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循环水泵节能改造实践安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司 (宣城242000) 杨秉华摘要:根据循环水泵机械效率低下的问题,利用流体力学、水泵设计相关理论,对循环水泵的参数进行校核,查找问题的解决方案;利用节能公司的研究成果和技术,量身定做,设计制造效率高的新泵,解决生产实际问题,达到节能降耗的目的。关键词:循环水泵 节能 改造一、循环水泵存在的问题我公司200kt/a硫铁矿制酸工程在2005年建设期间,选用了并联使用的两台逆流钢混式LDNTG-3000T型冷却塔作为余热发电冷凝水的冷却塔和四台DFSS350430型的单级双吸离心泵组,作为C6-3.43/0.49汽轮发电机组的冷却水循环系统。DFSS350430泵叶轮直径430,转速n=1480r/min,配套10KV高压电机,功率N=280KW,额定电流I=19.7A;设计要求是4台泵并联安装,三开一备用。泵的铭牌参数流量Q=2068m/h,扬程H=40m,轴功率N0=264.9Kw,效率=85%,汽蚀余量h=5m。在工程竣工验收阶段,对此4台泵进行试车时发现每台泵的出口蝶阀都不能开到35%的开度,在开度达到35%时泵的轴功率很大,电机电流超过额定电流,泵组无法正常工作。为了查找电机过电流的原因,请该水泵生产厂家的技术人员到现场技术指导,研究解决方案。厂家技术人员根据泵的轴功率过大的情况,建议采用切割叶轮的方法,使电机额定功率能满足叶轮切割后泵的轴功率需要。首先,打开水泵上盖,抽出叶轮,将原来的叶轮直径430车去10,装上去试车,此时的阀门还不能全部打开,只能将阀门开到40%,电机不能满足切割后泵的要求。决定再次抽出叶轮,将叶轮切割到直径410毫米,装配后试车,阀门的开度在50%时,电机的负载电流仍超过额定电流。第三次抽出叶轮,将叶轮切割到直径400,装配后开机,阀门可以开到75%以上,甚至全开,电机可在额定电流下运行。由此可见,该泵设计参数与泵的铭牌参数是不符合的,因此需对该泵的设计参数进行校核。当叶轮切割到直径400时,叶轮的切割率(430-400)/4300.07=7%。根据离心泵的切割定律要求,泵的比转速与切割量之间存在一定的关系,如表一表一 泵的比转速与叶轮切割率关系比转速ns60120200300350350以上叶轮许可最大切割率20%15%11%9%7%0泵的比转速ns=3.65nQ(1/2)/H(3/4) =3.651480(2068/3600)(1/2)/40(3/4)=257.43300可见,叶轮切割率小于9%,在允许范围之内。泵切割后的性能参数与原来的性能参数符合切割定律,切割后泵的功率能满足原电机280KW的额定出力需要。根据泵的切割定律D1/D2=Q1/Q2 (1)(D1/D2)=H1/H2 (2)(D1/D2)=N1/N2 (3)由上述三式分别可得,400/430=2068/Q2 Q2=2223(m/h) (400/430)=40/H2 H2=46.225(m ) (400/430)=280/N2 N2=347.8(KW)根据上述计算,在叶轮直径430不切割、电机转速不变的情况下,该DFSS350430泵可以配用4极355KW电机。实践证明,在将其中的一台电机更换为4极355KW电机后,与原装DFSS350430水泵相匹配,在进出口阀门全开的情况下,满足额定电流I=25.1A的要求。由此可见,原水泵的设备铭牌标识是有误的,轴功率不是所标识的N0=264.9KW,效率也不是=85%。泵的轴功率P0核算P0=gQH (W) (4)其中:水的密度,1000kg/m; g重力加速度,9.81m/s; Q泵的流量,2068m/3600s; H泵的扬程,40m;将以上数据代入(4)式,得P0=(10009.8206840)/3600=225182(W)=225.182(KW)泵的效率核算=(P0/P)100% (5)=(225.182/355)100%=63.4%通过对轴功率、效率参数的核算发现,泵的实际效率参数很低,有较大的节能空间。二、循环水系统阻力核算我公司的发电循环水系统,泵的安装高度在集水池水面以下1.0m,采用的是上吸入方式;用水点最高位置比泵的出口高12m,远离泵的出口约200m,用水点压力要求不小于0.18MPa;泵的出口总管直径1.0m,管道系统有11只90弯头,6只蝶阀在正常生产情况下要求开度75%以上或全开;设计循环水出水温度23,回水温度43。