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文档简介

研发实验室安全设施管理自查报告本次研发实验室安全设施管理自查按照省市应急管理厅、科技厅《关于开展高等院校、科研院所及企业研发机构实验室安全专项整治的通知》要求,结合我司研发中心内部安全管理体系年度复盘计划,于2024年3月10日至3月17日开展了全区域、全设施的拉网式排查,本次排查覆盖研发中心一期12个功能区域,包括2个有机合成实验室、3个分析检测实验室、1个万级洁净细胞培养实验室、2个中试放大实验室、1个常温危化品存储柜库区、1个低温易制爆危化品冷藏存储间、1个实验三废暂存间、1个公用工程动力间,累计检查在用、备用安全设施12大类共317台/套,所有排查工作均由研发中心安全管理委员会牵头,联合EHS部、设备部、研发项目组负责人共同参与,排查过程采用“谁检查、谁签字、谁负责”的台账登记制度,避免漏查、瞒报情况,所有设施均做到开箱检查、开机测试、性能核验,不走过场、不留死角。本次排查按照安全设施的功能用途分类开展核验,首先完成基础防护类安全设施的性能检查,该类设施是实验室第一道防护屏障,涵盖通风橱、万向抽气罩、生物安全柜、紧急冲淋洗眼器、静电接地装置、PPE存储专柜六大类,合计检查在用设施62台/套。针对通风橱,本次排查采用专业风速仪逐台测试面风速,对照《科研实验室建筑设计规范》要求的0.3-0.5m/s合格区间核验,同时检查排风机运行噪音、风管密封性、门联锁报警装置、密封胶条完整性,排查发现我中心24台在用通风橱中,3台存在性能不合格问题:合成一区3号通风橱投用已满6年,排风机传动皮带长期受腐蚀性气体侵蚀老化,实测面风速仅为0.22m/s,达不到最低要求;中试放大区2号通风橱门下沿密封胶条开裂脱落,漏风率达到18%,面风速不均匀,操作区左上角风速仅0.25m/s;分析一区1号通风橱的门高联锁装置损坏,门开启高度超过18cm安全限值后无报警提示,部分实验人员为操作方便长期大开风门,导致有害气体逸出。针对万向抽气罩,本次共检查18台,主要用于局部加热、小量挥发性试剂操作的废气收集,排查发现2台万向抽气罩的关节旋转位置密封老化漏风,抽力不足,有害气体不能完全收集。针对2台细胞房在用的II级A2生物安全柜,本次除核查年度第三方高效过滤器检漏报告外,现场测试了柜内负压、下降风速,结果均符合要求,仅1台生物安全柜的移动门密封条老化,存在微小缝隙,影响柜内负压稳定性。针对紧急冲淋洗眼器,我中心共在各危化品操作区周边配置8台,本次检查测试了出水水压、出水形态、管道通畅性,同时核查安装距离是否符合“操作点10米范围内可达”的要求,排查发现3项问题:合成三区走廊的洗眼器位于水管末端,长期淤积水垢导致出水堵塞,冲淋出水流量仅为72L/min,达不到标准要求的120L/min最低流量,洗眼器出水形态分散,不能覆盖双眼区域;该洗眼器前方因临时堆放空试剂纸箱,导致通行宽度仅为40cm,不符合应急取用要求;细胞房出口的洗en器安装位置距离最近的细胞操作区距离为12.1米,超过10米的安全要求,属于前期实验室功能调整后未同步移动设施的遗留问题。针对静电接地装置,我中心在危化品存储柜、转移溶剂的操作区共配置24组静电接地夹,排查发现3组接地夹导线绝缘层破损、芯线断裂,2台防爆柜的静电接地线从接地排松脱,未有效连接。第二类排查为监测预警类安全设施,该类设施是提前发现风险的核心,涵盖可燃气体报警器、有毒有害气体探测器、氧含量监测报警器、火灾烟感探测器、漏电保护装置、温湿度监测系统六大类,合计检查设施79台/套。