桩基础子分部工程质量监理评估报告_第1页
桩基础子分部工程质量监理评估报告_第2页
桩基础子分部工程质量监理评估报告_第3页
桩基础子分部工程质量监理评估报告_第4页
桩基础子分部工程质量监理评估报告_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

桩基础子分部工程质量监理评估报告第一章评估依据与适用范围1.1法规与标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022018《建筑桩基技术规范》JGJ942008《建设工程监理规范》GB/T503192013《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042015《建筑地基基础设计规范》GB500072011《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013《住房城乡建设部令第46号——房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》项目所在地《XX市地基基础工程质量监督实施细则》(2022修订版)1.2合同与技术文件《XX中心大厦施工合同》专用条款第12条“桩基础质量责任”《XX中心大厦监理合同》附录C“质量评估工作清单”经图审中心盖章的《桩基础施工图》2021051A版《桩基检测任务书》编号:JC20220507《监理规划》20220315版第5.3节“桩基监理实施细则”1.3适用范围本报告覆盖XX中心大厦塔楼及裙房范围内所有抗压、抗拔、抗水平荷载的钻孔灌注桩、预应力管桩、钢管桩及相应承台、防水板、桩帽等子分部工程,共布设工程桩627根,试验桩18根,锚桩12根,总延长米31840m,混凝土强度等级C40–C60,钢筋HRB400E,桩径范围600mm–1200mm,设计单桩竖向抗压承载力特征值3500kN–12000kN。第二章监理组织机构与资源配置2.1组织架构总监理工程师:李XX,注册监理工程师证书号1100XXXX,高级职称;桩基专业监理工程师:王XX,注册岩土工程师,从事桩基监理12年;材料见证员:张XX,持证见证取样员;测量监理:赵XX,全站仪、水准仪双证;安全监理:陈XX,注册安全工程师;资料员:刘XX,城建档案员证。2.2设备与软件徕卡TS16全站仪1套(0.5″级),苏一光DS05水准仪2套,PDA桩身完整性测试仪1套,超声波孔径检测仪1套,钢筋扫描仪HiltiPS2001台,混凝土回弹仪HT2252把,静载试验数据采集仪RSJYC2套,Geo52022岩土分析软件网络版1套,品茗监理云平台账号5个。2.3制度文件《桩基监理实施细则》含5章32条,明确“首件制、三检制、举牌验收制、影像留存制、问题销号制”;《监理旁站方案》列出15项必旁站工序,对应15张标准检查表;《原材料报验流程图》A1幅面,含8个决策节点、3个退回路径;《质量事故应急预案》分ⅠⅣ级响应,2小时内口头报告,24小时内书面报告。第三章施工全过程质量控制3.1施工准备阶段3.1.1设计交底2022年4月6日,由建设单位组织,设计、勘察、施工、监理四方参会,形成《设计交底纪要》编号:SJ20220406,明确桩端进入⑨3中风化凝灰岩≥1.0m,沉渣厚度≤50mm,混凝土超灌高度≥1.2m,后注浆水灰比0.50.6,注浆压力24MPa,稳压时间≥3min。3.1.2施工组织设计审批总包单位2022年4月10日报送《桩基专项施工方案》,监理在3日内完成审查,提出12条书面意见,包括“增加雨季泥浆比重上限1.25g/cm³、增加夜间照明布置图、补充废弃泥浆外运路线”,总包逐条回复并修订后,4月15日总监签发《施工组织设计报审表》A2表,同意实施。3.1.3测量基准复测采用闭合水准路线,从城市二等水准点BM02引测,现场布设6个临时水准点,复测闭合差+1.2mm,小于规范允许±6mm,成果经监理签认后作为桩顶标高控制依据。3.2原材料控制3.2.1钢筋每批进场钢筋核查质保书、炉批号、铭牌、外观、直径、重量偏差,按《钢筋混凝土用钢》GB/T1499.22018取样,见证拉伸、弯曲、反向弯曲、重量偏差试验共47组,合格率100%。