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文档简介

煤矿生产副矿长年度工作总结报告一、年度工作概述1.1年度工作目标本年度围绕煤矿“安全为先、稳产提效、技术创新、成本管控”的核心方针,制定了“原煤产量120万吨、掘进进尺4500米、零重大安全事故、安全生产标准化达标一级”的年度工作目标,明确了采掘衔接、一通三防、机电管理、团队建设四大核心工作方向。1.2工作开展整体思路以安全生产标准化为统领,强化现场管理,优化采掘布局,推进技术创新,提升设备效能,加强人才培养,确保生产系统稳定运行,实现安全与生产的协同发展。二、核心生产指标完成情况2.1主要生产指标完成统计指标类别年度计划实际完成完成率完成情况说明原煤产量(万吨)120128106.7%优化2301综采面割煤参数,开机率从72%提升至85%,配合“四班三运转”组织,超额完成产量目标掘进总进尺(米)45004720104.9%推广快速掘进成套设备,煤巷掘进速度从80米/月提升至120米/月,减少辅助作业时间商品煤发热量(kcal/kg)52005320102.3%建立煤质管控体系,优化配煤方案,矸石混入率降至1.2%,提高商品煤质量等级生产总成本(万元)240002328097%淘汰老旧高能耗设备,优化材料消耗定额,实现节能降耗与成本管控双赢瓦斯抽采量(万m³)150168112%优化抽采钻孔布局,增加定向钻孔数量,抽采浓度平均提升至35%,抽采效率显著提高安全生产标准化评分85分92分108.2%完成三级达标向一级达标的升级,通过国家煤监局一级标准化验收2.2指标完成情况分析原煤产量超额完成主要得益于综采面智能化改造和开机率提升,同时优化生产组织模式,减少设备停机时间约120小时,增加有效生产时长;掘进进尺超额完成核心在于快速掘进技术的推广应用,将煤巷掘进效率提升50%,有效保障了采掘衔接的合理性;成本控制超额完成依靠设备更新与定额管理,淘汰5台老旧设备减少维修成本约180万元,材料消耗定额下降8%节约成本约216万元;瓦斯抽采量超额完成源于抽采技术的优化,定向钻孔的应用使抽采浓度提升8个百分点,实现了瓦斯的有效管控。三、安全生产管理工作成效3.1一通三防管理全面强化3.1.1瓦斯抽采与管控本年度累计完成瓦斯抽采钻孔1280个,总钻孔长度18600米,抽采瓦斯168万m³,所有采掘工作面瓦斯浓度均控制在0.8%以下,未发生瓦斯超限事故。建立瓦斯抽采动态监控系统,实时监控抽采浓度、流量、负压等参数,确保抽采系统稳定运行,累计调整抽采参数126次,优化抽采效率。3.1.2通风系统优化对矿井通风系统进行全面升级,调整3条回风巷通风断面,总通风量从8500m³/min提升至9800m³/min,降低采掘工作面通风阻力15%。更换2台高效节能型主通风机,能耗下降12%,每月节约电费约12万元,同时建立通风系统定期检测机制,每季度对通风系统进行全面检测,确保通风系统稳定可靠。3.1.3煤尘与防火管理建立煤尘防治体系,安装12台自动喷雾降尘装置,定期对采掘工作面、运输巷道进行洒水降尘,煤尘浓度平均控制在10mg/m³以下,符合国家规定标准。加强防火管理,更换老化电缆2800米,清理巷道浮煤1200吨,建立井下火灾预警系统,实时监控井下温度、烟雾等参数,未发生井下火灾事故。3.2顶板与防治水管理成效显著3.2.1顶板管理采用锚网索联合支护技术,优化支护参数,将锚杆间距从1.0米调整为0.8米,锚索间距从2.0米调整为1.5米,支护强度提升20%。安装120台顶板离层仪,实时监控顶板离层情况,累计排查顶板隐患326条,整改率100%,未发生顶板事故。同时建立顶板支护质量验收机制,每旬对顶板支护质量进行全面验收,确保支护质量符合要求。