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文档简介

土工格栅减少沉降施工技术交底第一章工程概况与沉降控制目标1.1项目背景本段路基位于K12+340~K14+880,全长2.54km,最大填高11.6m,地基表层为3.2~4.5m厚淤泥质粉质黏土,下卧层为粉细砂,地下水位埋深0.8m。工后沉降控制值:桥头过渡段≤10cm,一般路基≤20cm,差异沉降坡差≤1‰。若不采取加固措施,有限元计算表明工后沉降可达46cm,远超规范允许值。1.2土工格栅选型与性能指标采用双向拉伸聚丙烯(PP)土工格栅,纵横向极限抗拉强度≥50kN/m,对应延伸率≤11%;2%应变时抗拉强度≥18kN/m;蠕变折减系数1.56;施工损伤折减系数1.10;紫外线老化折减系数1.05。设计允许抗拉强度Ta=50/(1.56×1.10×1.05)=27.8kN/m。格栅网孔尺寸35mm×35mm,肋条宽度4mm,节点厚度1.2mm,卷幅宽4m,卷长100m,单位面积质量550g/m²。1.3沉降控制原理格栅与填土形成“柔性加筋垫层”,将上部荷载扩散至更大面积,降低软土附加应力;格栅膜效应抑制侧向挤出;格栅与土体界面摩擦提供侧向约束,提高地基有效围压,降低孔隙水压力峰值;分层加筋形成“多层拱效应”,使沉降盆趋于平缓。第二章设计参数与验算书(节选)2.1加筋层数采用Bergado法计算:n≥(γHSallow)/(Ta·RF·tanφ·η),代入γ=19kN/m³,H=11.6m,Sallow=0.2m,φ=32°,η=0.7,得n≥3.2,取4层。2.2竖向间距第一层距基底0.3m,向上依次1.0m、1.2m、1.5m,最顶层距路床顶0.4m,满足Sv≤0.6H/(n+1)。2.3锚固长度La≥(Ta·FS)/(2·σv·tanφsg),取FS=2.0,φsg=28°,σv=γH=220kPa,得La≥2.4m,现场取3.0m,回折包裹长度1.5m。2.4界面直剪试验现场取淤泥质粉质黏土,含水率42%,快剪黏聚力14kPa,内摩擦角8°;与格栅界面摩擦角22°,黏聚力0kPa;摩擦折减系数0.85,满足≥0.7规范要求。第三章施工准备3.1技术准备(1)组织四方(建设、设计、监理、施工)进行图纸会审,形成《图纸会审记录》编号K12LL20240315,签字齐全。(2)编制《土工格栅加筋路基作业指导书》,经总监审批后执行,二维码张贴于现场公告栏。(3)建立沉降观测网:沿纵向每50m一个断面,每断面左中右三点,采用φ108mm沉降磁环,埋深至砂层顶;另设深层沉降管(PVCφ70mm)与侧斜孔(INCL01型),数据自动采集频率1次/30min。3.2材料进场验收(1)每批次格栅随车提供出厂合格证、第三方检测报告(含蠕变1000h曲线)、紫外老化500h报告。(2)现场抽样:每10000m²抽检一卷,做宽条拉伸(GB/T157882017)、节点强度(ISO134261)、炭黑含量(GB/T13021)。不合格材料24h内退场,退场记录影像资料存档。3.3机械设备CAT320D挖掘机2台、东方红130马力推土机2台、徐工XS223J振动压路机(22t)3台、人工手扶式滚压轮(0.8t)4台、便携式张紧器(0.5t手扳葫芦)8套、GPSRTK(天宝R12)2套、全站仪(徕卡TS16)1套。3.4作业队伍成立“加筋班组”共18人:班长1名(高级技师,持交通部注册建造师证),技工8名(持特种作业证),普工6名,测量2名,安全员1名。班前教育每日07:00进行,采用“晨会APP”人脸识别签到,少于15min视为无效。第四章施工工艺流程(可照做)4.1基底处理步骤1:清除表层0.3m耕植土,挖除后集中堆放至K13+100左侧临时弃土场,高度≤3m,坡比1:1.5,覆盖防尘网。步骤2:沿坡脚线外扩2m开挖纵横向排水沟,底宽0.6m,深0.8m,坡度≥2‰,沟底铺设10cm碎石,埋设φ200mm双壁波纹管,接入主线盲沟。