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文档简介

排水管道通球试验施工工艺1试验目的与适用范围排水管道通球试验的核心目的,是在隐蔽或埋地前以直观、可量化的方式验证管道内部横截面是否被完全保留,是否存在因施工误操作、异物卡滞或变形导致的有效内径缩小。其适用范围涵盖建筑室内重力流排水系统、小区室外埋地雨污分流管网、市政接驳支管以及局部压力流排放段,但设计坡度小于0.5%的倒虹吸管、真空排水管及带反水弯的器具自带存水弯段,应改用压力/真空组合测试,不纳入通球试验范畴。2试验原理与判定逻辑通球试验以“球体自由通过”作为充分必要条件。球径取设计内径的2/3(常用50mm、75mm、100mm、150mm四种规格),球体密度1.15~1.20g/cm³,表面邵氏硬度65±5,确保既不会因自重变形卡滞,也不会因弹性过大而“挤过”局部缩径。球体在仅受重力与水流拖拽作用下,若能在规定时间内从起点到达终点,即证明该管段最小通水面积≥0.64倍设计面积(=(2/3)²),满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242中“不应影响设计流量”的隐含要求。若球体受阻,则受阻点前必存在截面收缩≥20%,需返工。3试验前准备3.1技术准备完成自检、互检、专检三级检验,确保管道安装、支架、坡度、承插口粘结或柔性接口打压无渗漏。绘制“通球路径图”,标注每段管径、长度、坡度、检查口/清扫口坐标,计算理论通过时间t₀=Σ(Lᵢ/vᵢ),其中vᵢ=√(2g·sinθᵢ·Dᵢ/λ),λ取0.015~0.020,作为后续实测时间对比基准。编制《通球试验记录表》,含管段编号、球径、发球时间、收球时间、是否通过、影像编号、责任人签字栏。3.2材料与机具序号名称规格数量备注1通球DN50/75/100/150,2/3管径各≥5只带彩色编号,一次性使用2发球器∅110PVC管段改装,快开盖板2套带硅胶密封圈3收球篮304不锈钢,3mm冲孔,∅2002只可锁闭在检查井4秒表0.01s2只校验有效期1年5管道内窥镜1080P,探头∅251套用于受阻定位6增压泵Q=5m³/h,H=15m1台备用,用于轻微堵塞冲洗3.3作业条件环境温度≥5℃,防止PVC脆化;上游水源稳定,流量≥设计峰值1.5倍;下游检查井已具备安全收球条件,井口设1.2m围栏;高空作业段已搭设脚手架并验收合格。4施工工艺流程4.1流程图(文字描述)准备工作→管段封闭→发球→同步注水→计时追踪→收球→结果判定→影像记录→复位封口→资料归档。4.2关键工序分解4.2.1管段临时封闭采用“气囊+盲板”双保险:气囊压力0.15MPa,盲板厚度≥8mm钢板,防止球体进入非试验支管。4.2.2发球将通球置于发球器,快速开启盖板同时开启水源,确保球体在初始0.5m内被水流完全包裹,避免干摩擦。4.2.3同步注水注水流量按满管流计算:Q=0.25πD²·v,v取0.6m/s;若管径DN100,则Q≈4.7L/s。采用变频泵稳流,防止水锤。4.2.4计时追踪起点与终点各设1名记录员,采用对讲机同步“开始”口令;若球体在10min内未到达,立即启动内窥镜查找。4.2.5收球收球篮提前固定于下游检查井的流槽底部,篮顶低于管底50mm,确保球体跌落即被拦截,不进入下游市政管网。5质量控制要点5.1主控项目球体必须完整通过,任何“二次注水推动”均视为无效;实测通过时间t与理论时间t₀偏差≤±30%,若t过大提示可能存在局部淤积;球体表面不得出现深度>1mm的划痕,否则判定管壁存在尖锐突起,需打磨。5.2一般项目发球器、收球篮安装牢固,试验过程无渗漏;影像资料连续录制≥球体通过全程80%,画面清晰显示球体编号;资料签字齐全,不得代签。5.3常见缺陷与处置缺陷描述可能原因处置方法复检要求球体卡在检查口下游0.3m检查口盖板内侧未打磨,毛刺外翻拆除盖板,用80目砂轮倒角,R≥2mm重新发球,连续2次通过球体通过但时间超50%管道坡度不足或局部倒坡采用激光水准仪复测坡度,偏差>0.5%返工返工段重新通球球体表面环状磨损承插口胶水堆积形成凸台用专用铣刀内铣,凸台高度<1mm内窥镜复查,重新通球6安全与环保措施井下作业前检测H₂S、CO、O₂,执行“先通风、后检测、再作业”制度;发球器快开盖板设双链条防坠,防止水压突增爆开伤人;试验废水排入临时沉淀池,SS≤70mg/L后方可排入市政井;夜间作业照明采用24V安全电压,每20m设1只LED投光灯;通球为不可降解塑料,试验后统一回收,禁止随水冲走。7季节性施工特殊要求7.1冬季施工水温<4℃时,水中掺5%工业乙醇降低冰点,防止球体脆裂;管口封堵后采用1kW电热毯包裹,保持10~15℃,防止胶粘剂开裂。7.2雨季施工上游检查井设1.2m高围堰,防止市政雨水倒灌冲走球体;现场备2台4寸潜水泵,30min内可排除50m³积水。8试验记录与成果交付8.1记录表示例(Markdown表格)管段编号管径mm长度m坡度‰球径mm发球时间收球时间通过时长s是否通过责任人影像文件WL-1-311028.6207509:12:0509:13:58113是张三WL1-3-220613.mp4WL-1-411015.2187509:20:10->600否李四WL1-4-220613.mp48.2影像命名规则“管段编号-日期-序号.mp4”,分辨率≥1920×1080,帧率30fps,文件保存5年。8.3交付清单《通球试验报告》纸质+PDF各1份;原始记录表扫描件;影像文件硬盘1份,云备份1份;返工记录及复检合格证明。9返工与复检机制凡出现一次不通,立即启动“30min快速定位”:1.内窥镜从下游检查口逆流推进,记录堵塞距离;2.若堵塞物为砂浆、胶带,采用高压水射流(15MPa)冲洗;3.若管道变形,切割更换1m短管,重新胶粘;4.返工后连续两次通球通过,且时间偏差≤20%,方可验收。10竣工总结与改进建议通球试验虽为“小试验”,却能暴露“大隐患”。统计近三年42个项目发现:不通率3.7%,其中68%集中在DN75支管与110主管汇流点;主要原因:胶水堆积占45%,坡度不足占28%,异物掉入占27%;改进:将“通球试验”节点前置至“隐蔽前24h”,并与“坡度激光复测”联动,可将返工率降至0.9%。建议后续项目:1.采用“BIM+二维码”管理

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