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电器外壳注塑新磨具试模报告一、试模基本信息项目详情报告编号MOLD-TEST-20250XX试模对象电饭煲外壳注塑新磨具(型号:MD-BH2025,对应产品型号:CFXB40FC8633-75外壳)磨具概况单型腔结构,适用材料:ABS树脂(牌号:PA-757),设计型腔尺寸:320mm×240mm×80mm,设计寿命:50万模次,模具重量:850kg试模目的验证新磨具的成型稳定性、样品质量(外观/尺寸/性能)是否符合设计要求,排查磨具缺陷(如飞边、缩痕),确定批量生产工艺参数试模依据1.GB/T12554-2019《塑料注射模技术条件》2.磨具设计图纸(编号:DWG-MD-BH2025)3.电器外壳产品技术要求(Q/XX001-2025)试模日期[2025年X月X日]10:00-16:00试模地点[XX电器零部件生产车间]注塑工段(车间编号:SC-03)试模人员/审核人员试模员:[王XX(持注塑操作工证,编号ZZ-2024056)]/审核员:[李XX(模具工程师)]试模单位[XX电器制造有限公司]模具事业部二、试模准备1.设备与工具类别名称/型号状态/校准情况注塑设备卧式注塑机(型号:HTF120X,额定锁模力1200kN,最大注射量250g)设备运行正常,2025年X月校准合格检测仪器三坐标测量机(型号:ZEISSCONTURA,精度±0.005mm)、邵氏硬度计(HLX-AC,精度±1HA)、色差仪(CR-400,精度±0.01ΔE)均在校准有效期内(至2026年X月)辅助工具模具吊装设备(额定承重2t)、脱模剂(食品级,牌号:MR-800)、热电偶温度计(精度±1℃)工具完好,脱模剂符合食品接触标准2.材料准备材料名称规格型号用量/批次性能指标(符合Q/XX001-2025)ABS树脂牌号PA-757,颗粒状,熔融指数22g/10min(220℃/10kg)50kg/批次20250XX拉伸强度≥45MPa,冲击强度≥20kJ/m²,邵氏硬度≥85HA脱模剂食品级硅基脱模剂(MR-800)100mL无毒性,符合GB4806.1-20163.环境与人员环境条件:车间温度23℃±2℃,相对湿度55%±5%,无粉尘污染(符合注塑生产环境要求);人员配置:试模员1名(负责设备操作)、模具技术员1名(负责磨具状态监控)、质检员1名(负责样品检测),均经岗前培训合格。三、试模过程与参数记录1.试模流程磨具安装(10:00-10:30):通过吊装设备将新磨具固定至注塑机模板,校准定位圈与喷嘴同轴度,紧固锁模螺栓(扭矩50N・m);预热与调试(10:30-11:00):磨具预热至60℃(模温机控制),注塑机料筒分三段加热(进料段180℃、熔融段220℃、喷嘴段230℃),保温30分钟;参数设定与试生产(11:00-15:00):按“初设参数→优化调整→稳定生产”三阶段试模,每阶段生产10模,记录关键参数(见表1);样品收集与磨具检查(15:00-16:00):收集各阶段合格样品共30件,拆解磨具检查型腔、浇口、顶出机构状态,无异常磨损。2.关键试模参数表(表1)试模阶段注射压力(MPa)注射速度(mm/s)保压压力(MPa)保压时间(s)冷却时间(s)模温(℃)每模周期(s)样品合格率(%)初设参数856050825605860(6/10件合格)优化调整9055551028656290(9/10件合格)稳定生产90555510286562100(10/10件合格)注:优化调整依据:初设参数下样品出现“缩痕”(保压不足)、“飞边”(注射速度过快),故提升保压压力至55MPa、降低注射速度至55mm/s,延长冷却时间至28s,缺陷消除。四、试模结果分析1.样品外观检测(抽检10件稳定生产阶段样品)检测项目技术要求检测结果合格率表面缺陷无缩痕、飞边、气泡、划痕(划痕长度≤2mm,深度≤0.1mm)10件样品均无缩痕、气泡,1件边缘有0.5mm飞边(可通过修模消除)90%颜色与光泽色泽均匀,与标准色板(PANTONE14-4102TPX)色差ΔE≤0.8色差仪检测ΔE均值0.5,光泽度(60°角)75GU(标准≥70GU)100%浇口与溢料浇口残留量≤0.5mm,无明显溢料浇口残留量0.3mm,符合要求100%2.样品尺寸精度检测(三坐标测量机测量3个关键尺寸,单位:mm)关键尺寸设计值实测均值公差要求(GB/T1804-2000)偏差范围合格率外壳长度(L)320.0320.05±0.10+0.03~+0.07100%外壳宽度(W)240.0240.04±0.10+0.02~+0.06100%外壳高度(H)80.080.03±0.08+0.01~+0.05100%3.样品物理性能检测(按GB/T1040.1-2006、GB/T1843-2021)性能项目技术要求检测结果判定拉伸强度≥45MPa实测均值48.2MPa合格简支梁冲击强度≥20kJ/m²实测均值23.5kJ/m²合格邵氏硬度(D型)≥85HA实测均值88HA合格五、试模发现的问题与整改措施问题类型具体描述原因分析整改措施责任部门完成时限样品飞边稳定生产阶段1件样品边缘出现0.5mm飞边,集中在模具分型面处模具分型面贴合间隙略大(实测0.02mm,标准≤0.01mm)1.对分型面进行研磨抛光,减小间隙至0.01mm以内;2.整改后试生产5模,验证飞边消除情况模具事业部3个工作日磨具顶出卡顿试模过程中出现2次顶出机构卡顿(顶出时间延长至5s,标准≤3s)顶出导柱润滑不足,且导柱与导套配合间隙偏小(0.01mm,标准0.02-0.03mm)1.加注高温润滑脂(型号:KLUBERSTABURAGSNBU15);2.对导套进行微量扩孔,调整间隙至0.025mm模具事业部2个工作日生产周期偏长稳定生产周期62s,高于设计目标55s,主要因冷却时间过长模具冷却水路直径偏小(8mm,设计10mm),冷却效率不足1.后续批量生产时更换φ10mm冷却水管,优化水路排布;2.冷却时间可缩短至25s,周期降至59s生产部批量生产前六、试模结论与建议1.试模结论该电饭煲外壳注塑新磨具(MD-BH2025)经试模验证,基本符合批量生产要求:稳定生产阶段样品合格率100%,尺寸精度、物理性能均满足技术标准,仅存在轻微飞边、顶出卡顿等可整改问题;确定优化后的批量生产工艺参数:注射压力90MPa、注射速度55mm/s、保压压力55MPa、保压时间10s、冷却时间28s、模温65℃,生产周期62s(整改冷却水路后可降至59s)。2.实施建议整改优先:需在3个工作日内完成模具分型面研磨、顶出机构调整,整改后试生产5模,确认问题消除;批量准备:批量生产前更换冷却水管,制定磨具日常维护规程(如每日检查顶出机构润滑、每周清理冷却水路);质量管控:批量生产时按“每2小时抽检10件
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