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文档简介
供热站工程质量评估报告一、工程建设基本情况1.项目参建单位建设单位:XX市热力集团有限责任公司勘察单位:XX岩土工程勘察院设计单位:XX市市政工程设计研究院监理单位:XX工程监理咨询有限公司施工单位:XX建设集团股份有限公司检测单位:XX建筑工程质量检测中心2.工程核心建设内容本项目为XX市城北片区集中供热改扩建工程,核心内容为淘汰原有2台35MW高污染燃煤锅炉,新建2台70MW低氮燃烧燃气热水锅炉,配套改造换热首站、新建2.3kmDN1000供热主干管,同步升级电气自动化控制系统,设计供热总负荷126MW,覆盖供热面积182万㎡,服务城北片区3个街道12个居民小区、2处商业综合体共计1.7万户居民。工程于2022年8月15日正式开工,2023年10月10日完成竣工预验收,合同总工期420日历天,实际完工工期418日历天,符合合同工期要求。二、质量评估依据1.法律法规与现行规范标准本次质量评估严格遵循《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《城镇供热管网管理条例》等法律法规,执行以下现行国家、地方规范标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015(2017版)、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014、《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(2020年版)、XX省地方标准《城镇供热工程施工质量验收规程》DB62/T3145-2023、《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015。2.工程建设正式文件经审查通过的项目岩土工程勘察报告、施工图设计文件、图纸会审记录、设计交底、设计变更通知单、工程洽商记录;项目招投标文件、工程施工合同、监理合同;经监理单位审批通过的施工组织设计、大体积混凝土浇筑、起重吊装、深基坑支护等17项专项施工方案。3.过程检测与验收文件进场原材料见证取样复试报告、设备开箱验收记录、功能性试验报告、各阶段检验批、分项、分部工程验收记录等过程资料。三、施工过程质量控制情况核查1.土建工程施工质量控制本工程土建部分涵盖锅炉独立承台基础、主厂房门式钢架结构、附属构筑物、厂区道路四个部分,其中锅炉单个承台尺寸12.6m×8.2m×2.1m,属于大体积混凝土结构,施工前施工单位编制了专项温度控制方案,施工过程中按要求布置了12个温度监测点,控制混凝土入模温度在22℃-26℃之间,浇筑完成后内部最高温度58℃,内外最大温差18℃,符合规范不大于25℃的控制要求,养护14天后拆模,仅存在2处宽度小于0.1mm的表面收缩裂缝,经设计验算不影响结构安全,做环氧树脂封闭处理后符合要求。主厂房门式钢架构件全部为工厂预制,现场拼装,进场钢构件全部核查了出厂合格证、防腐涂层检测报告,高强螺栓进场后按规范要求抽检3组做扭矩系数复试,全部合格;安装过程中逐榀复核钢架垂直度、水平度,最大偏差控制在3mm以内,远小于规范允许偏差10mm的要求。结构实体检测阶段,对混凝土强度做回弹检测,共抽检18个构件,推定强度全部满足设计C30要求;钢筋保护层厚度抽检合格率96.2%,符合规范合格标准。本工程主要原材料进场检验情况如下:原材料类别规格范围进场批次见证取样批次检测结果备注热轧带肋钢筋HRB400EΦ12~Φ251212全部合格用于锅炉基础、厂房结构热轧型钢Q355B10#~40#H型钢88全部合格用于主厂房门式钢架商品混凝土强度等级C20~C301616全部合格用于土建结构施工预拌干混砂浆强度等级M5~M1566全部合格用于墙体砌筑、抹灰钢制工艺管道Q235BDN50~DN120099全部合格用于站内工艺管线预制直埋保温管DN200~DN100044全部合格用于室外供热主干管耐火砌体材料定制高铝耐火砖22全部合格用于锅炉炉膛砌筑外墙保温材料100mm厚挤塑聚苯板33全部合格用于主厂房外墙保温SBS防水卷材4mm厚聚酯胎型33全部合格用于主厂房屋面防水硬质岩棉保温板150mm厚容重120kg/m³44全部合格用于设备管道保温所有原材料严格执行先报验、后使用的制度,见证取样送检率100%,检测合格率100%,未出现不合格原材料进场使用的情况。