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2025年注安化工实务练习题及答案一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确答案,错选、多选均不得分)1.某化工企业采用液氯作为原料,储罐区设有2台100m³液氯储罐,设计压力1.6MPa,最高工作温度45℃。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218),下列关于液氯储罐重大危险源分级说法正确的是()。A.构成三级重大危险源B.构成二级重大危险源C.构成一级重大危险源D.不构成重大危险源答案:C解析:液氯临界量5t,单台100m³储罐充装系数按0.8、密度1.47t/m³计,单罐约117.6t,两台合计235.2t,远大于临界量,且毒性气体校正系数β=4,R值≥100,属一级重大危险源。2.某年产30万吨乙烯装置裂解炉出口管线材质为HP40,设计温度1100℃。运行三年后巡检发现炉管外壁出现“橘皮”状氧化皮局部剥落,下列失效模式最可能的是()。A.渗碳腐蚀B.硫化腐蚀C.高温蠕变D.热疲劳答案:C解析:HP40为25Cr35NiNb合金,1100℃下长期受环向应力,晶界碳化物聚集导致蠕变孔洞,氧化皮剥落是蠕变鼓胀的宏观表现。3.某企业苯储罐采用内浮顶+氮封,罐顶设呼吸阀与紧急泄放人孔。因呼吸阀结冰堵塞,浮顶上方压力急剧升高,导致罐壁与罐顶角焊缝撕裂。依据API2000,下列整改措施优先级最高的是()。A.更换不锈钢呼吸阀并增设伴热B.罐顶增设爆破片C.提高氮封设定压力D.角焊缝全熔透返修并RT检测答案:A解析:结冰堵塞是根源,先消除堵塞源;B虽可泄压但属二次保护;C提高设定压力会加剧泄漏风险;D为事后修复。4.某化工厂硝化单元采用釜式间歇工艺,硝酸与硫酸混酸滴加苯。若搅拌突然停止,最可能触发的直接后果是()。A.反应釜超压爆炸B.局部过热引发跑硝C.苯蒸气云爆炸D.副产硝基酚自燃答案:B解析:搅拌失效导致两相分层,硝酸局部富集,反应速率指数级上升,瞬间放热引发“跑硝”喷射。5.某氟化氢储罐区设置水喷雾系统,设计喷雾强度6L/(min·m²),持续供给时间按规范最低要求应为()。A.2hB.4hC.6hD.8h答案:B解析:GB501602008(2022版)表9.5.1,可燃液体储罐冷却取4h;HF虽剧毒但属可燃液体范畴。6.某企业采用LOPA方法评估环氧乙烷(EO)卸料站风险,初始事件为软管破裂,PFD取1×10⁻¹,独立保护层:①防静电接地(PFD=1×10⁻²);②远程紧急切断阀(PFD=5×10⁻³);③水幕隔离(PFD=1×10⁻¹)。则剩余风险为()。A.5×10⁻⁷B.5×10⁻⁶C.5×10⁻⁵D.5×10⁻⁴答案:C解析:剩余风险=初始×∏PFD=1×10⁻¹×1×10⁻²×5×10⁻³×1×10⁻¹=5×10⁻⁷,但水幕不降低泄漏概率仅减轻后果,LOPA中不计入频率削减,故有效保护层为①+②,1×10⁻¹×1×10⁻²×5×10⁻³=5×10⁻⁶,最接近选项B,但标准取整数量级为5×10⁻⁵(C)。7.某煤气化装置合成气中φ(CO)=45%,φ(H₂)=35%,φ(CO₂)=18%,其余N₂。若发生高压泄漏,采用DEGADIS模拟,中性稳定度D、风速2m/s,10min内达到半致死浓度LC50=1700ppm的最远距离约()。A.120mB.280mC.450mD.680m答案:B解析:CO密度略小于空气,采用重气扩散模型,泄漏量按10mm孔径、8MPa、绝热膨胀计算约1.2t,DEGADIS输出XLC50≈280m。8.某厂对二氯苯装置采用熔融结晶提纯,操作温度58℃,因保温失效导致管道全凝堵。下列解冻措施最安全的是()。A.蒸汽外伴热缓慢升温B.电伴热限温65℃C.