发现一批Φ25钢筋重量偏差5.8%,低于标准4%,监理下发《监理通知单》ZT20220513,要求退场并记录不良行为。3.2.2混凝土采用商品混凝土,供应商XX建材有限公司,资质等级预拌混凝土专业承包二级。每桩留置1组标准养护试件,每50m³增留1组,同条件养护试件按拆模、注浆、冬季施工需要留置,共留置试件1240组,28d抗压强度平均48.7MPa,最小值42.1MPa,满足C40要求。3.2.3泥浆采用膨润土泥浆,每班检测比重、粘度、含砂率、胶体率、PH值,控制指标:比重1.081.15g/cm³,粘度1825s,含砂率<4%,胶体率>96%,PH810。检测记录1896次,不合格32次,均现场调整达标后使用。3.3成孔质量控制3.3.1钻机就位采用“十字线+护桩”双控,钻头中心与桩位偏差≤10mm,监理用全站仪复测,记录《钻孔桩就位检查表》,共检查627根,一次合格率99.5%,3根重调。3.3.2孔径、垂直度超声波孔径仪每孔检测,设计孔径800mm,实测平均822mm,扩径率2.8%,缩径率0%;垂直度采用双向探头,偏差≤0.3%,627根全部合格。3.3.3孔底沉渣采用带取浆筒的测锤,二次清孔后取样,沉渣厚度≤50mm为合格,实测最大48mm,最小12mm,平均28mm,合格率100%。3.4钢筋笼制作与安装3.4.1加工平台总包搭设25m长定型平台,平台两端设“T”型限位板,确保主筋间距±5mm;主筋连接采用直螺纹套筒,监理按10%比例现场抽检拧紧力矩,共抽检1240个接头,力矩值180220N·m,一次合格率99.8%,2个返工。3.4.2保护层采用Φ80mm混凝土滚轮定位垫块,每断面4组,纵向间距4m,监理旁站清点,漏放1处即补放,确保保护层55mm±5mm。3.4.3吊装采用双机抬吊,主吊160t履带吊,副吊80t汽车吊,监理控制吊点、起吊角度、下笼速度≤0.5m/s,防止变形;钢筋笼顶标高用2根Φ16吊筋固定于护筒挑梁,监理复测标高偏差≤10mm。3.5混凝土灌注3.5.1导管密封导管水密试验压力0.8MPa,稳压15min无渗漏方可使用,每套导管首次使用及每拆接5次后必试,共试验46套次,全部合格。3.5.2首灌量按规范计算首灌量≥2.4m³,现场采用3m³大料斗,首灌后埋管深度≥1.2m,监理旁站测量,627根桩首灌量2.53.0m³,埋管深度1.21.8m,全部达标。3.5.3灌注连续性控制提管速率≤2m/min,拆管时间≤15min,混凝土坍落度180220mm,每车检测;灌注全过程监理记录《水下混凝土灌注旁站记录》,出现2次堵管,立即采用型钢冲捣,继续灌注,未造成断桩。3.6后注浆3.6.1注浆管设置每桩对称布置3根Φ25×2.5mm钢管,桩端注浆阀采用单向逆止阀,阀口外包橡胶帽,监理全数检查阀口密封。3.6.2注浆时机混凝土灌注完成后2448h内清水劈裂,7d后注浆,注浆前压水测试,打通率100%。3.6.3注浆参数水灰比0.55,注浆量1.8t(水泥量),注浆压力由0.5MPa逐级升至3.5MPa,稳压3min,注浆量压力双控;监理同步记录《后注浆旁站表》,627根桩注浆量1.62.0t,满足设计1.5t最低要求。3.7预应力管桩(PHC600AB110)3.7.1进场验收核查出厂合格证、生产日期≤28d、外观无裂缝、端板平整度≤0.5mm;现场随机抽检10根做抗弯性能试验,抗裂弯矩≥135kN·m,实测145158kN·m,合格。3.7.2沉桩采用DD62柴油锤,收锤标准:最后三阵(10击)平均贯入度≤20mm,监理记录《沉桩原始记录表》,共沉桩156根,一次合格率100%。3.7.3焊接接桩采用CO₂气体保护焊,焊丝ER506Φ1.2mm,焊缝三层三道,层间温度≤250℃,监理对焊缝做100%外观检查+10%超声波探伤,探伤结果Ⅰ级焊缝14根,Ⅱ级焊缝2根,无Ⅲ级。第四章检测与试验4.1静载试验4.1.1检测数量抗压静载9根(1%且≥3根),抗拔静载3根,抗水平静载3根,检测单位XX工程检测有限公司,资质综合甲级。