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文档简介

天然气管道工程监理质量评估报告第一章项目概况与评估范围1.1工程实体川东北—川西联络线Ⅲ标段,D1016×26.2mmX80直缝埋弧焊钢管,全长62.8km,设计压力10MPa,年输气120×10⁸m³,沿线设RTU阀室3座、分输站1座,穿越G93高速2处、Ⅲ级航道1处、盾构隧道1.8km。1.2监理合同范围20191115签订《施工阶段监理合同》(编号CDQ2019JLⅢ07),含质量、安全、环保、进度、投资、信息、协调七项控制,不含设计优化与征地拆迁。1.3评估周期20191201至20220520,覆盖开工准备、焊接、试压、干燥、置换投产全过程。第二章评估依据2.1法律法规《石油天然气管道保护法》2015版第24、28条;《特种设备安全法》第48条;《建设工程质量管理条例》国务院令第714号。2.2强制标准GB502512015《输气管道工程设计规范》;GB/T310322014《钢质管道焊接及验收》;SY/T42082019《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道》。2.3合同文件《EPC总承包合同》技术附件3《质量控制点清单》;《监理大纲》第4版;《无损检测三方协议》20200310版。第三章监理组织与资源配置3.1监理部架构总监1人(注册监理工程师石油工程专业),副总监2人(焊接、土建专业),专业监理工程师11人,HSE监理3人,信息资料员2人,共19人。3.2设备投入相控阵超声PAUT设备OlympusOmniscanMX22套;DR数字射线Cygnus6套;全站仪LeicaTS164台;静水压力试验撬30MPa2套;无人机M300RTK1架用于巡检。3.3制度清单《监理部岗位责任制》《平行检验办法》《旁站细则》《见证取样制度》《监理日志填写指南》《疫情防控监理应急预案》共18项,全部经总监签署并上传至业主PMS系统。第四章质量评估方法4.1评估模型采用“PDCA+风险系数”双循环:P阶段识别6类42项质量风险;D阶段设置108个W点、72个H点、36个R点;C阶段量化打分,权重分配:焊接35%、防腐20%、试压15%、测量10%、资料10%、实体抽检10%;A阶段纠偏关闭。4.2抽样规则依据SY/T42082019附录C,N=62.8km,按5%且不少于10处的要求,确定单元32个;每单元随机抽取2道焊口、1处弯头、1处穿越段,共128道焊口进入实体抽检。4.3评分标准90分及以上“优秀”,8089“良好”,7079“合格”,低于70“不合格”。对不合格项启动《质量事故处理程序》:48h内原因分析、5d内整改闭环、15d内复验。第五章过程质量控制实录5.1材料进场20200218首批钢管240t到货,监理按炉批号见证取样3根,外径1018.01018.4mm,壁厚26.126.3mm,20℃冲击功218231J,合格;但防腐层厚度2.1mm(设计≥2.5mm),判定拒收,退场记录编号T2020021803。5.2焊接工艺评定20200309完成WPSP202003,采用低氢焊条E8018G4.0mm根焊,自保护药芯焊丝E81T8Ni2填充盖面,预热120℃,层间≤250℃,30℃冲击78J,合格;但冲击试样缺角0.8mm超出0.5mm限值,追加2组后通过。5.3全自动超声检测(AUT)20200512桩号K34+650焊口编号WⅢ05621,AUT显示7点方向6dB回波,深度14.2mm,长度32mm,评定为缺陷;割口返修,采用5°坡口打磨,补焊后RTⅡ级合格,返修一次合格率99.12%。5.4防腐补口采用3PE热缩带,剥离强度135N/cm(标准≥100N/cm),电火花25kV无漏点;但20200703发现K45+120处底漆露白,面积80mm×40mm,判定为B类缺陷,现场重新喷砂Sa2.5级,重烤180℃收缩,复测合格。5.5清管测径20210906采用8板0.95D测径板,通过62.8km后板厚9.8mm无变形;记录最大凹陷0.3D(≤0.5D合格),无卡球。5.6强度与严密性试验20211015—1022进行,强度15MPa稳压4h压降0.02MPa(≤1%合格);严密性12MPa稳压24h压降0.008MPa(≤0.07MPa合格)。温度修正系数0.97,监理旁站168h,记录412条数据实时上传至川渝管网调度中心。第六章实体质量抽检结果6.1焊口射线复拍128道焊口共1152张片,Ⅰ级1089张94.5%,Ⅱ级63张5.5%,无Ⅲ级片;一次合格率99.12%,高于合同指标98%。6.2防腐层厚度采用磁性法2560点,均值2.89mm,最小2.52mm,全部≥2.5mm;不合格点0。6.3壁厚超声测厚2560点,均值26.24mm,负偏差≤0.15mm,符合GB/T97112017PSL2要求。6.4椭圆度128处,最大0.8%(≤1%合格)。6.5埋深检测探地雷达GSSISIR4000抽检32km,最小覆土1.28m(设计1.2m),合格率100%。综合评分93.4分,评定“优秀”。第七章质量问题与纠正措施7.1坡口角度超差20200614发现3道焊口坡口28°(设计30°±2.5°),导致根焊未熔透。纠正:停机整改,对操作机头重新标零,坡口机更换37°刀片,二次验收合格。7.2夏季焊口延迟裂纹20200802桩号K42+800环境温度38℃,湿度87%,根焊完成4h后出现8mm纵向裂纹。纠正:立即启动高温焊接预案,搭设遮阳棚,增设除湿机,层间温度降至180℃,后续200道焊口再无裂纹。7.3试压泵阀座泄漏20211017强度试验第2小时,电动泵单向阀座渗漏0.3MPa/h。纠正:更换阀座密封圈(氟橡胶→聚醚醚酮),渗漏降至0.02MPa/h,满足规范。第八章监理工作成效8.1质量目标合同要求单位工程一次验收合格率≥95%,实际99.12%;焊口一次拍片合格率≥98%,实际99.12%;设备投运无泄漏,目标达成。8.2进度目标合同工期914d,实际901d,提前13d完成;关键路径盾构隧道提前21d贯通,获业主嘉奖50万元。8.3安全目标连续安全人工时2.34×10⁶h,零死亡、零重伤、零火灾;HSE监理签发停工令3份,整改完成率100%。8.4投资目标暂列金4800万元,通过优化焊接工艺减少返修112道,节约196万元;最终结算审减214万元,审减率4.46%。第九章监理经验总结9.1焊接零缺陷管理建立“焊口身份证”二维码,扫码即可查看该口42项原始数据;每日晚20:00自动推送缺陷TOP5给机组,次日班前会重点交底,缺陷率下降42%。9.2数字监理平台自主开发“云眼”小程序,集成AUT、DR、PAUT结果,AI识别伪缺陷准确率91%,节省人工评片680工时。9.3首件认可制每道工序首件必须经业主、监理、总包、检测四方现场签字,样板引路,后续复制,减少争议37起。9.4红黄牌考核对施工单位实行质量红黄牌,累计3张黄牌=1张红牌,扣款10万元/张;执行期内发出黄牌4张,无红牌,震慑效果显著。第十章后续运行期建议10.1内检测计划投产1年内实施漏磁+IMU几何联合检测,设置金属损失阈值10%t,凹陷阈值6%D,发现超标立即修复。10.2阴保系统恒电位仪输出电压≤3V,极化电位1.15~0.95V(CSE),每季度校核一次,牺牲阳极15年更换周期。10.3高后果区管理识别HCAs9处,其中等级Ⅲ2处,建议增设视频监控+光纤声波预警,数据接入省天然气管网应急指挥平台。10.4数据孪生建立GIS+PIM

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