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文档简介

烟气净化系统安装专项方案第一章项目背景与目标1.1背景某2×500t/d生活垃圾焚烧线扩建工程,配套烟气净化系统采用“SNCR+半干法+干法+活性炭+布袋除尘+SCR”组合工艺。业主要求在不停炉的前提下完成新增净化系统与原有烟道的对接,并确保颗粒物≤5mg/m³、SO₂≤20mg/m³、NOx≤80mg/m³、HCl≤8mg/m³、二噁英≤0.05ng-TEQ/m³。1.2目标序号指标目标值备注1安装工期55日历天含冷态调试2质量等级优良一次验收合格率≥98%3安全事件0起轻伤及以上4环保投诉0起施工期5能效提升引风机电耗降5%变频+低阻布袋第二章工程范围与接口2.1供货界面系统供货方安装方备注SNCR模块业主本标段氨水喷射枪及压缩空气管路半干法塔本标段本标段含顶部旋转雾化器干法喷射本标段本标段石灰+活性炭喷射布袋除尘本标段本标段低低压脉冲,8个仓室SCR反应器本标段本标段3+1层催化剂,预留一层烟道(原)业主本标段对接口2处,含膨胀节2.2施工边界以引风机出口水平烟道为界,界外1m内由本标段负责;电气、仪控电缆以主厂房DCS机柜进线端子为界;压缩空气、工业水、消防水以管廊上1m为界。第三章设计复核与优化3.1烟气流速复核原设计流速14.2m/s,经BIM碰撞检查后发现SCR入口段与主蒸汽管冲突,需将烟道抬高600mm,流速升至14.8m/s,压降增加120Pa。通过将烟道截面由4.2m×3.5m改为4.5m×3.5m,流速降至14.1m/s,压降增量仅40Pa,满足风机余量。3.2结构荷载校核部位原设计荷载新增荷载安全系数结论塔顶18kN/m²22kN/m²1.4需加固布袋顶梁12kN/m15kN/m1.3满足加固方案:在塔顶环向加16a热轧槽钢,间距1.2m,采用10.9SM20摩擦型高强螺栓连接,接触面喷砂Sa2.5,摩擦系数≥0.45。3.3防腐升级半干法塔入口烟气温度190℃,HCl浓度800mg/m³,原设计2mm2205贴衬,经核算年腐蚀速率0.15mm/a,寿命13年。业主寿命要求20年,改为3mmC276贴衬+0.8mm高温玻璃鳞片涂层,寿命22年,增量成本48万元,净现值仍为正。第四章施工组织4.1组织架构岗位姓名职责联系方式项目经理李××全面负责139****1234总工王××技术、质量138****5678安全总监赵××安全文明137****9012施工经理陈××进度、资源136****3456质检员孙××过程验收135****78904.2劳动力计划工种第1周第2-4周第5-7周第8周钳工41284焊工620166起重2862电工26106仪控0486普工6202010高峰人数66人,采用两班倒,夜班禁止高空作业。4.3主要机具名称型号数量用途汽车吊300t1塔体吊装履带吊80t1布袋箱体剪叉平台12m4高空配管激光对中仪Easy-Laser1雾化器对中烟尘仪LMS-302焊接烟尘监测第五章进度计划5.1关键路径塔体吊装→布袋箱体安装→烟道对接→保温→冷态调试→热态调试。5.2五级计划级别周期更新频率责任人一级里程碑业主月会项目经理二级月每月25日计划工程师三级周每周五施工经理四级日每日17:00作业长五级小时关键工序施工员5.3进度保障措施1.预制深度≥70%,塔体、烟道、支架工厂化预制,现场仅组对焊接;2.采用“模块化+移动厂房”方式,搭设24m×16m防尘棚,棚内配置5t行车,实现全天候作业;3.与主机组检修窗口同步,利用停炉72h完成老烟道切口、膨胀节更换,提前制作3D打印模型演练,切口误差≤2mm。第六章施工技术方案6.1半干法塔安装6.1.1基础复测使用全站仪复测16颗M42地脚螺栓,平面偏差≤1.5mm,标高偏差≤±2mm,超出部分采用不锈钢垫片调整,垫片≤2层,层间点焊固定。6.1.2塔体吊装塔体总高28m,分三段吊装,最重段42t。