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建筑工程施工整改完成报告第一章项目概况与整改背景1.1项目基本信息工程名称:××市轨道交通4号线××站配套综合体(地下三层、地上二十层,总建筑面积11.2万㎡)。建设单位:××市轨道交通集团有限公司。监理单位:××建设监理有限公司。施工总承包:××建工集团股份有限公司。整改指令来源:2024年3月18日,××市建设工程质量安全监督总站下发《责令停工整改通知书》(编号:2024质监036),指出“混凝土强度不达标、钢结构焊缝三级抽检合格率82%、临边防护缺失”等7项重大质量安全隐患,要求立即停工并限期30日内完成整改。1.2整改启动2024年3月19日,项目部成立“036整改攻坚组”,由项目经理任组长,技术、质量、安全、生产、物资、试验、资料七大模块负责人为组员,实行“红黄牌”日清制度;同时向公司总部提请启动《重大质量安全事故Ⅰ级响应预案》,总部派驻副总工程师现场蹲点,授权直接调用公司试验中心、钢结构加工厂、劳务突击队三大资源。第二章整改目标与量化指标2.1质量目标(1)实体检测:混凝土28d标养试件强度≥设计值1.15倍;钢结构一级焊缝一次合格率≥98%;二次结构砌体垂直度≤3mm。(2)资料闭合:整改过程影像、检测报告、设计变更、四方验收记录100%同步归档,3日内完成城建档案馆预验收。2.2安全目标(1)重大隐患清零:深基坑监测数据累计位移<10mm;临边洞口防护100%封闭;临时用电TNS系统接地电阻<4Ω。(2)零事故:整改期间杜绝重伤及以上事故,轻伤率<0.3‰。2.3工期目标2024年4月17日前完成全部整改并恢复主体结构施工,比监督站限期提前3天,为后续机电安装争取5天缓冲。第三章整改组织机构与职责3.1三级责任矩阵(1)决策层:项目经理——对整改结果负终身责任,拥有停工、罚款、分包辞退一票否决权。(2)管控层:模块负责人——每日17:00在“036”微信群发布《整改日报》,数据延迟1小时视为事故。(3)执行层:专业班组——实行“实名制+二维码”上岗,整改部位未扫码不得作业。3.2外部协同(1)监督总站:每周三现场核查,签字确认《整改销项表》。(2)第三方检测机构:××市建科院,负责混凝土钻芯、钢结构超声波、基坑监测,报告加盖CMA章。(3)设计单位:××市政工程设计研究总院,3日内出具《设计整改确认单》,明确补强范围及验收标准。第四章整改技术方案4.1混凝土强度缺陷整改4.1.1缺陷范围T17轴至T22轴地下一层柱C40混凝土,回弹强度推定值32.8MPa,钻芯强度33.5MPa,低于设计值15%。4.1.2技术路线采用“增大截面+高强灌浆料组合”方案,柱四角新增120×120mm角钢,缀板@300mm,高强灌浆料强度≥80MPa,确保新旧界面抗剪键抗剪承载力≥原柱0.4倍。4.1.3工艺流程(可照做)步骤1:凿毛——用液压破碎头将原柱表面凿至骨料1/3外露,粗糙度≥6mm;步骤2:植筋——Φ12@150L型钢筋,植筋胶采用A级环氧,钻孔直径16mm,深度180mm,拉拔试验≥18kN;步骤3:安装角钢——角钢L125×10,与植筋焊接,焊缝高度8mm,通长焊接后24h内探伤;步骤4:支模——采用定型钢模,模板与旧混凝土间隙≤2mm,粘贴海绵条防漏浆;步骤5:灌浆——使用CGM80高强无收缩灌浆料,水料比0.13,搅拌时间≥3min,30min内用完;步骤6:养护——覆盖塑料薄膜+棉被,保持温度20±2℃,湿度≥90%,养护7d;步骤7:检测——养护28d后钻芯3组,强度≥55MPa为合格。4.2钢结构焊缝缺陷整改4.2.1缺陷统计三级抽检312道,不合格56道,缺陷类型:未焊透32道、夹渣18道、气孔6道。4.2.2技术路线“清除—补焊—复检—热处理”四步闭环,焊工资质必须持GTAWⅢ级、SMAWⅢ级双证。4.2.3操作细则(1)清除:碳弧气刨+角磨机,刨槽长度两端各延长30mm,坡口角度35°;(2)预热:板厚≥36mm时预热120℃,用履带式电加热片,测温笔监控;(3)焊接:采用E501T1药芯焊丝,CO₂纯度≥99.5%,电流240A,电压28V,线能量≤1.7kJ/mm;(4)后热处理:200℃×1h,用硅酸铝针刺毯保温,降温速度≤100℃/h;(5)检测:24h后UT探伤,缺陷返修不超过2次,同一部位返修超过2次该焊缝报废割除重焊。4.3临边防护缺失整改4.3.1问题描述地上四层结构楼板周边1.2m高临边防护缺失长度合计238m,洞口直径>200mm未封闭42处。4.3.2技术措施(1)定型化防护:采用∠50×5角钢立柱+1.2×2.0m冲孔钢板网,立柱与楼板预埋Φ12U型环焊接,焊长≥6d;(2)洞口盖板:厚度≥3mm花纹钢板,四周设30mm折边,背面焊接Φ6@100加强筋,单块承载≥1.0kN/㎡;(3)夜间警示:盖板四角粘贴蓄光型反光膜,亮度≥200mcd/㎡,持续发光12h;(4)验收:每完成10m由安全员、栋号长、监理三方扫码确认,照片自动上传“智慧安全云平台”。