3.2.2防治水管理采用物探、化探相结合的方式,对井下采掘工作面进行全面水文地质勘探,提前探明3处积水区,总积水量约12万m³,通过钻孔疏放方式将积水全部疏放完毕,避免透水事故发生。建立防治水动态监控系统,实时监控井下水位、水压等参数,累计调整疏放参数36次,确保防治水系统稳定运行。3.3安全隐患排查治理闭环管理本年度累计开展安全隐患排查126次,其中专项排查32次、日常排查94次,共排查隐患1286条,全部整改完毕,整改率100%,未发生重大隐患。建立隐患排查治理闭环管理机制,对隐患进行登记、整改、复查、销号的全过程管理,同时对隐患整改不及时的班组进行处罚,累计处罚金额12.8万元,有效提高班组安全意识。3.4安全生产标准化建设升级按照国家煤矿安全生产标准化一级标准要求,对井下采掘工作面、运输巷道、机电硐室等场所进行全面整改,完善安全设施设备,优化作业环境,通过国家煤监局一级标准化验收。建立标准化建设长效机制,每月对标准化建设情况进行全面考核,确保标准化建设持续保持一级水平。四、采掘衔接与技术管理创新4.1采掘衔接合理有序本年度完成2301综采面安装和2208综采面回撤,实现综采面无缝接替,未出现采掘失调情况。优化采掘布局,将原计划的2209运输顺槽岩巷掘进调整为煤巷掘进,减少无效进尺120米,节约成本约180万元。提前18个月启动2401综采面准备工作,目前已完成2401回风顺槽掘进,为下年度生产奠定基础。4.2技术创新与成果应用4.2.1智能化开采技术推广对2301综采面进行智能化改造,安装智能化开采控制系统,实现割煤、移架、推溜自动化操作,开机率从72%提升至85%,工效提高20%,减少现场作业人员4人/班,降低安全风险。建立智能化设备运维机制,每月对智能化设备进行全面维护,确保设备稳定运行。4.2.2巷道支护技术优化推广锚网索+钢带联合支护技术,优化支护参数,支护强度提升25%,巷道返修率从15%下降至5%,节约巷道返修成本约240万元。同时建立支护质量跟踪机制,对巷道支护质量进行长期跟踪,及时发现并处理支护隐患。4.2.3掘进技术创新推广快速掘进成套设备,实现掘进、支护、转载平行作业,煤巷掘进速度从80米/月提升至120米/月,岩巷掘进速度从40米/月提升至60米/月,有效提高掘进效率。建立掘进技术培训机制,每月对掘进作业人员进行技术培训,确保作业人员熟练掌握快速掘进技术。4.3技术资料管理规范建立完善的技术资料管理制度,对采掘工作面地质资料、支护参数、抽采资料等进行全面整理和归档,形成完整的技术资料体系,为采掘工作面设计、施工、回采提供有力技术支持。同时建立技术资料动态更新机制,每季度对技术资料进行更新,确保技术资料准确性和时效性。五、机电设备与现场管理提升5.1机电设备管理精细化建立机电设备全生命周期管理体系,对设备采购、安装、使用、维修、报废等环节进行全面管理,设备完好率从95%提升至98.2%,设备开机率从72%提升至85%。开展设备预防性维护,每月对设备进行2次全面巡检,及时发现并处理设备隐患,累计处理设备隐患286条,未发生重大设备事故。5.2现场管理标准化按照安全生产标准化要求,对井下采掘工作面、运输巷道、机电硐室等场所进行标准化管理,明确现场作业流程和标准,有效提高现场作业规范化水平。建立现场管理考核机制,对现场作业规范情况进行考核,累计奖励金额8.6万元,处罚金额6.2万元,有效提高现场作业人员标准化意识。5.3节能降耗成效显著淘汰5台老旧刮板输送机和3台液压支架,更换为高效节能型设备,能耗下降12%,每月节约电费约12万元。优化供电系统,调整变压器运行方式,减少无功损耗,每月节约电费约5万元。建立材料消耗定额管理体系,对材料领用、使用、回收等环节进行全面管理,材料消耗定额下降8%,每月节约材料成本约18万元。