步骤3:铺设30cm厚砂砾石垫层,粒径5~40mm,含泥量<3%,分层压实,压实度≥93%(重型击实),采用“先静后振”四遍法:静压1遍→弱振1遍→强振2遍,轮迹重叠1/3轮宽。4.2第一层格栅铺设步骤1:人工滚铺,幅长方向垂直于路线中心线,搭接宽度≥30cm,用黄色记号笔在搭接区每1m画“十”字定位。步骤2:采用φ6mmU形钢筋钉固定,钉长0.4m,钉帽下压φ50mm圆形橡胶垫片,防止钉帽割破格栅;钉距:纵向1.0m,横向0.8m,梅花形布置;搭接区钉距减半。步骤3:张紧:用手扳葫芦一端钩住格栅自由端,一端固定于打入土中的φ48mm钢管,施加0.3kN/m预张力,使格栅出现轻微“嘣嘣”声即可,严禁出现明显颈缩。步骤4:回折包裹:将外伸3m格栅向上回折,覆盖第一层填土顶面1.5m,形成“U”型锚固,回折段用土袋(25kg/袋)压覆,纵向每1m一袋,防止风吹。4.3第一层填土填筑步骤1:填料选用粒径<10cm的砂砾,CBR≥15%,禁止使用淤泥、耕植土、建筑垃圾。步骤2:卸料时采用“退铺法”,自卸车在后端已铺格栅上倒行,避免急刹车、原地掉头;卸料高度<1m,设专人指挥。步骤3:推土机摊铺厚度25cm,严禁厚度>30cm。步骤4:压实:先静压1遍,再弱振1遍,最后强振2遍,速度≤4km/h;压实度检测采用核子密度仪(MC3型),每100m²检测1点,不合格区域补压至合格。4.4第二层~第四层格栅循环上述4.2~4.3步骤,但竖向间距按设计调整;每完成一层,由测量组在沉降磁环读取初始读数,填写《加筋层沉降记录表》,监理签字确认后方可进行下一层。4.5顶层封盖顶层格栅之上铺设10cm厚中粗砂保护层,防止紫外线照射,砂层顶面喷洒阳离子乳化沥青(PC2型,用量0.8L/m²),形成临时防水膜。第五章质量控制要点5.1允许偏差格栅搭接宽度:+50mm/−0mm;平整度:≤20mm/4m直尺;纵横向定位误差:≤30mm;张拉后松弛量:≤10mm/m。5.2检测频率搭接宽度:每20m抽检1处;平整度:每200m²抽检10处;压实度:每100m²抽检1点;格栅无破损目测:全程旁站,破损即换。5.3不合格处置发现搭接不足:当场切除重铺,搭接区双倍钉固;发现格栅割破:采用同材质补丁,补丁尺寸超出破损边≥20cm,四边用双道尼龙绳缝合(针距≤10mm),并拍照存档。第六章沉降观测与信息化施工6.1观测计划填筑期:每天07:00、19:00各1次;预压期:前7天每天1次,第8~30天每3天1次,第31~90天每7天1次;交付前:连续观测≥180天。6.2预警阈值单级加载后24h沉降速率≥15mm/d,或侧斜孔水平位移≥5mm/d,立即启动“黄色预警”:停止加载,召开四方现场会;沉降速率≥20mm/d或累计沉降≥设计值80%,启动“红色预警”:卸载1m,启动应急预案。6.3数据上传采用“云监测”平台,仪器自带4G模块,数据延迟<5min;平台自动绘制“荷载沉降时间”曲线,监理手机端可实时查看;每周导出Excel报总监代表备案。第七章安全、环保与职业健康7.1安全制度(1)格栅铺设遇6级及以上大风停止作业,班组长在“安全微信群”发送现场风速仪照片。(2)卸料区域设1.2m高钢管围栏,夜间照明≥50lx,自卸车安装倒车蜂鸣器。(3)电工每日检查手扳葫芦链条,发现裂纹≥2mm立即报废,报废链条喷红色漆后集中堆放。7.2环保措施(1)临时堆土场采用“三防”网覆盖,搭接≥20cm,用扎丝绑扎;大风前洒水车全断面喷雾,洒水量2L/m²。(2)格栅边角料分类回收,每百米设置1个0.8m³蓝色收集桶,装满后由物资部统一售往塑料再生公司,出具《固废转移联单》。7.3职业健康夏季高温时段(11:0015:00)停止露天作业,现场搭设遮阳棚,配藿香正气水(每人2支/天);噪声≥85dB作业人员佩戴3M1110耳塞,项目部每半年组织听力检查。