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文档简介

2026年水电站水轮机故障应急处置预案2026年3月14日04:12,川滇交界某干流梯级电站3号机组上位机报“水导轴承温度高Ⅲ值”,04:13:27机组事故停机,04:14:05蜗壳压力升至1.85倍额定压力,主阀闭锁信号未复归,现场巡检发现水车室刺鼻油烟,伴随金属摩擦异响。值长立即启动Ⅰ级故障应急响应,全厂进入水轮机故障应急处置实战状态。以下为全过程复盘与标准化文本,可直接嵌入电站运行规程,无需二次加工。1应急指挥体系与岗位定位1.1总指挥:由当值值长自动担任,故障发生后30秒内完成身份确认,拥有全厂人力、设备、物资最高调度权。1.2现场指挥:运维副值长,常驻发电机层,佩戴红色袖标,负责隔离、排险、抢修许可。1.3技术决策组:机械、电气、水工、自动化四大专业专工,5分钟内抵达中控室,提供唯一技术出口,任何人员不得擅自变更技术决策。1.4安全监察岗:安全员携带四合一气体检测仪、正压式呼吸器,全程记录人员进出密闭空间时间、气体浓度、动火等级。1.5物资保障岗:仓库保管员收到短信编码“T2026031401”后,立即冻结库存,按清单分拣,15分钟内完成装车。2信息传递与报告时序2.104:15:00值长向电网调度、集控中心、属地应急管理局同步拨出三方电话,使用标准化话术:“××电站3号机水轮机疑似轴承抱轴,已事故停机,蜗壳超压,无人员伤亡,请求负荷转移并备案Ⅰ级响应。”2.204:16:30启动短信群发平台,向厂内138部防爆手机推送相同内容,避免层层转述造成信息畸变。2.304:18:00开通“腾讯会议应急频道”,会议号固定为“966-666-006”,任何外部专家凭身份证号+当日验证码进入,防止无关人员围观。2.404:20:00前完成首份电子简报,含故障代码、测点数据、现场照片,上传至省调云盘,文件名“20260314-3-水轮机-001”。3现场隔离与能量锁定3.1机械隔离:3.1.1关闭3号机进水口工作门,门槽落至全关位,使用“双挂锁+链钳”机械锁定,钥匙分别由值长、机械专工保管。3.1.2关闭尾水检修门,确认水位降至门楣0.3米以下,防止倒灌。3.2电气隔离:3.2.1拉开3号发变组出口断路器,拉开灭磁开关,将“检修/试验”转换开关切至“检修”位,在PLC机架内拔出开出模块,防止远程误合。3.2.2使用电压等级相符的验电器在触头逐相验电,确认无电后,挂“三相短路接地线”两组,分别位于断路器两侧。3.3流体能量隔离:3.3.1开启蜗壳排水阀,控制开度20%,30分钟内将压力降至0.1MPa以下,避免快速卸压引发水锤。3.3.2投入检修密封,气压0.7MPa,保持至轴承温度低于40℃。3.4能量锁定标签:采用OSHA标准红色标签,写明锁定原因、责任人、联系方式、锁定时间,标签编号与钥匙一一对应,拍照存档。4故障诊断与风险评估4.1红外热像仪扫描:04:25机械专工使用640×512分辨率热像仪对水导轴承区扫描,发现轴瓦温度最高点127℃,较历史均值升高82℃,判断已发生局部烧瓦。4.2油液快检:04:30使用便携式油液颗粒计数器,测得ISO等级22/20/17,铜元素浓度378ppm,铁元素412ppm,确认轴承磨损进入剧烈阶段。4.3振摆数据回放:调取04:00—04:14轴摆度数据,3X方向振幅由120μm突增至480μm,相位角漂移65°,符合轴承失稳特征。4.4风险评估矩阵:发生概率:B(可能),暴露频次:D(持续),后果严重度:5(灾难),综合风险等级:B5,对应“立即排险,机组大修”。5应急处置技术路线5.1临时降温:5.1.1外接临时冷却泵,流量15m³/h,扬程25m,从消防水池取水,经板式换热器对润滑油进行二次冷却,目标油温≤55℃。5.1.2在水车室布置两台防爆轴流风机,风量3000m³/h,强制换气,降低油烟浓度至LEL10%以下。5.2轴瓦快速检查:5.2.1拆除轴承盖12颗M30螺栓,使用液压拉伸器同步放松,记录伸长量0.18mm,判断螺栓未发生塑性变形。5.2.2吊出轴承盖,发现下瓦乌金层局部剥落,面积30mm×45mm,深度2.3mm,已达更换标准。5.3轴颈修复:5.3.1使用便携式激光熔覆机,对轴颈拉沟部位进行熔覆,熔覆材料Ni60A,功率1800W,送粉速率18g/min,熔覆厚度0.5mm,经PT检测无裂纹。5.3.2使用便携式研磨机,配合800目砂带,将熔覆区粗糙度降至Ra0.4μm,满足轴承装配要求。5.4轴承更换:5.4.1新瓦入厂编号B2025-11-07,经超声波探伤合格,乌金层厚度3.2mm,与轴颈接触角60°±2°。5.4.2冷冻装配:将新瓦置于-40℃冰柜冷冻4小时,轴瓦外径收缩0.08mm,轻松装入轴承座,避免锤击造成合金层裂纹。5.4.3间隙调整:顶部间隙0.25mm,侧隙0.15mm,使用0.03mm塞尺插入深度不超过20mm,确保油楔形成。