2.工艺设备安装工程质量控制本工程核心设备2台70MW燃气热水锅炉由XX工业锅炉有限公司定制生产,设备进场后,建设单位组织监理、施工、厂家四方共同开箱验收,核对了设备出厂合格证、材质证明、强度计算书、使用说明书等全套技术资料,清点零部件数量,检查设备外观,未发现变形、裂纹、缺损等质量问题,验收合格后就位安装。锅炉就位后多次复核纵横向水平度、锅筒垂直度,最大偏差0.8mm,远小于规范允许偏差2mm的要求;燃烧器由厂家专业技术人员现场指导安装,校准燃烧器轴线与锅炉炉膛中心线的重合度,偏差控制在允许范围内。配套的循环水泵、补水泵、板式换热器、除氧器等12台辅助设备,进场验收全部合格,安装过程中逐一检测设备同轴度、水平度,所有偏差都符合规范要求。工艺管道焊接全部采用氩弧焊打底、手工电弧焊盖面的工艺,所有焊接人员都持有对应资质的焊工操作证,每道焊缝完成后先做外观检查,固定焊口100%做射线检测,转动焊口抽检20%,共检测焊缝1268道,初始检测不合格焊缝3道,全部割除重焊后复检合格,焊缝检测合格率100%。3.电气与自动化控制系统质量控制本工程采用无人值守全自动供热设计,配置DCS集散控制系统,可实现锅炉燃烧自动调节、供水温度自动控制、故障自动报警连锁保护、远程调度监控。电气部分涵盖10kV高压配电室、低压配电室、接地系统,电缆敷设按设计要求做了分段标识,接线牢固,绝缘电阻检测全部符合规范要求,最终接地电阻测试值为0.3Ω,远小于设计要求不大于4Ω的标准。自动化仪表安装前全部做了校准校验,126台套压力变送器、温度传感器、流量调节阀、液位计全部校验合格,检测精度符合设计要求。DCS系统联调阶段,依次测试了数据采集、自动调节、连锁保护、远程控制等全部功能,所有功能运行正常,响应时间小于1s,符合设计要求,可实现市热力集团调度中心远程监控操作,满足无人值守运行要求。4.防腐保温工程质量控制本工程站内工艺管道、室外供热管网全部采用“防腐底漆+聚氨酯保温+高密度聚乙烯外护层”的结构,防腐施工前对管道表面做喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级,防腐底漆涂刷均匀,无漏涂、起泡、脱落等缺陷,干膜厚度检测全部符合设计要求。保温施工采用预制保温管,现场接口采用现场发泡工艺,保温层厚度偏差全部控制在允许范围内,外护管接口焊接完成后全部做气密性试验,无漏气问题,接口保温密实,符合要求。直埋管网回填过程中按要求分层回填压实,胸腔部分回填压实度达到95%以上,符合设计要求,避免了管道后期沉降变形。四、分部工程质量验收情况核查本工程共划分为5个单位工程,16个分部工程,52个分项工程,211个检验批,所有分部工程验收情况汇总如下:分部工程名称所含分项工程数量所含检验批数量施工单位自检结果监理单位验收结果备注地基与基础(土建)836合格合格含锅炉基础、厂房基础主体结构(土建)1248合格合格含门式钢架、混凝土结构建筑装饰装修(土建)624合格合格含墙面、地面、门窗工程建筑屋面(土建)310合格合格含防水层、保温层厂区道路及附属土建519合格合格含道路、管井、构筑物锅炉本体安装1032合格合格含锅筒、燃烧器、砌体辅助设备安装826合格合格含水泵、换热器、除氧器站内工艺管道安装1242合格合格含供水、回水、燃气管道高压配电系统安装410合格合格含高压柜、变压器安装低压配电系统安装515合格合格含低压柜、动力配电电缆及接地系统安装518合格合格含电缆敷设、接地网安装自动化仪表安装828合格合格含温度、压力、流量仪表DCS控制系统安装调试310合格合格含柜架安装、系统联调设备防腐保温26合格合格含锅炉、辅助设备防腐保温管道防腐保温730合格合格含站内、室外管道防腐保温所有检验批、分项、分部工程验收程序符合规范要求,验收结论全部合格,未出现违规验收、不合格工序流入下一道的情况。