(2025年)催化裂化装置操作工(中级)习题与参考答案_第1页
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(2025年)催化裂化装置操作工(中级)习题与参考答案一、选择题(每题2分,共10分)1.催化裂化装置中,再生器密相床层温度正常控制范围是()。A.550-600℃B.650-720℃C.750-800℃D.800-850℃2.影响催化剂循环量的主要因素不包括()。A.再生滑阀开度B.待生斜管密度C.反应压力D.原料油性质3.提升管出口温度(R101出口)突然下降20℃,最可能的原因是()。A.原料油预热温度升高B.催化剂循环量增大C.外取热器取热量增加D.主风流量增大4.稳定塔底重沸器热源中断时,应优先采取的操作是()。A.降低稳定塔进料量B.启用备用热源C.提高塔顶回流D.切断稳定塔进料5.下列关于催化剂藏量控制的描述中,错误的是()。A.再生器藏量过低可能导致稀相温度超温B.反应藏量过高会降低提升管线速C.两器藏量应保持动态平衡D.藏量调节主要通过调整主风流量实现二、判断题(每题2分,共10分。正确填“√”,错误填“×”)1.主风中断后,应立即关闭再生滑阀,保持待生塞阀全开。()2.分馏塔底液面超高时,应开大油浆外甩阀,同时降低油浆返塔量。()3.提升管出口快速分离器(VQS)的作用是减少反应后油气在沉降器内的停留时间。()4.再生剂含碳量升高会导致反应温度下降,需增加原料预热温度补偿。()5.稳定汽油蒸气压超标时,可通过提高稳定塔底温度或降低塔顶压力调节。()三、简答题(每题8分,共40分)1.简述反应温度对催化裂化反应的影响及调节方法。2.分析再生器稀相温度超温的主要原因及处理措施。3.提升管进料中断时,应如何操作以避免催化剂带油?4.简述催化剂跑损的主要判断依据及预防措施。5.装置停工退油时,分馏塔退油的操作要点有哪些?四、计算题(每题10分,共20分)1.某催化裂化装置日处理原料油2400吨,当日生产汽油840吨、柴油600吨、液化气360吨、干气120吨、油浆180吨,计算总液体收率(汽油+柴油+液化气)及损失率(损失=原料-产品总和)。2.已知某外取热器入口催化剂温度700℃,出口温度600℃,催化剂循环量120t/h,催化剂比热容取0.88kJ/(kg·℃),计算外取热器每小时取热量(单位:MJ)。五、案例分析题(20分)某装置正常生产时,两器差压(再生器压力-沉降器压力)由正常20kPa突然下降至10kPa,同时再生器藏量快速下降,沉降器藏量上升。现场检查发现待生斜管密度由150kg/m³降至80kg/m³,再生滑阀开度无明显变化。试分析可能原因及处理步骤。参考答案一、选择题1.B(再生器密相床层温度通常控制在650-720℃,确保催化剂烧焦完全且不超温)2.D(催化剂循环量主要受滑阀开度、斜管密度、两器差压影响,原料油性质影响反应深度但不直接影响循环量)3.C(外取热器取热量增加会降低再生剂温度,导致反应温度下降;原料预热温度升高、催化剂循环量增大均会提升反应温度)4.B(稳定塔底重沸器热源中断会导致塔底温度下降,汽油蒸气压升高,应优先启用备用热源恢复供热)5.D(藏量调节主要通过再生滑阀、待生塞阀开度调整,主风流量影响烧焦和再生器密度,非直接调节藏量手段)二、判断题1.×(主风中断后,应立即切断进料,关闭待生塞阀和再生滑阀,防止催化剂倒流)2.√(分馏塔底液面超高时,开大外甩阀排出油浆,降低返塔量减少塔底进料,双重调节控制液面)3.√(VQS可快速分离油气与催化剂,减少油气在沉降器内二次反应,提高轻质油收率)4.√(再生剂含碳量升高,活性降低,反应放热减少,需提高原料预热温度维持反应温度)5.