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文档简介

顶管施工专项施工方(案)第一章工程概况与风险识别1.1项目基本信息本工程为××市××路综合管廊下穿××高速段,全长1368m,设计内径3.5m的钢筋混凝土顶管,管节采用C50、P10抗渗级,单节长2.5m,壁厚280mm。覆土8.2~14.6m,穿越地层依次为杂填土2m、粉质黏土4m、中砂6m、强风化泥岩3m,地下水位埋深1.8m。1.2风险清单(可量化)①高速路面沉降>10mm触发交警封路;②砂层渗透系数5×10⁻²cm/s,易突涌;③强风化泥岩单轴抗压6.8MPa,刀盘扭矩峰值预估4800kN·m;④地下管线并行1.7m处有一根DN800燃气钢管,运行压力0.4MPa;⑤顶力>18000kN时管节接口存在压溃风险。1.3风险分级与对策Ⅰ级(灾难):燃气钢管爆裂→采用“注浆隔离+伺服应力监测系统”;Ⅱ级(严重):路面沉陷>10mm→采用“泥水套筒+双液速凝浆”即时补偿;Ⅲ级(中度):刀盘卡死→备用1套“液压扭力冲击器”;Ⅳ级(轻微):管节渗水→预埋“Ω”型可卸式注浆嘴,0.3MPa压力注聚氨酯。第二章施工准备2.1场地封闭围挡高度2.5m,顶部设300mm防翻越刺丝;出入口安装2.2m实名制闸机,人脸识别与公安平台联网。2.2工作井施工2.2.1围护结构:采用800mm厚地下连续墙+三道609钢支撑,竖向间距3.5m;连续墙接头采用“工字钢+止水囊”,抗渗等级P12。2.2.2井底加固:采用“三轴搅拌桩+满堂1m厚钢筋混凝土底板”,28d无侧限抗压≥1.2MPa;底板预埋20mm厚Q345B钢轨,作为顶进反力架轨道。2.3顶力计算复核按《顶管工程技术规范》GB502682019公式:F=πD₀Lf+πD₀P₀μ+R其中D₀=4.06m(管外径),L=1368m,f=8kN/m²(粉质黏土),P₀=120kN/m²,μ=0.35,R=2500kN(刀盘迎面阻力)。计算得F=18347kN,设计顶力储备1.4倍,选用26000kN级双行程24点布置千斤顶,单台1100kN,带150mm行程磁致伸缩位移计。2.4管节生产与验收钢模采用5mm钢板+槽钢加固,振捣频率180Hz;脱模强度≥30MPa,养护池水温45±2℃,湿度≥90%。出厂前逐节进行0.1mm裂缝检测(高清工业相机+AI识别),不合格率>1%整批退场。第三章顶管机组选型与调试3.1主机配置刀盘:6辐条+8面板复合式,开口率48%,中心800mm可更换滚刀6把,边缘17寸双刃滚刀12把;驱动:8台200kW水冷电机,总功率1600kW,额定扭矩4800kN·m,脱困扭矩6200kN·m;壳体:直径4.04m,前后铰接2段,主动铰接油缸8×200kN,纠偏角度±2.5°。3.2泥水系统进排泥泵:进泥1200m³/h(变频0–50Hz),排泥1400m³/h;泥水指标:密度1.15–1.25g/cm³,马氏漏斗黏度38–42s,含砂率<3%,pH8–9;设2级旋流除砂+1级离心除砂,确保74μm以上颗粒去除率>95%。3.3激光导向系统采用LeicaPPM360全站仪+自动靶盘,测量精度±1mm;每1.2m自动采集一次,数据实时上传至“盾构云”平台,偏差>5mm触发短信报警至项目经理、监理、业主。3.4调试清单(逐条签字确认)①刀盘正反转5min,电流差值<5A;②24台千斤顶同步伸出150mm,行程差<2mm;③铰接油缸全行程3次,无渗漏;④泥水密度从1.00升至1.25g/cm³,泵压波动<0.05MPa;⑤激光靶偏移校准,误差<0.5mm。第四章顶进实施流程4.1始发阶段(0–30m)4.1.1洞门密封:安装双道帘板+12组50kN压板,压注盾尾油脂30kg/环;4.1.2反力架:采用40mm厚Q345B钢板+φ609×16钢管支撑,后靠背混凝土强度≥C40;4.1.3顶速控制:0–5m速度≤5mm/min,每环顶力增加≤300kN;4.1.4监测频率:路面沉降点每2m一个,1次/30min;燃气钢管应力1次/10min。4.2正常段(30–1300m)4.2.1顶速:粉质黏土20–30mm/min,中砂15–20mm/min,强风化泥岩10–15mm/min;4.2.2泥水压力:设定值=地下水压+20kN/m²,波动±5kN/m²;4.2.3注浆:同步注浆采用1.2:1水泥浆+5%膨润土,注浆量3.5m³/环,压力0.25–0.35MPa;二次补浆在管节拖出5环后进行,注浆量1.0m³/环;4.2.4姿态调整:垂直偏差±20mm,水平偏差±30mm,超出立即启用铰接+分区顶力;4.2.5刀具检查:每200m停机1次,带压进仓更换滚刀,仓压0.15MPa,作业时间≤2h。4.3接收阶段(1300–1368m)4.3.1接收井混凝土标号C40,内侧预埋20mm厚钢环,与管节间隙30mm,采用“冰冻法+止水囊”双重止水;4.3.2最后10m顶速≤5mm/min,顶力递减,防止“冒顶”;4.3.3刀盘出洞后,立即焊接20mm厚环形钢板封闭,24h内完成井内临时支撑。