五、质量保证资料核查监理单位对施工单位提交的全部质量保证资料进行了全面核查,具体情况如下:1.原材料构配件设备出厂质量证明资料共计426份,包括钢材出厂合格证92份,水泥出厂合格证8份,商品混凝土出厂合格证16份,预制保温管出厂合格证32份,锅炉及配套设备出厂合格证28份,电气元件、仪表合格证186份,所有资料齐全,与进场批次一一对应,真实有效。2.见证取样复试检测报告共计168份,包括钢筋复试92份、混凝土试块强度42份、砂浆试块强度12份、焊接接头检测12份、保温材料性能检测4份、防水材料检测3份、高强螺栓扭矩系数检测3份,所有检测结果全部合格,检测机构具备相应资质,检测程序合法合规。3.施工过程管理资料共计213份,包括图纸会审记录1份、设计变更12份、工程洽商6份、施工组织设计及专项方案审批21份、技术交底48份、定位放线记录3份、高程测量记录12份、隐蔽工程验收68份、焊接记录1268份、设备开箱记录8份、设备安装调整记录16份,所有资料填写规范,签字盖章齐全,可追溯性强,符合城建档案归档要求。4.功能性试验记录共计22份,包括锅炉本体水压试验2份、工艺管道水压试验8份、室外管网强度严密性试验6份、气密性试验4份、绝缘电阻测试1份、接地电阻测试1份,所有试验结果全部符合设计和规范要求。经核查,本工程质量保证资料齐全、完整、有效,符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,满足竣工验收条件。六、观感质量验收评价监理单位组织施工单位项目技术负责人、质量员共同对工程观感质量进行了现场抽查,共抽查32个检查点,具体情况:土建工程方面,主厂房墙面平整,阴阳角顺直,地面无起砂、空鼓、开裂问题,厂区道路平整度符合要求,排水顺畅,附属构筑物外观整齐,混凝土表面无明显蜂窝麻面和结构性裂缝;设备安装方面,设备排列整齐,安全标识清晰,管道走向顺直,阀门手轮方向统一,保温层外表面平整无破损,外护管接口严密,流向标识清楚;电气方面,配电柜排列整齐,柜面清洁,接线整齐规范,标识清晰,接地标志明显。本次观感质量验收,好点28个,一般点4个,差点0个,综合评价为好,符合验收要求。七、主要功能性试验与专项检测情况1.锅炉本体水压试验:锅炉本体安装完成后按规范要求进行水压试验,试验压力为设计压力的1.25倍(1.6MPa),升压过程分三级升压,每级稳压10分钟,达到试验压力后稳压24小时,最终压降为0.02MPa,远小于规范允许的0.05MPa,所有焊缝、法兰连接处无渗漏、无可见变形,试验合格。2.室外供热管网强度及严密性试验:2.3km主干管分3段试验,强度试验压力1.2MPa(1.5倍设计压力),稳压10分钟无渗漏无变形后降至设计压力0.8MPa,稳压24小时,三段压降分别为0.015MPa、0.012MPa、0.018MPa,全部小于规范允许的0.05MPa,试验合格。3.烟气排放检测:委托第三方检测机构对锅炉烟气排放进行检测,结果显示氮氧化物排放浓度为28mg/m³,二氧化硫未检出,烟尘排放浓度3mg/m³,全部满足XX市地方标准要求的氮氧化物不高于30mg/m³的排放标准,排放合格。4.锅炉热效率检测:第三方检测结果显示锅炉热效率为94.2%,高于设计要求的92%,满足设计要求;供热系统水力平衡调试结果显示,最不利环路阻力损失符合设计要求,各末端换热站流量分配偏差小于5%,符合规范要求。5.电气安全检测:第三方检测结果显示,高低压系统绝缘电阻、接地电阻全部符合规范要求,短路保护、过载保护、漏电保护动作灵敏可靠,符合安全运行要求。八、质量问题及整改落实情况本工程施工过程及预验收阶段共发现3项minor质量问题,分别为:1.主厂房外墙保温施工时,3处区域锚栓数量不符合设计要求(设计要求每平方米不少于6个,实际仅4个),监理下发整改通知单后,施工单位补打锚栓,重新验收合格;2.预验收时发现1段工艺管道焊缝存在2处深度超过壁厚10%的气孔,施工单位割除焊缝重新焊接,射线复检合格;3
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