×(稳定汽油蒸气压超标时,应提高稳定塔底温度(增加重组分汽化)或提高塔顶压力(降低轻组分挥发),降低塔顶压力会加剧蒸气压升高)三、简答题1.影响:反应温度升高,裂化反应速度加快,转化率和汽油收率增加,但过高温会导致热裂化加剧,干气和焦炭产率上升;温度过低则转化率不足,柴油收率可能增加但总液收下降。调节方法:①调节催化剂循环量(循环量增大,反应温度升高);②调整原料油预热温度(预热温度升高,反应温度上升);③控制外取热器取热量(取热量增加,再生剂温度下降,反应温度降低);④调节回炼油回炼量(回炼量增加,反应热需求增大,温度可能下降)。2.主要原因:①再生器密相床层温度过高,热量上移至稀相;②主风分布不均,局部区域烧焦剧烈;③催化剂细粉过多,稀相床层高度上升,停留时间延长;④待生剂含碳量过高,稀相继续烧焦放热。处理措施:①降低密相床层温度(如增加外取热器取热量、减少生焦量);②调整主风分布器或检查主风管线是否堵塞;③补充新鲜催化剂,减少细粉含量;④降低反应深度(如减少进料量、降低反应温度),降低待生剂含碳量。3.操作步骤:①立即切断原料油进料,关闭进料喷嘴手阀;②打开事故旁通线,用蒸汽吹扫提升管(防止催化剂堆积结焦);③降低主风流量至最小操作量,维持再生器烧焦;④关闭待生塞阀,停止催化剂循环(避免未反应原料带入再生器燃烧超温);⑤检查进料泵、流量计等设备故障原因,待恢复后逐步开启进料,缓慢恢复催化剂循环。4.判断依据:①三旋出口烟气粉尘浓度超标(正常<100mg/m³);②催化剂跑损量增大(正常日补充量5-10吨,跑损时可达20吨以上);③再生器藏量持续下降,需大量补充新鲜剂;④三旋排尘斗排灰量明显增加。预防措施:①控制催化剂粒度分布(0-40μm细粉<15%);②定期检查旋风分离器(一、二、三旋)料腿、翼阀是否磨损或堵塞;③稳定两器差压,避免大幅波动导致催化剂倒窜;④控制再生器密度(密相密度400-600kg/m³),防止稀相密度过高加剧夹带。5.操作要点:①退油前确认退油线畅通,低点排凝阀关闭;②缓慢降低分馏塔进料量,同步减少各侧线抽出量(汽油、柴油、回炼油);③保持塔底温度在150-200℃(避免重油凝固),必要时通入蒸汽辅助吹扫;④先退重质油(油浆),再退轻质油(柴油、汽油),防止轻油汽化憋压;⑤退油至塔底液面<10%时,关闭抽出阀,用蒸汽扫线(油浆线扫线蒸汽压力>0.8MPa,时间≥30分钟);⑥退油过程中密切监控塔内压力(<0.1MPa),防止超压或抽真空。四、计算题1.总液体收率=(汽油+柴油+液化气)/原料油×100%=(840+600+360)/2400×100%=1800/2400×100%=75%损失量=原料油-(汽油+柴油+液化气+干气+油浆)=2400-(840+600+360+120+180)=2400-2100=300吨损失率=300/2400×100%=12.5%2.取热量Q=催化剂循环量×比热容×温度差=120t/h×1000kg/t×0.88kJ/(kg·℃)×(700-600)℃=120000×0.88×100=10,560,000kJ/h=10560MJ/h五、案例分析题可能原因:①待生斜管发生“架桥”(催化剂在斜管内堆积,形成空洞,导致密度下降,循环量减少);②待生斜管松动蒸汽量不足或中断,催化剂流动性变差;③沉降器压力突然升高(如反应深度增加、油气量大增),两器差压减小,推动催化剂循环的动力降低;④待生剂含碳量过高,催化剂密度降低(含碳催化剂密度约800-900kg/m³,再生剂约900-1000kg/m³),斜管内密度下降。处理

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