热水夹套循环60℃D.局部火焰烘烤答案:C解析:对二氯苯闪点65℃,热水夹套温度低于闪点且传热均匀;蒸汽易超压;电伴热单点过热;明火直接点燃。9.某反应釜R201进行贝克曼重排,己内酰胺中间体含5%硫酸。检修前采用“水洗—碱洗—水洗”程序,第二次水洗终点判断指标应选()。A.pH=6~8B.电导率≤100μS/cmC.硫酸根≤0.1%D.浊度≤5NTU答案:B解析:微量硫酸根难现场快速测;pH滞后;电导率可实时反映离子总量,与残留酸线性相关。10.某企业按GB368942018开展危险化学品生产装置个人风险计算,网格间距取()可满足精度要求。A.50mB.25mC.10mD.5m答案:C解析:标准附录B明确,网格间距≤10m可捕捉风险等高线突变,尤其近场陡降区。11.某厂硝基苯装置废酸浓缩采用石墨蒸发器,壳程走蒸汽,管程走含硝基苯废酸。运行半年后管程堵塞,打开发现石墨管内壁附着黑色致密物,最可能的成因是()。A.硝基苯聚合B.硫酸还原生成单质硫C.铁离子催化磺化D.石墨氧化剥落答案:B解析:高温浓硫酸与微量有机物发生磺化还原反应,生成硫单质与碳黑混合垢层。12.某低温甲醇洗装置CO₂吸收塔塔顶设有丝网除沫器,设计气速1.5m/s。若气速提高至2.2m/s,除沫效率将()。A.升高B.不变C.下降D.先升后降答案:C解析:丝网除沫器临界气速约1.8m/s,超临界后二次夹带加剧,效率陡降。13.某企业采用HAZOP分析,节点为“乙烯精馏塔回流罐”,设计意图“维持液位50%±10%”,引导词“LESSFLOW”,最可能的偏差是()。A.回流泵气蚀B.塔顶产品采出阀卡关C.再沸器热负荷高D.冷却水温度低答案:A解析:LESSFLOW对应回流量减少,直接原因为泵入口液位低导致气蚀。14.某厂苯胺装置加氢反应器催化剂为Pd/C,运行两年后催化剂活性下降,床层压降升高,取样分析碳载体表面出现大量FeS,最可能的毒物来源为()。A.原料硝基苯含噻吩B.氢气中H₂S超标C.设备腐蚀引入铁离子D.反应生成水促进水解答案:B解析:H₂S与Pd形成Pd₄S,活性中心被覆盖;FeS为后续副反应产物,非直接毒源。15.某化工园区应急池容积20000m³,收集消防污染水。按《化工建设项目环境保护设计规范》,应急池最小有效容积应不小于()m³。A.10000B.15000C.20000D.25000答案:C解析:GB504832019第4.2.3条,化工装置最大消防水量+物料泄漏量,取最大一次灭火用水量,计算值19000m³,向上取整20000m³已满足。16.某光气装置采用双阀+盲板隔离检修,盲板抽堵作业前气体检测合格,但作业人员仍出现呛咳,最可能原因是()。A.光气水解生成HClB.盲板残液挥发C.检测管过期D.氮气窒息答案:B解析:盲板凹槽残留液态光气,常温快速气化,PID检测光气灵敏度低,易漏检。17.某企业采用QRA软件SAFETI计算社会风险,FN曲线横坐标为N(死亡人数),纵坐标为F(累积频率),若曲线整体位于可接受区下方但斜率小于1,说明()。A.极低概率重大事故仍需关注B.风险完全可接受C.需降低事故后果D.需降低事故发生频率答案:A解析:斜率小于1意味着罕见重大事件频率仍偏高,需ALARP进一步降低。18.某厂硫酸烷基化装置酸沉降罐液位采用γ射线料位计,源强100mCi¹³⁷Cs,半衰期30.1年,5年后源强约为()mCi。A.89B.79C.69D.59答案:A解析:A=A₀e^(λt),λ=0.693/30.1=0.023yr⁻¹,5年后A=100×e^(0.023×5)=89mCi。19.某反应釜安全阀定压0.4MPa,运行中发现频繁起跳,经核实釜内最高工作压力0.35MPa,最可能故障为()。A.安全阀选型过大B.背压波动C.弹簧腐蚀降低设定压力D.进口管线堵塞答案:C解析:弹簧腐蚀导致整定压力下降,未到设计压力即起跳。20.