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文档简介

2025年装配钳工(高级)实操技能考核试卷及答案一、装配钳工(高级)实操技能考核试卷及答案1.考核项目:精密滑动导轨副(THKSRG25型)的检测、调整与预压加载考核时间:120min考核总分:100分考核设备:THKSRG25导轨副1套(含2根导轨、4块滑块)、大理石平台600mm×400mm(00级)、扭力扳手5N·m~50N·m、杠杆千分表0.001mm、电子水平仪0.01mm/m、塞尺0.02mm~1.00mm、液压千斤顶10kN、激光干涉仪RenishawXL80、红外测温枪、专用润滑脂THKAFA1支、M6×25内六角螺钉12套、清洗剂、无尘布。考核要求:(1)完成导轨安装基面直线度≤0.005mm/500mm;(2)两导轨平行度≤0.008mm/500mm;(3)单滑块预压加载量0.02mm±0.002mm;(4)全程运行温升≤15℃;(5)填写原始记录表并签字确认。试题11:请写出安装前对大理石平台应做的三项精度复检内容及允许误差。(5分)答案:1.平面度:用电子水平仪米字法检测,允差0.003mm;2.局部平面度:用200mm刀口尺+塞尺,允差0.002mm;3.水平倾斜:纵横两向,允差0.01mm/m。试题12:简述激光干涉仪在导轨直线度测量中的光路布置步骤,并给出补偿温度漂移的公式。(8分)答案:步骤:1.将激光头固定于导轨一端,调整光束与导轨平行;2.反射镜座固定于滑块上,移动滑块每50mm采点;3.采用“回光路”双程光路,消除阿贝误差;4.温度补偿公式:ΔL=α·L·ΔT,其中α=11.5×10⁻⁶/℃(钢材),L为移动距离,ΔT为相对于20℃的温差。试题13:实测导轨A直线度数据(μm):0,+2,+1,–1,–3,–2,0,+1,+3,+2。请用最小包容区域法评定直线度误差,并给出作图要点。(10分)答案:作图:横轴0~500mm,纵轴±5μm;连接首尾点得基准线,各点向基准线投影,最大正偏差+3μm,最大负偏差–3μm,直线度误差6μm;包容区域为两平行线包容全部测点,间距6μm。试题14:若实测平行度超差0.012mm,请写出一种“无垫片”调整工艺,并给出拧紧力矩顺序。(12分)答案:工艺:1.松开导轨B全部螺钉,仅留两端各1颗带导向;2.用千斤顶顶起导轨B中段,水平仪监控,使平行度回零;3.按“中间→两端→交叉”顺序拧紧,力矩15N·m→25N·m→35N·m,分3级;4.复检并保压5min无回弹。试题15:预压加载量0.02mm如何通过“塞尺+弹簧秤”法验证?给出操作细节与判定公式。(10分)答案:操作:1.将0.02mm塞尺插入滑块与导轨滚道之间;2.用弹簧秤水平拉塞尺,记录临界滑动拉力F;3.判定:F=(0.02×C)/μ,其中C=13N/μm(SRG25刚度),μ=0.15(钢钢摩擦系数),理论F≈17.3N;实测15.5N~19N合格。试题16:运行温升试验中发现25min后滑块温度达42℃,超出要求,请列出三条根本原因及对应改进措施。(9分)答案:1.润滑不足:加脂量应2.5cm³/滑块,补加AFA脂;2.预压过大:重新调整至0.018mm;3.导轨直线度差导致爬行:重新研磨安装基面,直线度≤0.005mm。试题17:填写下表空白处原始记录(每空1分,共6分)|项目|实测值|允差|结论|||||||导轨A直线度|0.004mm|0.005mm|合格||导轨B直线度|0.006mm|0.005mm|不合格||两导轨平行度|0.007mm|0.008mm|合格||滑块预压|0.021mm|0.02±0.002mm|合格||全程温升|12℃|15℃|合格||润滑脂型号|THKAFA|—|—|2.考核项目:高速主轴(BT3012000r/min)的动平衡与装配考核时间:90min考核设备:BT30主轴组件1套、动平衡机SchenckCAB690、平衡夹具、扭力扳手2N·m~20N·m、SKF7014C轴承2套、感应加热器220V、深度千分尺0.01mm、红外测温枪、V型块、0级大理石角尺、SHELLTellusS2M32油、液压拉马、千分表0.001mm。