针对气体探测类设施,我中心在危化品存储间、液氮存储区、合成操作区共配置18台气体探测器,均要求每半年由第三方校准一次,本次核查校准证书均在有效期内,现场采用标准气体测试报警响应时间,排查发现2项问题:危化品暂存间门口的可燃气体探测器探头因长期积灰、沾染有机溶剂蒸汽,报警响应时间为32秒,超过标准要求的不超过30秒的限值,报警延迟;液氮存储区的氧含量报警器原设计安装高度为距离地面1.2米,不符合液氮挥发后低温氮气沉积于地面附近的特性,正确安装高度应为距离地面0.3-0.5米,安装位置错误导致监测数据偏差,上次测试就出现过氧含量已经降到18%以下,报警器未报警的情况,本次排查明确了该隐患。针对漏电保护装置,我中心所有实验台插座都配置了漏电保护开关,本次逐个按下试验按钮测试跳闸功能,排查发现3个实验台插座的漏电保护开关失效,按下试验按钮后无法跳闸,存在触电风险。针对24个烟感探测器,现场测试报警功能均正常,仅1个烟感积灰严重,已经清理完成。第三类排查为应急处置类安全设施,涵盖灭火器、消防栓、灭火毯、应急照明、疏散指示标志、紧急断电按钮、溢漏应急处理箱、急救药箱八大类,合计检查设施134台/套。本次排查发现4项问题:2具放置在中试区的ABC干粉灭火器压力表指针落到红区,压力不足,无法正常使用;中试区楼梯间门口的1具二氧化碳灭火器被临时堆放的反应釜支架遮挡,取用通道被堵,紧急情况下无法快速拿到;2个合成区配置的溢漏处理箱内吸附棉因存放超过3年,出现脆化失效,酸性中和剂剩余量不足设计容量的20%,未及时补充;合成二区门口的总紧急断电按钮因长期按压导致触点氧化,按下后无法切断实验室总电源,功能失效;楼梯间的1个应急照明灯具电池老化,充满电后断电仅能维持11分钟照明,达不到标准要求的30分钟最低时长。第四类排查为特种设备及三废管理类安全设施,涵盖高压反应釜、压力灭菌锅、液氮储罐、防爆危化品存储柜、剧毒药品柜、三废分类收集设施、防渗漏托盘七大类,合计检查设施42台/套。本次排查核查了所有特种设备的安全阀、压力表检定证书,均在有效期内,排查发现3项问题:1台10L高压反应釜的安全阀泄压口朝向操作人员通行通道,一旦发生泄压,高压物料会直接喷向人员,存在安全隐患;1台立式压力灭菌锅的仓门密封胶条老化,灭菌过程中漏气,压力达不到设定值,影响灭菌效果也存在压力泄漏风险;三废暂存间的1个防渗漏托盘因长期堆放25L废液桶,边角位置压裂出现缝隙,防渗漏功能失效,一旦废液泄漏会直接渗透到地面。本次排查共发现各类安全设施隐患17项,具体问题、风险等级及整改安排如下表:序号问题分类具体问题描述风险等级责任部门整改责任人计划完成时间1基础防护设施合成一区3号通风橱排风机皮带老化,实测面风速0.22m/s不满足标准要求一般设备部张磊2024.3.252基础防护设施中试区2号通风橱门下沿密封胶条开裂,漏风率超标一般设备部张磊2024.3.253基础防护设施分析一区1号通风橱门高联锁报警装置损坏一般设备部张磊2024.3.304基础防护设施2台万向抽气罩关节密封老化漏风,抽力不足一般设备部李军2024.3.255基础防护设施1台生物安全柜移动门密封条老化影响负压稳定性一般设备部李军2024.3.306基础防护设施合成三区走廊洗眼器水垢堵塞出水,流量达不到标准要求较大EHS部王凯2024.3.207基础防护设施合成三区洗眼器前方堆放松剂纸箱,堵塞应急通道较大研发部赵琳2024.3.158基础防护设施3组静电接地夹芯线断裂,2台防爆柜静电接地线松脱较大设备部李军2024.3.209监测预警设施危化品暂存间可燃气体探测器探头积灰,报警响应时间超标较大EHS部王凯2024.3.2010监测预警设施液氮存储区氧含量报警器安装高度不符合要求,监测数据偏差较大EHS部王凯2024.4.1011监测预警设施3个实验台插座漏电保护开关失效较大设备部张磊2024.3.2012应急处置设施2具干粉灭火器压力不足,1具灭火器被堵塞通道较大EHS部王凯2024.3.1513应急处置设施2个溢漏处理箱吸附棉失效、中和剂储量不足一般EHS部王凯2024.3.2514应急处置设施合