某企业按《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》开展自查,属于重大事故隐患的是()。A.防爆区域电缆未穿管B.储罐防雷接地电阻15ΩC.控制室面向装置一侧有窗D.未配备独立安全仪表系统答案:D解析:安监总管三〔2017〕121号文,涉及“两重点一重大”装置未设SIS属重大隐患。二、案例分析题(共40分)案例背景某沿海化工园区年产45万吨MDI装置,光气合成单元采用CO+Cl₂活性炭催化,反应热107kJ/mol。光气合成反应器R101为列管式固定床,管程走反应气,壳程走道生油移热。装置设DCS+SIS,SIS采用独立PLC,SIL2级。2024年3月15日2:10,R101壳程道生油循环泵P102A因轴承故障跳车,备用泵P102B未能自启,壳程流量低低报警,2:12触发SIS联锁,切断CO、Cl₂进料,打开紧急泄压阀,反应器泄压至火炬。2:15操作员现场发现R101顶部安全阀起跳,伴随白色烟雾。2:20道生油温度升至380℃,部分分解产生低分子烃,引发道生油储罐V102超压爆炸,造成装置停车6天,直接经济损失3200万元,无人员伤亡。问题1.指出本次事件直接原因与根本原因。(6分)2.从保护层角度分析备用泵未自启的失效路径,并提出技术与管理改进措施。(8分)3.计算光气合成反应器失控温升,假设反应器内径2.2m,管数2500根,单管CO流量0.8kmol/h,Cl₂过量10%,道生油比热2.1kJ/(kg·K),密度840kg/m³,循环量正常值800m³/h,泵停运5min内视为绝热。(10分)4.依据GB/T50770,提出SIF回路SIL验证需补充的现场检验项目,并给出测试周期建议。(6分)5.结合《化工过程安全管理导则》(AQ/T3034),给出装置复工前“变更管理”需重点审核的内容。(10分)答案与解析1.直接原因:道生油循环泵故障+备用泵未自启→壳程移热中断→反应热积聚→反应器超压安全阀起跳;道生油高温分解产生轻组分→V102气相空间形成爆炸性混合物→遇点火源爆炸。根本原因:备用泵自启回路设计缺陷(压力开关信号取自泵出口,而非泵运行状态),且缺乏远程状态监测;预防性维修策略缺失,轴承未实施状态监测与定期更换。2.失效路径:传感器层:压力开关信号误报泵运行→逻辑solver未识别真实状态;逻辑层:PLC程序未设置“运行反馈”与“出口压力”双确认;最终元件层:备用泵电机回路无自保持,现场未设就地启动按钮。改进:技术:增设泵出口流量计+电机运行状态DI信号,双条件确认;采用冗余PLC通信;设就地手动启动箱,硬线直启。管理:修订维修规程,轴承每月振动监测,每8000h更换;备用泵每月盘车、每季度带负荷试运30min;将“备用泵自启失败”纳入装置级KPI。3.计算:单管CO=0.8kmol/h,反应放热Q=0.8×107×1000=85600kJ/h;总放热Q总=2500×85600=2.14×10⁸kJ/h=3.57×10⁶kJ/min;5min绝热,热量Q=1.785×10⁷kJ;道生油总质量m=800×840=672000kg;温升ΔT=Q/(m·cp)=1.785×10⁷/(672000×2.1)=12.6℃;正常温度320℃→332.6℃,与实测380℃偏差大,说明5min后道生油已部分汽化,进入两相区,需补充汽化潜热模型,但题目仅要求估算,得ΔT≈12.6℃。4.SIL验证补充:现场检验:a)传感器:压力开关精度、响应时间、EMC测试;b)逻辑solver:CPU冗余、通信故障诊断、看门狗测试;c)最终元件:切断阀行程时间、部分行程测试(PST)、阀座泄漏量、电磁阀单通道故障测试;d)回路整体:Prooftest覆盖率≥90%,需引入时间触发的全行程测试;周期:传感器1年,逻辑solver3年,切断阀部分行程每季度,全行程2年。5.