300t汽车吊主臂42.8m,作业半径14m,额定起重量52t,负荷率81%。采用4点平衡梁,吊耳材质Q345B,厚度28mm,焊缝UT检测Ⅰ级。6.1.3雾化器安装雾化器转速12000rpm,动平衡等级G2.5。安装前用激光对中仪找正,径向偏差≤0.05mm,轴向偏差≤0.1mm。找正后24h内灌浆,采用BASFMasterFlow648,强度60MPa,灌浆层厚度40mm。6.2布袋除尘器安装6.2.1箱体拼装箱体分8片到货,现场卧式组对。焊接顺序:先内后外、先短后长,对称退焊,焊材ER308L,ϕ1.2mm,电流180A。焊缝100%PT检测,Ⅰ级合格。6.2.2布袋安装布袋规格ϑ130×8000mm,PTFE+PTFE覆膜,共4896条。安装时相对湿度<60%,每装完一条立即压袋口,防止吸潮。袋笼采用20#碳钢有机硅喷涂,竖筋10根,环距200mm,垂直度偏差≤10mm。6.2.3脉冲喷吹系统喷吹管采用ϑ89×4mm304管,喷嘴与袋口同心度偏差≤2mm。喷吹压力0.25MPa,脉冲宽度100ms,间隔5s。调试时采用高速摄像机捕捉袋底加速度,要求≥35g。6.3SCR反应器安装6.3.1催化剂模块模块尺寸966×966×1220mm,单重1.1t,共72块。吊装专用框架,4角设导向轮,防侧翻。模块间陶瓷纤维毯密封,压缩量10mm。6.3.2氨喷射格栅格栅材质316L,喷孔ϑ3mm,共240孔。安装前用三坐标测量仪定位,孔位偏差≤1mm。喷射角度30°,覆盖整个截面,CFD模拟均匀性相对标准偏差≤5%。6.4烟道对接6.4.1切口与加固老烟道材质Q235B,厚度8mm,切口长度3.2m。采用水冷式等离子切割,切口温度≤150℃,防止热变形。切口后加12mm厚环形加固圈,圈高200mm,间断焊200/300。6.4.2膨胀节更换膨胀节为氟橡胶+凯夫拉纤维,耐温250℃,轴向补偿±50mm。螺栓采用8.8级热浸锌,扭矩180N·m,对角紧固,分3次拧紧,每次间隔2h。6.5焊接工艺材质焊材电流电压气流量层温2205ER2209160A24V18L/min≤150℃316LER316L150A23V16L/min≤120℃Q235BER50-6180A26V20L/min≤200℃所有焊缝100%外观检查,20%UT抽检,Ⅰ级合格。第七章质量管控7.1质量目标分项工程一次验收合格率100%,焊接一次合格率≥98%,设备缺陷关闭率100%。7.2质量控制点控制点等级检查内容责任人塔体垂直度AH/1000且≤10mm质检员布袋口密封B漏光检查0点施工员催化剂间隙A3mm塞尺不入质检员膨胀节扭矩A180N·m±5%施工员焊缝UTAⅠ级第三方7.3质量问题闭环采用“三单制”:问题通知单→整改回复单→验证关闭单,流程时限24h,逾期升级至项目经理。第八章安全与环保8.1危险源清单危险源风险等级控制措施300t吊装重大编制专项方案,专家论证高空坠落较大双挂安全带,生命线烟尘一般防尘棚+除尘风机氨水泄漏较大设围堰,气体检测仪8.2应急预案成立20人应急队,配备正压式呼吸器6套,氨水泄漏采用水幕稀释+沙袋围堵,15min内完成封堵。8.3环保措施焊接烟尘经高负压臂收集后送入布袋除尘,排放浓度≤10mg/m³;喷砂作业采用钢丸+真空回收,粉尘无组织排放≤0.5mg/m³;夜间禁止高噪声作业,必要时加隔音屏,确保厂界噪声≤55dB(A)。第九章调试与性能考核9.1冷态调试项目方法合格标准漏风率风压5kPa,肥皂水≤2%脉冲喷吹0.25MPa,100ms袋底加速度≥35g旋转雾化器0→12000rpm轴承温升≤40℃9.2热态调试升温速率50℃/h,恒温180℃保持8h,检查膨胀节伸缩正常;投入10%氨水,氨逃逸≤2ppm;SCR入口温度180℃,催化剂活性≥95%。9.3性能考核连续运行168h,第三方检测:颗粒物3.2mg/m³、SO₂14mg/m³

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