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2010年第四届全国焦化技术及生产年会 2010年 6月 8日 11日 24 南钢 6 米焦炉置换 成高炉煤气 加热 的 经验 张新民 赵昌辉 ( 南京钢铁联合有限公司 ) 【摘 要 】 本人结合生产实践摸索出一套适合 6 米焦炉,焦炉煤气置换为高炉煤气加热的操作方法,详细阐述了煤气置换的前期准备工作、人员分工、操作步骤和加热制度。 【 关键词 】 加热 6 米焦炉 置换 焦炉煤气 高炉煤气 南钢现有 3 座 6 米焦炉,其中两座采用高炉煤气加热,一座采用焦炉煤气加热 。 由于高炉检修, 每年 焦炉都需要进行多次的煤气置换。 为了保证置换的安全进行, 缩短置换时间, 最快稳定焦炉炉温,厂部技术人员制订了严格的规章制度 , 下面简单阐述焦炉煤气置换成高炉煤气加热的操作 方法 。 高炉煤气 管道系统清扫、 清洗 和维护保养; 洗所有高炉煤气考克,加油润滑密封,保证运转灵活,并进行查漏处理; 查蓄热室封墙、废气盘单叉接头、斜道区外部正面墙等处的密封情况,并进行处理; 关用高炉煤气加热使用的仪表和调节机构,进行 检查 、校对,使处于完好、灵活状态; 备 310310、开关高炉煤气和焦炉煤气考克扳手 、手电筒、斜型压力表、爆发筒、高2 米的 以及相关煤气操作工具 ; 为保证置换过程中的安全,以及快速完成置换工作,减少对焦炉生产的影响,置换前需确定指挥人,做好人员分工 (下 表 1),保持通讯畅通。 表 1 人员分工明细 表 人员分工 人数 职责 总指挥人 1 总协调、监督 负责人 1 负责整个置换过程指挥、联系、确认 机侧废气盘 7(含 1 名负责人) 机侧废气盘 取连接销、 放 石棉 板、拧顶丝 操作 焦侧废气盘 7(含 1 名负责人) 焦侧 废气盘放 石棉 板、取连接销、拧顶丝操作 机 高炉煤气考克 3(含 1 名负责人) 开 机侧 高炉煤气考克 焦侧高炉煤气考克 3(含 1 名负 责人) 开 焦 侧高炉煤气考克 焦炉煤气考克 2 关闭焦炉煤气加减考克 炉顶看火 2 检查燃烧情况 液压交换机操作 1 手动换向 中控室 2 吸、压力监控以及调节 准温度 结焦时间不变,保持当前的标准温度,然后根据焦饼中心温度和焦饼成熟状况确定标准温度。 炉 煤气 流量确定 由于高炉煤气热值仅为焦炉煤气的 20 25%,而且使用高炉煤气时,耗热热量比使用焦炉煤气高 10 20%,因此同一结焦时间,需用的煤气量是高炉煤气的 1) ,确定 理论 高炉煤气流量 620003、2010年 6月 8日 11日 2010年第四届全国焦化技术及生产年会 25 4 号炉 55 孔 )、 730005 号炉 60 孔 ) 。再确定机、焦侧煤气流量分配,根据公式 V 焦 /V 机 焦/L 机 )(( 2) ,确定机、焦侧煤气流量 。 板尺寸确定 参照同一结焦时间 另一座 高炉煤气的孔板尺寸, 考虑 3 号焦炉 投产早 , 孔板尺寸放大 1 2下表 。 表 2 3 座焦炉平均孔板尺寸 焦炉 号 机 焦 机边 焦边 3# 129 133 68 72 4# 127 131 66 70 5# 127 131 66 70 烟道吸力 由于高炉煤气加热,总废气量约为焦炉煤 气加热的 ,阻力为焦炉煤气的 ,因此在结焦时间、斜道口开度和废气盘翻版开度不变的情况下,比用焦炉煤气时大 ( 4) , 3 座焦炉机、焦侧烟道吸力如下 表 表 3 3 座焦炉烟道吸力 表 焦炉 号 机 焦 3# 220 240 4# 210 240 5# 215 235 门开度 烧高炉煤气单个分门开度约为焦炉煤气 两个风门开度综合的 90%( 5) , 我厂机、焦侧分门开度分别为200、 210根据经验,边 1风门、边 2风门分别取为中间的 40%、 90%( 6) 。 