考核要求:(1)轴承安装后轴向游隙0.005mm~0.008mm;(2)动平衡等级G2.5,3000r/min下剩余不平衡量≤0.5g·mm;(3)主轴温升8000r/min连续运转30min后≤25℃;(4)填写动平衡报告并签字。试题21:写出轴承加热安装的三项关键参数及监控手段。(6分)答案:1.加热温度100℃±5℃,红外测温枪闭环;2.加热时间10min±1min,计时器;3.一次到位时间≤15s,秒表。试题22:用深度千分尺测得轴承内圈端面至主轴轴肩距离分别为14.02mm、14.01mm,轴承宽度14.00mm,求预紧后轴向游隙,并判断是否合格。(6分)答案:游隙=14.02–14.00=0.02mm,另一向14.01–14.00=0.01mm,取小值0.01mm,超差(要求0.005~0.008mm),需加0.003mm调整垫。试题23:动平衡机显示初始不平衡量2.3g·mm∠135°,请计算需在平衡环φ60mm处去重钻孔的直径与深度,材料密度7.85g/cm³。(10分)答案:去重量m=2.3/6=0.38g(平衡半径30mm);选φ2mm钻头,截面积3.14mm²;深度h=0.38/(7.85×0.0314)=1.54mm,取1.6mm安全裕量。试题24:画出BT30锥面接触率检测的“红丹旋转法”示意图,并给出判定标准。(8分)答案:示意图:主轴竖放,红丹薄涂锥孔,装入标准BT30检棒,轻压旋转30°,取出观察接触带;标准:接触面积≥80%,均匀不间断,入口与出口无硬线。试题25:实测主轴8000r/min温升28℃,超差3℃,请写出两条润滑侧原因及快速验证方法。(8分)答案:1.油雾压力不足:快速验证——在回油管观察窗看油流,正常30滴/min;2.油品黏度偏高:快速验证——取样40℃运动黏度,应32mm²/s,实测46mm²/s则换油。试题26:填写动平衡报告关键栏(每空1分,共5分)|项目|数据|||||平衡转速|3000r/min||初始不平衡量|2.3g·mm||校正半径|30mm||剩余不平衡量|0.4g·mm||平衡等级|G2.5|3.考核项目:液压夹具(500kN杠杆缸)的泄漏诊断与密封更换考核时间:75min考核设备:500kN杠杆缸1只、手动泵70MPa、数字压力表0.1MPa、流量计0.01L/min、红外热像仪、内卡钳、弹簧压缩器、NOKUHS密封包、Torquewrench40N·m~200N·m、研磨膏W10、无尘纸、46抗磨液压油。考核要求:(1)保压5min压降≤2MPa;(2)缸筒内表面粗糙度Ra≤0.2μm;(3)更换密封后无爬行,低速5mm/s运行平稳;(4)提交泄漏分析报告。试题31:写出杠杆缸泄漏的“三图一表”诊断法内容。(6分)答案:1.液压原理图;2.压力时间曲线图;3.红外热像图;4.密封件寿命表。试题32:实测5min压降4MPa,用流量计测得外泄0.03L/min,请计算泄漏功率损失(油液弹性模量1.6×10⁹Pa)。(6分)答案:功率P=Δp·Q=4×10⁶Pa×0.03×10⁻³/60=2W。试题33:缸筒出现0.05mm轴向划痕,长30mm,请写出“刮研滚压”修复工艺参数。(10分)答案:1.用W10研磨膏手工刮研,去除毛刺;2.滚压头直径φ99.95mm,滚压压力15MPa,进给0.1mm/r,转速200r/min;3.修复后Ra0.15μm,尺寸公差H7。试题34:UHS密封沟槽宽度4.2mm,深度2.4mm,实测密封圈线径3.55mm,判断压缩率是否合格。(6分)答案:压缩率=(3.55–2.4)/3.55=32%,NOK推荐25%~30%,略高,可改用3.4mm线径。试题35:写出低速爬行量≤0.2mm/s的判定试验步骤。(8分)答案:1.空载,泵调最低流量0.5L/min;2.激光位移传感器采样频率1kHz;3.记录10s位移曲线,速度波动≤0.2mm/s;4.三次平均。试题36:填写泄漏分析报告结论栏(每空1分,共4分)|项目|结果|||||压降|1.5MPa||外泄量|0.01L/min||修复后粗糙度|Ra0.18μm||判定|合格|4.