第五章监测控制与预警5.1监测项目与限值路面沉降:报警6mm,控制10mm;燃气钢管应力:报警120MPa,控制160MPa;地下水位变化:报警±0.5m,控制±1.0m;顶力:报警20000kN,控制24000kN;姿态偏差:报警30mm,控制50mm。5.2监测方法①路面:高精度电子水准仪+铟钢尺,闭合差≤0.3mm;②燃气钢管:振弦式应变计,采样频率1Hz;③地下水位:渗压计,自动补偿大气压;④顶力:千斤顶油路压力传感器,精度0.5%FS;⑤姿态:激光导向+人工复测,每50m采用全站仪独立复核。5.3预警流程监测数据→“盾构云”平台→AI算法5s内判断→短信+声光报警→现场停工→召开应急会→制定措施→监理业主签字→复工。第六章应急预案6.1燃气泄漏触发条件:应变计>160MPa或闻到臭味;处置:①立即停顶、停泵、断电;②井口50m范围内禁火、断电、警戒;③关闭燃气阀门(××燃气公司调度室24h值班电话0571××××);④强制通风,四合一气体检测仪每2min记录;⑤专业抢险队30min到场,采用“冷冻+钢套管”隔离;⑥2h内完成复测,应力<80MPa方可复工。6.2突涌砂触发条件:排泥密度骤降<1.05g/cm³且流量骤增>1600m³/h;处置:①立即关闭进出泥阀门,保持泥水压力;②同步注浆切换为“双液浆(水泥+水玻璃)”,初凝时间45s;③地面注浆孔6个,孔径89mm,深度18m,注浆量30m³/h;④2h内顶力降至15000kN以下方可恢复。6.3刀盘卡死触发条件:扭矩>6200kN·m且推进速度为0持续10min;处置:①启动“液压扭力冲击器”,瞬时扭矩7500kN·m,冲击3次;②若未脱困,启动“超前注浆”,在刀盘前方1m处注1:1水泥浆10m³;③仍无效,带压进仓,人工清理;④全程录像并提交故障分析报告。第七章质量验收与缺陷修复7.1管节接口采用“F”型承插口+三元乙丙橡胶圈,接口压缩量10±1mm;每10环抽测1环,采用0.2MPa水压试压30min,压降<0.05MPa为合格。7.2隧道线形竣工后采用全站仪+激光断面仪,每5m一个断面,内径偏差±20mm,错台<5mm;不合格段采用“钢内衬环+环氧砂浆”修复。7.3渗漏水允许渗水面积≤2‰,单点渗水量<0.05L/m²·d;超出部分采用“注聚氨酯+内贴HDPE防水板”处理,注浆压力0.3MPa,保持30min。第八章职业健康安全8.1危险源清单高处坠落、物体打击、触电、窒息、噪声>85dB、粉尘>2mg/m³。8.2控制措施①井口1.2m防护栏杆+180mm踢脚板;②0.5m×0.5m洞口全部盖板并刷黄黑漆;③电工每日07:00测试漏电保护器,动作电流≤30mA;④带压进仓作业前,O₂>20%、CO₂<0.5%、H₂S<10ppm方可进仓;⑤发放3M1110耳塞,噪声岗每半年体检一次;⑥配置4台3kW湿式除尘器,粉尘浓度每月检测一次。8.3安全教育三级教育覆盖率100%,试卷90分及格;班前5min危险预知活动,拍照上传“安全宝”APP,缺1次罚款200元。第九章环境保护与文明施工9.1泥浆处理现场设20m×8m沉淀池3级,加0.3‰阴离子聚丙烯酰胺,SS<70mg/L后排入市政管网;废浆固化后含水率<40%,运至××弃土场,联单制管理。9.2噪声控制夜间22:00–06:00禁止高噪声作业;必要时搭设4m高隔音棚,棚内衬50mm吸音棉,实测降噪12dB。9.3扬尘控制出入口设4m×6m自动洗车台,冲洗时间≥60s;道路硬化20cm厚C25混凝土+钢板拼缝;PM10在线监测>150μg/m³时,启动喷淋系统,每10min喷30s。第十章信息化管理10.1平台架构采用“BIM+GIS”融合,服务器阿里云ECS8核32G,数据库MySQL8.0;模型精度LOD400,管节、井室、地层、建构筑物全部参数化。10.2数据采集PLC采集频率1s,缓存7d;激光导向数据通过4G模块MQTT协议上传;监测数据通过HTTPRESTful接口推送到市住建局监管平台。10.3应用实例2023年9月18日14:23,系统发现K0+420路面沉降6.8mm,平台自动推送短信至5人,现场立即启动二次补浆,19:10沉降稳定在7.2mm,避免封路。第十一章成本控制措施11.1材料节超管节混凝土掺15%Ⅰ级粉煤灰,节约水泥1240t,折合52.8万元;同步注浆掺8%膨润土替代部分水泥,节约18.6万元。11.2设备租赁千斤顶、泵站采用“按顶力×天数”计费,提前3d完成顶进,节省租赁费21.3万元。11.3优化顶速通过调整泥水压力与注浆量,顶速提高12%,电费节省15.7万元。第十二章总结与经验固化12.1组织维度××市

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