第五章资源投入与进度计划5.1劳动力混凝土整改:凿毛6人、植筋4人、焊工4人、灌浆4人、养护2人,两班倒;钢结构整改:碳刨4人、焊工8人、UT检测2人、热处理2人;临边防护:安装工12人、电工2人、油漆工4人。5.2材料CGM80灌浆料22吨、L125×10角钢3.8吨、Φ12植筋胶360支、E501T1焊丝1.2吨、冲孔钢板网286㎡、花纹钢板1.5吨。5.3机械液压破碎头1台、喜利得TE80电锤4台、500A逆变焊机8台、UT探伤仪1台、履带式加热片12片、0.6m³强制搅拌机1台。5.4进度横道(关键节点)3月19日—3月21日:缺陷标识、技术交底、材料封样;3月22日—3月28日:混凝土凿毛、植筋、角钢安装、钢结构缺陷清除;3月29日—4月4日:灌浆、补焊、UT复检、临边防护立柱安装;4月5日—4月10日:灌浆料养护、热处理、第三方检测;4月11日—4月15日:资料整理、四方预验收、监督站核查;4月16日:取得《复工通知书》。第六章质量控制制度6.1三检制自检:班组完成后100%自检,填写《自检表》并拍照;互检:下道工序班组对上道进行100%复核,发现问题立即退回;专检:质量总监按10%抽检,不合格率>2%则该批次全部返工。6.2样板先行每道工序首件必须做实体样板,经监理、建设单位、设计单位、监督站四方验收后方可大面积展开,样板未通过不得进入下道工序。6.3材料封样所有主材进场前由物资部、试验室、监理三方现场封样,贴二维码,扫码可查看检测报告、质保书、进场日期,未经封样材料一律退场。第七章安全与环保措施7.1危险作业审批动火、临时用电、深基坑、起重吊装四类作业实行“作业票”制度,未经审批作业视为严重违章,罚款5000元/次,责任人清场。7.2扬尘控制(1)围挡喷淋:沿工地四周设置2.5m高围挡,顶部每2m安装雾化喷头,开启时间7:00—22:00;(2)车辆冲洗:出口设置全自动洗车槽,冲洗时间≥60s,污水经三级沉淀池后回用;(3)裸土覆盖:采用≥6针防尘网,搭接宽度≥150mm,用U型钢筋钉固定,风揭处罚200元/处。7.3噪声控制夜间22:00—次日6:00禁止高噪声作业,因工艺需要连续施工时,提前48h向生态环境局申请《夜间施工许可证》,并在小区公告栏公示。第八章整改过程纪实(总结类)8.1混凝土整改实录3月25日,T20轴柱灌浆料试块出现裂缝,经排查为养护温度骤升所致。项目部立即启动应急:(1)拆除保温棉被,改用温控毯,设定20℃恒温;(2)增设测温片,每2h记录,数据实时上传云端;(3)28d强度报告55.7MPa,满足≥55MPa要求,监督站签字确认。8.2钢结构返修实录焊工张某在4月2日补焊T8轴主梁时,因风大出现气孔,UT复检仍不合格。按制度:(1)立即停岗,重新考核,补考费用自理;(2)该焊缝第三次返修,割除长度1.8m,更换母材,费用1.4万元由劳务队承担;(3)4月5日第四次UT合格,形成《返修闭环记录》,存入竣工资料。8.3临边防护验收实录4月10日监督站夜查,发现蓄光膜亮度不足,原因是采购批次混淆。项目部连夜更换全部盖板反光膜,并对供应商处以合同额10%违约金,次日复查通过。第九章整改验收与复工9.1四方预验收4月12日,建设、监理、设计、施工四方依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042015、《钢结构工程施工质量验收标准》GB502052020进行现场实测:(1)混凝土钻芯3组,强度56.1MPa、57.3MPa、55.9MPa;(2)钢结构UT抽检62道,一次合格61道,合格率98.4%;(3)临边防护实测238m,高度1.20m,立杆间距1.98m,符合方案。9.2监督站核查4月14日,××市质监总站派出3人检查组,携带回弹仪、超声波、接地电阻仪现场复测,各项数据均满足整改要求,当场签发《整改完成确认书》(编号:2024036销)。9.3复工令4月16日,建设单位取得《复工通知书》,项目部组织复工教育,对全部返岗人员进行“036案例”再培训,考核合格率100%,现场正式恢复主体结构施工。第十章经验总结与长效预防10.1技术沉淀(1)编制《高强灌浆料增大截面作业指导书》,纳入企业标准Q/××JG202404;(2)开发“钢结构焊缝缺陷AI识别系统”,通过手机拍照自动标注缺陷类型,准确率92%,已在公司6个项目试点。10.2管理固化(1)将“036整改攻坚组”模式升级为“红黄牌”常态化机制,每月评选“零缺陷班组”,奖励2000元;(2)建立《重大隐患库》,对近三年内外部检查问题统一编码,整改完成率纳入分公司年

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