考核项目:精密分度台(φ320mm,±2″)的装配与精度检测考核时间:100min考核设备:YRT325轴承1套、分度台本体、自准直仪Elcomat3000、多面棱体12面体(0级)、扭力扳手10N·m~100N·m、塞尺、电子测微仪0.1μm、Heidenhain圆光栅、气动清洁枪、M8×30螺钉16套、乐泰243胶。考核要求:(1)轴向跳动≤0.003mm;(2)分度误差≤±2″;(3)重复定位精度≤0.5″;(4)提交分度误差曲线图。试题41:写出YRT325轴承安装前“四点定压”预紧力矩值及顺序。(6分)答案:1.10N·m对角预紧;2.30N·m;3.60N·m;4.90N·m终紧,每级90°旋转台体。试题42:用自准直仪测得分度误差(″):+1.2,–0.8,+1.5,–1.0,+0.5,–0.3,+0.9,–1.1,+0.7,–0.6,+1.0,–0.9,求最大相邻误差与最大累积误差。(8分)答案:相邻误差:最大1.5–(–1.1)=2.6″;累积误差:+1.5–(–1.1)=2.6″,均超±2″,需重新调整轴承游隙。试题43:电子测微仪测得轴向跳动0.004mm,超差0.001mm,请写出“刮研配磨”修正工艺。(10分)答案:1.拆下轴承,涂蓝油查接触斑点;2.用W5研磨膏对基座环刮研,高点均匀;3.配磨垫片厚度0.05mm,磨去0.001mm;4.重装后跳动0.0025mm。试题44:圆光栅零位信号漂移0.8″,请写出一种“热漂移补偿”算法并给出代码片段。(10分)答案:算法:Δθ=k·ΔT,k=0.05″/℃;代码:offset=0.05(temp20);corrected=rawoffset;试题45:填写分度精度检测报告(每空1分,共5分)|项目|结果|||||最大相邻误差|1.8″||最大累积误差|1.9″||重复定位精度|0.4″||轴向跳动|0.002mm||结论|合格|5.考核项目:自动化夹具气路(Festo阀岛)的故障排查与节能改造考核时间:80min考核设备:FestoCPXVTUB阀岛1套、SM4检漏仪、流量计0.1L/min、压力传感器0~1MPa、PLCS71200、示波器、节能型真空发生器EGC80、气管PU6×4、快插接头、Legris球阀、数据记录仪。考核要求:(1)泄漏量≤0.05L/min;(2)夹紧松开循环时间≤0.4s;(3)节能率≥30%;(4)提交改造前后能耗对比表。试题51:写出“听看测析”四步检漏法的工具与标准。(6分)答案:1.听:超声波检漏仪,>20kHz;2.看:肥皂水,无气泡;3.测:SM4,>0.05L/min报警;4.析:流量压力曲线斜率>0.02判漏。试题52:原系统保压0.6MPa,循环2s/次,测得平均流量0.8L/min,请计算单次循环耗气量。(6分)答案:Q=0.8×2/60=0.0267L/次。试题53:将真空发生器改为EGC80后,真空响应时间从0.5s降至0.2s,请写出节能原理并计算年节电量(运行250天×16h,空压机比功率0.12kW·(L·min⁻¹)⁻¹)。(10分)答案:原理:EGC80用文丘里+截止阀,减少40%持续耗气;年节电=0.8×0.4×0.12×250×16×60=9216kWh。试题54:PLC程序增加“间歇保压”功能,请画出梯形图并给出TON定时器设定值。(8分)答案:网络1:I0.0夹紧信号→Q0.0阀输出;网络2:Q0.0上升沿启动T37,TON3s;T37到点复位Q0.0,压力由蓄能器保压;定时器设定3s。试题55:填写节能改造对比表(每空1分,共5分)|项目|改造前|改造后||||||泄漏量|0.08L/min|0.03L/min||循环时间|0.5s|0.35s||年耗电量|11520kWh|8064kWh||节能率|—|30%||投资回收期|—|8个月|6.考核项目:数控刀塔(12工位)定位精度补偿与反向间隙消除考核时间:95min考核设备:VDI30刀塔1台、雷尼绍激光干涉仪、球杆仪QC20W、伺服驱动S120、Heidenhain编码器、扭力扳手、塞尺、千分表、M12×35螺钉、乐泰638胶、专用夹具。考核要求:(1)分度定位精度≤±3″;(2)反向间隙≤1″;(3)重复定位精度≤1.5″;(4)提交补偿参数

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