型,螺纹精度6H,表面发黑防锈。套筒出厂须随货附带第三方型式检验报告(≥Ⅰ级接头),现场每进场2000只为一批,按5%且不少于10只抽样复核:内螺纹通止规、长度、外径、壁厚、对称度、抗拉强度。2.3设备1)滚丝机:型号GSJ40C,额定功率4kW,主轴转速40r/min,配备自动润滑冷却系统,具备剥肋、滚丝一次完成功能;2)扭力扳手:精度±3%,量程200~1000N·m,带声光报警;3)环规、塞规:精度等级6H/6g;4)切割机:砂轮片直径400mm,转速2900r/min,带激光对位;5)钢筋端头打磨机:角磨机125mm,配套碳化硅碗型钢丝刷;6)力矩校验仪:每年溯源一次,误差≤1%。3人员组织与资格3.1人员配置每100吨钢筋连接设“直螺纹连接班组”一个,定员6人:班长1(高级技师)、滚丝操作手2(持证)、力矩操作手2(持证)、质检员1(专职)。3.2持证要求滚丝操作手、力矩操作手须持《钢筋机械连接操作证》(住建部门颁发),证书有效期3年,到期前60天由项目部统一组织继续教育与实操考核,不合格者调岗。3.3技术交底首次加工前由项目总工组织“三级交底”:公司级—项目级—班组级,形成书面记录,参会人员签字,现场留置影像资料,保存期2年。4施工环境控制4.1温度作业区环境温度≥5℃;低于5℃时,套筒库房设电暖器恒温20℃,钢筋端头采用火焰枪预热至5℃以上方可加工。4.2湿度相对湿度≤85%,露天作业搭设防雨棚,棚顶双层彩钢板+岩棉保温,地面硬化并设2%排水坡,棚内配备380V除湿机,湿度超标时停止滚丝。4.3粉尘滚丝机自带负压收尘口,外接2.2kW工业吸尘器,粉尘排放浓度≤1.0mg/m³,每班用粉尘仪检测一次,数据实时上传云平台。5工艺流程(文字+流程图)钢筋下料→端头矫直→端面平切→剥肋→滚轧直螺纹→螺纹自检→套筒试拧→戴保护帽→分类码放→现场吊装→钢筋对中→套筒手动拧入→力矩扳手终拧→外露螺纹检查→力矩抽检→标记→隐蔽验收6操作步骤与参数控制6.1钢筋下料采用数控切割机,切口端面与轴线垂直度≤1°,切口毛刺高度≤0.5mm;下料长度允许偏差±5mm;同批次钢筋长度差异>10mm需重新下料。6.2端头矫直用5t手动液压矫直器,矫直后1m范围内弯曲度≤2mm,否则切除重新下料。6.3端面平切切割机安装激光对位器,锯片进给速度30mm/s,冷却液流量3L/min;切后检查端面粗糙度Ra≤25μm,目测无肉眼可见台阶。6.4剥肋滚丝机剥肋刀角度15°,剥肋长度1/2套筒长度+2mm,剥肋后外径减小量0.2~0.3mm,表面不得有肉眼可见啃伤。6.5滚轧直螺纹滚丝轮型号M24×3.0,牙型角60°,滚压速度40r/min,冷却液浓度5%乳化液;螺纹有效长度≥1/2套筒长度+8mm;首件自检用环规通规须轻松旋入,止规旋入≤3扣;每加工200件用螺纹千分尺抽检10件,中径公差6g。6.6套筒试拧手动将套筒完全旋入钢筋螺纹,手感顺畅无卡滞,套筒端面与钢筋纵肋距离1~3mm;试拧不合格件立即报废并追溯同滚丝轮批次。6.7保护螺纹端头统一戴PE保护帽,帽内注0.5g钙基润滑脂,防止运输磕碰锈蚀;码放层数≤5层,层间用50mm×50mm木方隔开。6.8现场安装6.8.1钢筋对中两对接钢筋轴线偏差≤2mm,采用“定位卡板”控制,卡板厚8mm,上开V型槽,槽深1/2钢筋直径。6.8.2手动初拧套筒先旋入固定端钢筋,外露螺纹1扣,再旋入待接钢筋,直至手拧不动。6.8.3力矩终拧采用760N·m定值扭力扳手,当扳手发出“咔嗒”声且指示灯亮红色即达到终拧;力矩值按JGJ107表6.3.2执行:直径25mm—260N·m;28mm—320N·m;32mm—380N·m;36mm—480N·m;40mm—580N·m。6.8.4外露螺纹检查终拧后外露完整螺纹≤1扣,用0~150mm游标卡尺测量,超差必须返工。6.8.5标记质检员用红色自喷漆在套筒中部画30mm宽圆环,表示完成;未标记接头不得进入下一道工序。7检验与验收7.1型式检验工程开工前,由建设单位委托具备CMA资质的第三方完成:单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压、疲劳、硬度、金相、盐雾240h;结果须达到Ⅰ级接头标准。7.2工艺检验每批钢筋不大于500个接头,现场加工3组9件试件,进行残余变形+抗拉强度试验;残余变形≤0.14mm,抗拉强度≥1.25×钢筋标准抗拉强度且断于母材;不合格则双倍复检,再不合格该批接头全部返工。7.3现场抽检7.3.1力矩抽检每作业班同规格随机抽10%且不少于15个,用力矩扳手复验,实测值≥规定值95%为合格;若出现<规定值,则该班同规格接头全数复拧。