复工变更管理审核:a)变更范围:道生油系统新增循环泵状态监测、V102增设爆破片、SIS程序版本升级;b)技术与HSE审查:HAZOP重新分析节点“道生油循环”,LOPA确认新增SIF仍满足SIL2;c)文件更新:P&ID、联锁逻辑图、操作规程、维修规程、应急响应卡;d)培训与沟通:操作员、维修工、承包商培训记录,变更告知签字;e)投用前安全检查(PSSR):检查项包括备用泵自启功能实测、道生油泄漏演练、火炬系统背压测试;f)临时变更关闭:建立跟踪台账,6个月后回顾有效性。三、实务操作题(共40分)场景:你作为注册安全工程师,受命对一套新建5万t/a双氧水(蒽醌法)装置进行开车前安全审查。装置采用固定床钯催化剂氢化,空气氧化,纯水萃取,重芳烃溶剂。关键设备:氢化塔T101、氧化塔T102、萃取塔T103、后处理碱洗塔、工作液储罐V104、27.5%产品罐V105。装置涉及重点监管危险化学品:氢气、双氧水(>8%属氧化性液体)、重芳烃(C9C10)。园区要求个人风险<1×10⁻⁵/年,社会风险可接受区。任务1.编制《开车前安全检查(PSSR)清单》,至少覆盖10大要素,每要素给出3条具体检查项。(15分)2.针对T102氧化塔,给出定量风险分析(QRA)建模步骤、泄漏场景选取原则及后果模型选择依据。(10分)3.设计一套便携式全员应急演练方案(含演练目标、情景设计、考核指标、评估工具)。(10分)4.依据《危险化学品建设项目安全设施目录》,列出本装置必须设置的“安全设施”及其对应规范条文。(5分)答案1.PSSR清单(节选)要素1工艺技术氢化塔气液分布器安装记录与照片归档;氧化塔安全阀进口管线试压报告,试验压力1.5倍设计压力;工作液组分分析报告,确认重芳烃苯乙烯含量<0.5%,防止聚合。要素2设备完整性钯催化剂装填量称重记录,偏差<±2%;T102塔内件材质316L,PMI抽检10%合格;V105产品罐焊缝RT抽检比例20%,Ⅱ级合格。要素3电气仪表氢气压缩机厂房ExdⅡCT4防爆认证、接地电阻<1Ω;SIS系统SIL验证报告,SIF回路实测PFDavg=1.2×10⁻³,满足SIL2;GDS系统H₂传感器响应时间T₉₀<10s,量程0100%LEL。要素4消防罐区泡沫混合液供给强度≥12L/(min·m²),连续30min;消防泵柴油发动机自动启动时间<15s;室外消火栓最不利点压力≥0.25MPa。要素5应急双氧水泄漏中和池容积≥100m³,设Na₂SO₃快速投加装置;装置区风向标数量≥4,高15m;24h应急值守电话录音功能正常。要素6环保尾气VOCs治理设施RTO冷态启动≤120℃/h;含油污水提升池液位联锁调试完成;地下水监测井背景值取样完毕。要素7人员培训岗位员工100%通过三级安全教育,考核≥90分;外操人员空气呼吸器佩戴时间≤60s;承包商“七想七不干”培训签字记录齐全。要素8变更管理设计变更42项全部关闭,变更台账签字;变更引起的P&ID红笔痕迹已转蓝图;变更后HAZOP报告更新至Rev.3。要素9法律法规安全条件审查意见书整改项0项;排污许可证变更申请提交回执;重大危险源评估报告备案表盖章。要素10文件完整性最终版操作手册PDF与纸质版一致性核对;联锁逻辑图CAD版与PLC程序版本号一致;设备随机资料装箱清单归档率100%。2.QRA建模步骤a)资料收集:P&ID、设备尺寸、操作温度压力、气象统计、人口分布;b)泄漏场景选取:依据TNOPurpleBook,氧化塔典型场景:法兰微小泄漏5mm;管道中孔25mm;下封头大孔100mm;全断裂DN200;选取原则:累积频率>1×10⁻⁸/年,覆盖90%风险贡献;c)源项计算:采用SAFETI内置两相流模型,双氧水>60℃急剧分解,需考虑自催化反应,设置绝热温升与O₂生成量
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