6应急抢修时间节点6.104:30完成能量隔离,发布“可以开工”令。6.208:00完成轴瓦检查、轴颈修复、新瓦冷冻装配。6.312:00完成回装、注油、排气、手动盘车,确认无卡涩。6.414:00完成静态试验:密封水压0.9MPa保压30分钟无渗漏,轴承绝缘≥1MΩ。6.516:00完成空转试验:转速升至50%额定,振摆≤120μm,油温≤55℃。6.618:00完成并网前零起升压、假同期、带负荷30MW连续运行2小时,各参数稳定,总指挥宣布抢修结束,转入正常调度。7关键工序作业指导7.1激光熔覆:7.1.1作业前测量轴颈跳动≤0.02mm,超标则重新校正。7.1.2熔覆过程氩气流量15L/min,避免氧化发黑。7.1.3层间温度≤150℃,超温则暂停,使用红外测温枪监控。7.2轴承座回装:7.2.1螺栓伸长量0.15±0.02mm,采用“扭矩+转角”法,先预紧500N·m,再旋转60°。7.2.2对称紧固顺序:1-7-4-10-2-8-5-11-3-9-6-12,防止轴承座变形。7.3润滑油更换:7.3.1使用滤油机对油箱进行三级过滤,β≥200,水分≤50ppm,清洁度达到NAS7级。7.3.2注油至油位标尺“MAX-5mm”,防止油位过高产生搅拌热。8安全预控与个体防护8.1动火管理:激光熔覆属一级动火,办理动火票,配备6具8kg干粉灭火器,接火盆面积2m×1.5m,铁皮厚度1.5mm。8.2有限空间:水车室CO浓度≤24ppm,O2≥19.5%,每30分钟记录一次,超标立即撤出。8.3防坠落:轴颈作业平台搭设双层脚手架,护栏高度1.2m,踢脚板180mm,经载荷试验≥200kg。8.4防机械伤害:盘车时统一口令,低速点动,人员撤离旋转半径0.5m以外,使用“红绿旗”视觉信号。9环境保护与废油处置9.1废油收集:使用200L铁桶,桶壁贴“HW08”危废标签,含油抹布同步入桶,总量78kg。9.2地面吸附:撒布8kg木屑,吸附残油后装入防渗袋,称重记录。9.3废油移交:48小时内由具备资质单位转运,填写五联单,厂内留存联保存五年。10应急物资清单(3号机专用)10.1轴承备件:上瓦1块、下瓦1块、定位销4套、M30×180螺栓12套。10.2密封件:检修密封圈Φ1200×8mm两条,主轴密封圈Φ980×6mm四条。10.3工器具:激光熔覆机1套、液压拉伸器1套、扭矩扳手1000N·m两把、红外热像仪1台、激光对中仪1套。10.4耗材:Ni60A合金粉5kg、氩气瓶10瓶、木屑20kg、吸油毡2箱。11通信与照明保障11.1应急通信:使用防爆对讲机,频道“CH-6”,备用频道“CH-12”,每30分钟点名一次。11.2应急照明:水车室装设4盏24VLED防爆灯,亮度≥50lx,断电后蓄电池续航4小时。11.3手机信号增强:部署便携式微基站,确保井下4G信号强度≥-90dBm,满足视频回传需求。12事故调查与经验反馈12.1封存数据:故障前后15天运行数据、保护动作报告、视频监控,刻录三份光盘,分别由生技部、安监部、档案室保管。12.2故障树分析:顶事件“水导轴承烧损”,基本事件12项,包括“油质劣化”“冷却水中断”“轴电流侵蚀”“瓦隙调整不当”等,计算最小割集,找出关键路径。12.3整改措施:12.3.1将轴承温度高Ⅱ值报警由80℃提前至75℃,延时由5秒改为2秒。12.3.2增设轴电流监测装置,阈值≥5A报警,≥10A延时0.5秒跳机。12.3.3润滑油系统增设双联过滤器,压差≥0.15MPa自动切换,并发出“滤芯堵塞”信号。13培训与演练13.1每季度开展一次“水导轴承烧瓦”无脚本演练,随机抽取夜班班组,演练时长控制在3小时,评估达标线85分。13.2使用VR模拟系统,还原轴颈熔覆、瓦隙测量、螺栓紧固关键步骤,受训人员需达到“零失误”方可上岗。13.3建立“应急技能护照”,记录每位员工演练成绩,未达标者暂停登高、动火、有限空间三类作业权限。14外部联动与支援14.1与轴承厂家签订“4小时飞行服务”协议,故障发生后厂家工程师携带备件乘最近航班,机场至电站车程90分钟,确保8小时内到场。14.2与地方消防支队建立“电站专用泡沫车”调用机制,15分钟内到位,流量60L/s,满足油火扑救需求。14.3与省级电网公司开通“黑启动”通道,一旦全厂失电,可在30分钟内获得220kV外来电源,保障抢修照明、滤油机、焊接设备不间断运行。15成本与保险15.1直接损失:电量损失320万kWh,按上网电价0.28元/kWh计,折合89.6万元;备件、耗材、人工、服务合计76.4万元;总计166万元。15.2保险理赔:财产一切险、机器损坏险、营业中断险同步启动,48小时内完成查勘,15日内收到预赔付款120万元,有效缓解现金流压力。16持

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