7.3.2外观抽检每流水段抽5%且不少于20个,检查螺纹外露、套筒裂纹、钢筋劈裂;发现裂纹套筒立即更换,并追溯同批套筒。7.3.3无损检测对Ⅰ级接头且位于框架梁端、柱端1.5倍梁高范围内的接头,按2%且不少于10个进行超声检测:采用2.5Pφ14斜探头,扫查速度≤150mm/s,缺陷当量≥φ2×20dB判定返工。8质量问题快速处置预案8.1螺纹烂牙现象:环规通规旋入困难,牙顶剥落。原因:滚丝轮磨损、冷却不足、钢筋强度偏高。处置:停机更换滚丝轮,调整乳化液浓度至8%,降低滚压速度至30r/min,重新做首件确认;对已加工件全数隔离,用环规复检,不合格报废。8.2套筒无法拧入现象:手拧2扣后卡死。原因:套筒螺纹磕碰、钢筋螺纹毛刺。处置:用螺纹规检查套筒,若通规不过直接退场;钢筋螺纹用M16钢丝刷+煤油清洗,重新用环规检验,合格后方可使用。8.3力矩值不足现象:终拧时扭力扳手未报警。原因:扳手未标定、套筒未到底。处置:立即用标准力矩校验仪复核扳手,误差>3%送修;对同班该规格接头全数复拧,并填写《力矩异常追溯表》。8.4接头拉脱现象:工艺检验试件在套筒中部拉断。原因:套筒材质不合格、螺纹加工浅。处置:封存同批套筒5000只,通知供应商24h到场,启动《不合格品仲裁流程》:双倍复检+现场见证,若再不合格,该批套筒全部退场,已安装接头采用“帮条双面电弧焊”补强,补强长度≥5d,焊缝高度≥6mm。9安全与文明施工9.1机械安全滚丝机传动部位设1.5mm厚钢板防护罩,罩门与电源连锁,开门即断电;切割机锯片设180°半封闭护罩,尾部安装0.1s速断电锯刹车。9.2临时用电执行TNS系统,三级配电二级漏保,漏保动作电流≤30mA,动作时间≤0.1s;电缆穿Φ50PVC套管埋地300mm,跨道路处加钢套管保护。9.3消防加工区每50m²配2具4kg干粉灭火器,设置3.5m×3.5m消防砂池;动火作业执行“三级审批、两级监护”制度,动火证有效期8h。9.4职业健康滚丝操作手配发3M12166防噪耳塞,噪声≥85dB时必须佩戴;每半年组织职业健康体检,重点检查听力、手部振动综合征。10绿色施工与环保10.1废料控制剥肋铁屑、废套筒分类收集,设1.2m³铁屑箱、0.8m³塑料箱,每日由物资部统一过磅,回收率≥95%。10.2冷却液循环滚丝机冷却液经50L沉淀箱+纸质过滤器二级过滤后循环使用,每30天更换一次,废液由具备危废资质单位拉运。10.3噪声控制夜间22:00~6:00禁止滚丝作业;昼间作业时,在滚丝机四周设2m高吸音围挡,围挡内衬50mm厚岩棉,实测噪声≤70dB。11信息化管理11.1二维码追溯每根钢筋加工后生成唯一二维码,包含炉批号、操作手、滚丝轮编号、力矩值、检验状态;现场用微信小程序扫码即可查看,数据云端保存10年。11.2云平台预警力矩扳手内置蓝牙模块,实时上传扭力值,平台设置“低于规定值10%”自动短信报警给项目总工、监理总监;报警后30min内未闭环整改,平台自动向监督站推送。12成本控制要点12.1套筒损耗率目标≤1.5%;现场设专人发放,实行“以旧换新”,丢失按50元/只扣款。12.2钢筋废料率通过BIM提前优化断料,废料率目标≤1.2%;每超0.1%,扣减劳务费0.5%。12.3设备折旧滚丝机按5年折旧,每月运转≥220台班,若因现场原因停机,项目承担折旧差额。13典型案例(深圳前海XX综合体2022.3~2022.8)13.1工程概况地下4层,地上60层,框架核心筒,钢筋总量3.2万t,直螺纹接头28.6万个,规格Φ25~Φ40。13.2采用方法BIM模型提前45天完成钢筋翻样,生成3.8万条断料单;现场设4条滚丝生产线,单班产能2400件;采用“二维码+云平台”管理,力矩一次合格率99.3%。13.3结果与传统焊接相比,节省人工32%,工期缩短18天,接头成本降低2.6元/个,综合效益74.4万元;第三方抽检1120组,全部Ⅰ级;项目获广东省绿色施工示范工程。14常用表单与记录14.1《钢筋直螺纹滚丝首件检验记录表》14.2《直螺纹连接力矩施工记录表》14.3《直螺纹接头外观检查记录表》14.4《工艺检验试件原始记录表》14.5《不合格品追溯表》14.6《力矩扳手校验记录表》所有表单须当天填写,字迹工整,数据真实,不得涂改;签字栏必须手签,不得代签;表单保存至工程竣工验收后5年。15培训与考核15.1培训周期新工人进场24h内完成“三级安全教育+直螺纹专项培训”,时长不少于8

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