第八章应急预案8.1格栅滑移应急现象:格栅局部出现“波浪”褶皱,横向位移>5cm。处置:①立即停止填土,卸载至露出格栅;②在滑移段外2m打入φ48mm钢管桩(长2m,间距0.5m),用φ16mm钢丝绳绑扎格栅自由端,手扳葫芦重新张紧;③补打U形钉,间距加密至0.4m;④重新填筑时减薄层厚至20cm,压实度提高1个百分点。8.2过量沉降应急现象:24h沉降速率连续2次超20mm。处置:①启动红色预警,现场拉警戒线;②采用堆载反压平台:坡脚外5m范围内堆筑高度2m砂袋,坡比1:2,形成“反压护道”;③打设竖向排水板:采用SPBB型塑料排水板,间距1m,正方形布置,穿透淤泥层进入砂层≥0.5m;④联合监测单位进行地质补勘,必要时补打水泥搅拌桩(四搅两喷,桩径0.5m,桩间距1.2m,水泥掺量18%)。第九章验收与移交9.1分部工程验收依据《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/12017)加筋土工程分项:主控项目:格栅极限抗拉强度、搭接宽度、张拉松弛量;一般项目:平整度、层厚、回折长度。合格率要求:主控100%,一般项目≥90%。9.2竣工资料(1)材料合格证、检测报告、退场记录;(2)沉降观测原始记录(纸质+电子),曲线图加盖监理公章;(3)隐蔽工程影像资料:每层格栅铺设后采用无人机正射影像,分辨率≤2cm,影像叠加CAD矢量图,刻录蓝光光盘两份。9.3移交程序项目部自检→监理预验收→质监站正式验收→养护期24个月;养护期内沉降速率连续3个月<2mm/月,方可签发《移交证书》。第十章经验总结(真实案例)10.1项目实例中交二公局三公司承建的G228国道盐城段2022年5月2023年1月应用本技术,全长1.8km,最大填高9.4m,软土厚度3.8m。10.2采用方法四层PP5035土工格栅+砂砾石垫层+塑料排水板联合;沉降观测采用“云监测”+人工复核;预压期90天。10.3结果工后180天实测最大沉降18.4cm,差异沉降坡差0.7‰,桥头跳车现象消除;较传统水泥搅拌桩方案节省造价约326万元,缩短工期42天;获2023年度中国公路建设行业协会“微创新”金奖。10.4教训第一层格栅张拉时因雨中断,未二次张紧,导致局部褶皱,后返工耗用人工72工日;经验:雨前必须完成张拉+回折+压袋,否则全部切除重铺。第十一章常见问题与排错指南(面向初学者)11.1格栅被运料车轮胎压出深痕原因:卸料高度过大或车速过快。解决:卸料高度≤1m,车速≤5km/h,卸料前在格栅上铺10cm厚砂“缓冲层”。11.2搭接区被风吹起原因:U形钉间距过大或未及时压土。解决:搭接区钉距减半,铺完立即压四袋土(每袋25kg),横向压一行。11.3压实度合格但格栅露出原因:推土机刀片刮削。解决:刀片贴地角度保持≤30°,刀片前焊接10cm橡胶板,司机倒车时提升刀片5cm。11.4沉降速率突然增大原因:加载过快或地下水位突升。解决:立即停载,核查降雨及附近排水沟堵塞,疏通后观测24h,若速率仍>15mm/d,启动反压平台。第十二章附件(模板可直接打印使用)12.1《土工格栅铺设检查表》工程名称:__________里程:__________层数:第____层天气:________1.格栅型号:□PP5035□其他________批号:________2.搭接宽度:设计30cm,实测____cm,判定□合格□不合格3.U形钉数量:设计____个,实测____个,缺失____个4.张拉后松弛量:设计≤10mm/m,实测____mm/m5.破损修补:□无□有,共____处,补丁尺寸____cm×____cm检查人:________日期:____年__月__日监理签字:________12.2《沉降观测日报表》断面编号:________日期:____年__月__日0:00

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