风门开度 分门开度最后确定以 看火孔压力 10 15a= 7) 。 炉煤气加热的操作步骤 煤气进入地下室高炉煤气管道,为了时间上充分和防止意外,这一步最好在前一天做, 抽去炉中炉煤气主管盲板,放散 30分钟, 机 、 焦侧高炉煤气主管分别做爆发试验, 并 用含氧分析仪测煤气中含氧量,试验合格后, 关闭放散阀门 ,在地下室烟道走廊分析 于 消除漏气 。 换前 , 机焦侧高炉煤气主管分别做爆发试验,用含氧分析仪测煤气中含氧量,试验合格后 , 方可进行置换。 换工作宜安排在上午进行,以便调火查找、处理泄漏点,调整看火孔压力和煤气压力、风门开度、测量蓄顶吸力,调节炉温。 备 4台对讲机 、 便携式报警器 8台 、 呼吸器 4套 、 2公斤灭火器 8个, 通知消防车、救护车现场待命; 换期间,焦炉停止生产,禁止一切明火。 备就绪后,负责人 通知交换工换向 , 换向后 将交换机切换到手动状态, 切断电源 。 ( 以下我们以 南钢 3号焦炉 8: 30向开始置换 为例 , 说明 整个 置换过程。 ) 向结束后,关考克人员从交换机端开始,逐一关闭下降气流 ( 的焦炉煤气 加减 考克。 需多次确认 克全部关闭 到位 。 气盘操作人员依次:卸掉 单号废气盘 煤气口 连接进风门的小轴; 放入石棉板,摆正位置; 将顶丝拧紧 , 确认盖严。 虑我厂高炉煤气压力高,正常大于 8000了防止高炉煤气顶开 下降气流煤气砣,导致煤气泄2010年第四届全国焦化技术及生产年会 2010年 6月 8日 11日 26 漏, 我们采取一次性送高炉煤气,上 两 步动作确认无误后, 将高炉煤气支管翻 板 开度固定在 50%,逐一打开机 、 焦侧下降气流 (单号) 高炉考克。 第二次 换向前,烟道翻 板 开度 固定在 45%(比烧焦炉煤气时大 15%),支管压力 调整到设定值 、 烟道吸力 比 设定值 大 20 上 3步工 作完成后, 检查无误后, 负责人通知交换工,第二次手动换向。换向后, 中控室 调节煤气压力、烟道吸力到设定值,通知炉顶人员看火,检查燃烧情况 , 保证看火孔微正压, 以此 来调节吸 力 。 时关考克人员从交换机端开始,逐一关闭下降气流 ( B 列) 的焦炉煤气 加减 考克。需确认 B 列加减 考克全部关闭到位。 气盘操作人员依次 : 卸掉双号废气盘煤气口连接进风门的小轴;放入石棉板,摆正位置;将顶丝拧紧,确认盖严。 一打开机、焦侧下降气流 (双号) 高炉 煤气 考克。 上 3步工作完成后,检查无误后,负责人通知 交换工,第三次手动换向。 下室人员进行泄漏点检查,废气盘操作人员调节风门开度铁板。同步进行, 炉顶人员 根据燃烧情况,调节合适的吸、压力。 查吸、压力、流量计等仪表正常, 按 3 5%比例掺烧焦炉煤气,仪表 投入自动 , 交换机投入自动。 掉焦炉煤气大把,使交换考克处于 45。 上述焦炉煤气置换成高炉煤气加热的操作步骤,是在南钢 炼 铁 新 厂 6 米焦炉多次置换的基础上 总结出来, 操作安全简便,整个置换过程在 40 分钟 内完成,不影响焦炉的正常加热,对焦炉生产影响较小 ,已经成为南钢 3座 6米焦 炉置换成高炉煤气加热的固定方法。 参考文献 1炼焦,冶金工业
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