成二区总紧急断电按钮功能失效,1个应急照明电池老化续航不足较大设备部张磊2024.3.2515特种设备设施1台高压反应釜安全阀泄压口朝向通行通道较大中试部刘峰2024.4.1016特种设备设施1台压力灭菌锅仓门密封胶条老化漏气一般设备部李军2024.3.3017三废设施三废暂存间1个防渗漏托盘压裂,防渗漏功能失效一般EHS部王凯2024.3.25截至本次报告完成,17项隐患中已经完成即时整改11项,包括清理堵塞通道的杂物、更换压力不足的灭火器、清理探测器探头积灰、重新连接松脱的静电接地线、更换失效的漏电保护开关等,剩余需要采购配件、工程改造的6项隐患已经全部落实责任人和整改时限,所有整改所需资金已经纳入研发中心年度安全预算,不存在资金障碍,整改完成后将由安全管理委员会组织复查,复查合格后方可销号,整改期间对涉及风险区域采取了临时管控措施,比如不合格的通风橱暂停使用,调整实验操作到备用机位,对泄压口朝向不对的高压反应釜暂停使用,避免发生意外。本次排查除发现具体设施隐患外,也梳理出我中心安全设施管理存在的共性问题:一是老旧设施老化速度超出预期,我中心一期投用已满6年,实验室环境存在大量腐蚀性有机溶剂、酸性碱性气体,对橡胶、皮带、密封件等易损件的侵蚀速度远高于普通办公环境,原有的年度维保频率不能满足需求,很多小隐患逐步发展成性能不合格问题;二是功能调整后的设施同步更新不到位,研发实验室经常会根据项目需求调整功能分区,部分调整仅改动了实验台布局,未同步调整安全设施的位置、数量,留下了类似洗眼器距离超标、报警器安装位置错误这类设计遗留隐患;三是日常巡查重存在、轻性能,原有的日常巡查制度仅要求检查安全设施是否在位、外观是否完好,很少测试性能,比如探头积灰、皮带老化这类问题从外观很难发现,只有专项测试才能查出,导致隐患长期存在;四是研发人员的安全设施日常检查意识不足,多数研发人员认为安全设施管理是EHS和设备部的事,自己每天使用但不会主动检查异常,比如通风橱风速不够,只有味道很大的时候才会发现,没有养成日常检查的习惯。针对以上问题,我中心接下来将从四个方面完善安全设施管理体系,建立长效机制:第一,建立安全设施全生命周期台账管理,对每一台安全设施单独建立管理档案,记录安装时间、参数、维保记录、校准记录、隐患整改记录,同时根据设施类型明确差异化的校验维保周期:通风橱每季度测试一次面风速,每年更换一次密封胶条,每两年更换一次传动皮带;气体探测器每半年校准一次,每三个月清理一次探头;生物安全柜每年做一次第三方高效过滤器检漏,每两年更换一次密封条;紧急冲淋洗眼器每月测试一次出水,每半年清理一次水管水垢,从制度上保障维保频率符合实验室环境要求。第二,优化日常巡查机制,建立“岗位日查、区域周查、EHS月查”的三级巡查体系,要求岗位操作人员每天上班后用A4纸快速检查通风橱抽力,检查区域内应急设施是否通畅,操作简单不需要专业仪器,区域负责人每周抽查一次关键设施性能,EHS每月开展一次全区域覆盖检查,所有巡查记录通过设施上粘贴的二维码线上登记,可追溯可查,避免漏登漏查。第三,完善人员培训和应急演练机制,新员工入职必须完成安全设施使用和日常检查培训,考核合格后方可进入实验室独立操作,每季度组织一次专项应急演练,包括溢漏处置、火灾逃生、应急冲洗操作,让所有员工都能熟练使用各类安全设施,同时建立隐患上报奖励机制,研发人员上报安全设施隐患核实后给予50-200元的奖励,鼓励全员参与隐患排查。第四,动态调整安全设施配置,今后每次调整实验室功能分区,必须同步调整安全设施,由EHS部验收合格后方可投入使用,本次排查发现的设计遗留问题,全部纳入改造计划,在4月底前完成整改,同时在即将开工的研发中心二期建设中,把本次排查发现的问题提前融入设

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