六、团队建设与人才培养6.1班组建设强化建立班组考核机制,对班组安全生产、生产指标、标准化建设等方面进行考核,每月评选优秀班组2个并给予奖励,累计奖励金额12.8万元,有效提高班组凝聚力和战斗力。开展班组安全活动,每周组织班组安全学习,累计开展安全学习48次,提高班组安全意识。6.2人才培养体系完善本年度累计开展技能培训12次,培训人数286人次,其中特种作业人员复训120人次、新工人培训86人次、技术骨干培训80人次。建立师徒带教机制,选拔15名技术骨干作为师傅带教30名新工人,22名新工人已能够独立操作,有效提高新工人技能水平。选拔5名综采班组长、3名掘进班组长,充实基层管理队伍,提高基层管理水平。6.3员工激励机制建立建立员工激励机制,对在安全生产、技术创新、节能降耗等方面表现突出的员工进行奖励,累计奖励金额8.6万元,其中技术创新奖励3.2万元、节能降耗奖励2.8万元、安全生产奖励2.6万元,有效提高员工工作积极性和创造性。七、存在的问题与不足7.1采掘衔接压力依然存在随着矿井开采深度增加,地质条件日益复杂,岩巷掘进速度受到影响,2402综采面准备工作进度比计划滞后15天,主要原因是深部地质条件复杂,岩巷掘进效率未达预期。7.2智能化设备操作熟练度不足虽然推广了智能化开采技术,但部分老工人对智能化设备操作不熟练,影响设备开机率,2301综采面智能化设备开机率仅达85%,与预期90%存在差距,主要原因是部分员工对智能化控制系统操作掌握不足。7.3成本管控还有提升空间虽然成本控制超额完成计划,但部分材料浪费现象仍然存在,锚杆、锚索浪费率达3%,主要原因是部分作业人员材料领用与使用不规范,材料回收与再利用机制不完善。7.4安全隐患闭环管理存在漏洞虽然隐患整改率达100%,但个别班组对隐患整改的及时性和质量存在问题,累计出现3次隐患整改不及时情况,主要原因是班组安全意识不足,隐患整改监督机制有待完善。八、下年度工作规划与改进措施8.1核心工作目标原煤产量计划130万吨,掘进进尺计划4800米;实现零死亡、零重伤、轻伤事故控制在1起以内;安全生产标准化保持一级达标;瓦斯抽采量计划180万m³;生产总成本控制在23000万元以内,同比下降1.2%。8.2主要改进措施8.2.1优化采掘衔接,提高掘进效率推广岩巷快速掘进技术,采用悬臂式掘进机+锚杆钻机+转载机成套设备,将岩巷掘进速度从60米/月提升至80米/月;提前24个月启动综采面准备工作,建立采掘衔接预警机制,每月对采掘衔接情况进行评估,确保综采面无缝接替;优化采掘布局,计划减少岩巷掘进进尺150米,节约成本约225万元。8.2.2加强智能化设备操作培训开展智能化设备操作培训12次,培训人数180人次,其中特种作业人员复训80人次、技术骨干培训100人次;建立智能化设备操作考核机制,对操作不熟练的员工进行再培训,确保所有作业人员熟练掌握智能化设备操作;计划将综采面智能化开机率提升至90%以上。8.2.3完善成本管控体系进一步完善材料消耗定额管理体系,将材料消耗定额下降至5%以下;建立材料回收奖励机制,对回收材料的班组给予奖励,提高材料回收利用率;计划淘汰3台老旧转载机,更换为高效节能型设备,能耗下降10%,每月节约电费约8万元。8.2.4强化安全隐患闭环管理完善隐患排查治理闭环管理机制,对隐患登记、整改、复查、销号全过程进行监控,确保隐患整改及时性和质量;加强班组考核,对隐患整改不及时的班组处罚金额提高至原来的2倍,提高班组安全意识;计划开展安全隐患排查140次,其中专项排查36次、日常排查104次,隐患整改率保持100%。8.2.5加强人才培养与团队建设开展技能培训15次,培训人数320人次,其中新工人培训100人次、技术骨干培训120人次、特种作业人员复训100人次;完善师徒带教机制,选拔20名技术骨干作为师傅带教

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