水在管内流速V的计算:V=Q/3.14(D/2)2 (m/s) (6)V=【2068/(3.141.0/2)2】/3600=0.732(m/s)。管道系统的阻力降用当量长度法估算hf=【L+(L/D)】V2/2g (m) (7)式中:为水在管道内的阻力系数,与液体流动状态的雷诺数Re有关; L:管道单程长度,200m; Le/D:90弯头r/d=1.0时,当量长度(Le/D)=30m;蝶阀在全开或开度在75%以上时的当量长度(Le/D)=20m; g:重力加速度,9.81m/s;雷诺数Re=DV/ (8) 式中:D管道直径,1.0m; V流体速度,0.732m/s; 流体密度,1000Kg/m; 流体粘度,在循环水温23时,粘度值为0.9358Pa*s;43时的粘度值为0.607将各温度下的粘度数值分别代入(8)式,得 Re =1.00.7321000/0.607 =1205.932000 Re=1.00.7321000/0.9358 =782.222000说明水在管道内的流动状态均为层流状态,水在层流状态下的阻力系数=64/Re (9)=64/1014.48 =0.063将上述数据代入(7)式,得hf=【L+(L/D)】V2/2g =0.063【400+11(30)+6(20)】(0.605)2/(29.81) =0.0638500.366025/19.621(m)经过上述计算,循环水系统的总阻力Hs为Hs=H+hf+V2/2g=12+1+0.0313m。泵的工作扬程只要能满足循环水系统最高工艺压力要求0.18MPa加上13m的阻力损失就能够正常工作。根据对循环水系统阻力损失的计算,发现原DFSS350430泵的扬程H=40m选大了。针对现有的循环水系统,不需要高扬程低流量泵,需要的是大流量低扬程泵。因此,需要对现有的循环水泵进行节能改造。三、循环水泵改造泵的轴功率计算公式(4)式,当电机的功率为280KW,泵的效率为85%,泵的扬程为25m,则泵的流量Q的计算式变化为 Q=P/gH (m/s) =28000085%/(10009.8125) =0.9704(m/S)=3493(m/h)我公司循环水系统的两台冷却塔,额定生产能力是Q=23000m/h=6000m/h。如果按上述计算结果设计或选用新的泵型,正常情况下只要开两台泵就可以满足流量、扬程需要,与开三台DFSS350430泵相比要节省一台泵。根据以上设想,及时与多家节能公司取得了联系,通过方案比对和筛选,最终选定南京某节能公司作为此次水泵改造的实施单位。该节能公司十分重视此事,多次到生产现场测量、调研和核算,利用在流体力学方面的研究成果和技术,针对我公司循环水系统存在的问题,在保留现有电机、不改变现有进出口管道的情况下,量身定做,优化设计了新的单级双吸离心泵。甲乙双方协商,水泵改造工作分两步走,第一步对两台280KW电机进行配套改造,如果改造效果理想再对一台355KW电机进行配套改造。2011年4月9日甲乙双方签订水泵改造合同,2011年6月12日完成两台280KW电机配套新泵的安装工作并投入试运行。试机时,280KW电机达到额定电流,泵进出口阀门全开,泵的出口压力在0.25MPa左右,最远处工艺点压力在0.19MPa以上,水泵机组运行平稳,状态良好,完全符合设计要求。根据两台新泵的运行情况,该节能公司又对现有的一台355KW电机进行了水泵配套改造。根据355KW电机的配套要求,当泵扬程H=25m,泵的效率为85%时,泵的流量Q由(4)式变为 Q=p/gH=35500085%/(10009.8125) =1.230(m/s)=4428(m/h)这台355KW电机的配套水泵,流量大,可以在冬季气温较低的时候(最高气温一般在10以下)单泵运行,也可以作循环水系统备用泵。四、结论泵的试运行结束后,我公司和南京某节能公司共同进行了运行期间节能考核,考核时间从2011年6月14日开始到2011年8月10日为止,两台泵连续运行58天。运行考核期间正值盛夏时节,处于用水高峰,各用水单位在此期间都能正常生产。运行的两台新泵与改造前的三台DFSS350430 泵相比:电度表计量显示,改造前日均用电量21750KWH,改造后日均用电量14610KWH,日均节约电能7140KWH,节电效果十分明显,节电率达33%,按照年运行330天计算,年节约94万多元。在生产实践中,经过对泵的性能参数的核算,查找出了泵的效率低下的真正原因;同时,借助科研机构和节能公司的技术力量,通过设计、制造、安装、使用性能优良的高效率泵,解决了我公司的循环水系统生产实际问题,为企业创造了效益,也为节
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