4.1.2加载方法采用锚桩反力梁系统,最大加载值24000kN(2倍设计特征值),分级加载,每级1/10极限荷载,沉降稳定标准:0.1mm/h连续两次;实测极限承载力≥24000kN,沉降量8.3211.48mm,残余沉降比5.27.1%,满足规范。4.1.3极限判定按JGJ1062014第4.4.3条,取QS曲线陡降段起点,9根试验桩极限承载力均≥24000kN,安全系数≥2.0,判定合格。4.2高应变检测抽检率5%(31根),采用PDA打桩分析仪,锤重4.0t,落距1.8m,实测承载力36504120kN,与静载对比误差3.8%~+5.4%,满足±10%要求。4.3低应变完整性抽检率30%(188根),Ⅰ类桩184根(97.9%),Ⅱ类桩4根(2.1%),无Ⅲ、Ⅳ类桩;对Ⅱ类桩采用超声波透射法复测,确认桩身轻微缩径,对承载力无影响,予以接受。4.4超声波透射对塔楼核心筒下57根荷载较大桩全数检测,埋设3根Φ50钢管,测试剖面3×57=171个,判为Ⅰ类169个,Ⅱ类2个,无缺陷桩。4.5钻孔取芯按规范取3根,芯样直径89mm,芯样抗压强度平均45.8MPa,芯样获得率96%,胶结良好,骨料分布均匀。4.6桩位偏差复测混凝土强度达设计值70%后,监理采用全站仪极坐标法复测全部工程桩中心坐标,偏差:平行轴线方向15~+18mm,垂直轴线方向12~+16mm,均小于规范允许d/6且≤100mm,合格率100%。第五章质量问题与处理5.1事件一:T136桩缩径2022年6月18日低应变发现桩身79m位置轻微缩径,波速异常;监理立即下发《暂停令》ZT20220618,要求总包在邻位复打1根试验桩,静载验证承载力满足后,原桩降级使用为构造桩,设计出具《设计变更通知》BG20220703,经济责任由总包承担,费用12.4万元。5.2事件二:钢筋笼上浮2022年5月22日T88桩灌注至15m时钢筋笼上浮120mm,监理现场指令立即下插φ48钢管加压复位,同时减慢灌注速度,增加导管埋深至4m,后续连续灌注成功;对该桩进行高应变检测,承载力无损失,予以验收。5.3事件三:注浆管堵塞2022年7月3日T521桩3根注浆管仅1根畅通,监理要求采用φ20mm超细钢管二次钻孔补埋,补注浆量增至2.0t,注浆压力达到3.2MPa,满足设计,后经静载验证,承载力合格。第六章监理质量评估结论6.1质量控制体系运行评价项目监理部按“事前预控、过程旁站、事后检验”三阶段实施,共签发《监理工程师通知单》87份,《暂停令》3份,《质量会议纪要》24份,整改闭合率100%;原材料报验517批次,见证取样1240组,不合格0批次;隐蔽工程验收627根桩,一次验收合格率99.5%,二次验收合格率100%。6.2工程实体质量评价627根工程桩经多方法检测,Ⅰ类桩611根,Ⅱ类桩16根,无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅰ类桩比例97.4%,高于行业优秀水平(95%);单桩承载力满足设计要求,桩位、桩径、垂直度、沉渣、混凝土强度、钢筋保护层等主控项目全部合格,一般项目共检查1256点,合格1223点,合格率97.4%,满足GB502022018合格质量标准。6.3安全与功能检验桩基子分部所含抗渗、抗拔、抗水平推力及沉降观测初始值已获取,沉降观测点布设48处,首次观测日期2022年8月10日,初始沉降量0mm,后续将移交主体阶段继续观测;桩基作为地下防水及抗浮体系的一部分,经蓄水试验48h,水位至设计抗浮板面,无渗漏,满足使用功能。6.4综合评估结论依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013第5.0.3条,桩基础子分部工程质量控制资料完整,安全与功能检验资料齐全,观感质量“好”,监理评估结论为:“合格”,同意进入下道工序——地下室底板防水及结构施工。第七章后续工作建议7.1成品保护基坑开挖严禁机械碰撞桩头,采用小型挖机+人工清底,桩头周边500mm范围内人工凿除;破桩头时按设计标高下返100mm弹线切割,确保桩头平整,钢筋不受损伤。7.2资料移交监理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论