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文档简介
2011 年消除一期烟气脱硫系统 增压风机频繁故障总结 提高脱硫系统安全可靠运行技术攻关组 生产技术部 杨勇 2012 年 1 月 3 日 2 2011 年在公司领导的带领下,在公司全体员工和外协单位的共 同努力下完成了全厂各项生产任务。脱硫系统设备由于工作环境特 殊,浆液系统设备磨损和腐蚀严重,缺陷较多,针对脱硫系统存在 的各种问题,生产各单位全体人员认真分析原因,积极采取措施, 加班加点,克服困难,消除了一大批长期影响烟气脱硫系统安全稳 定运行的问题。经过近一年的努力,烟气脱硫系统设备健康水平大 幅度提高,实现了脱硫系统的常态化运行,保证了烟气脱硫系统的 投入率和脱硫效率。 2010 年脱硫投运率为 97.17%,未投运小时数为 801.5 小时。 2011 年截止 12 月底脱硫投运率为 99.05%,未投运小时数为 244.5 小时。与去年相比,脱硫系统投运率提高了 1.88%,未投运小时数 比去年减少了 557 小时。2011 年脱硫系统旁路挡板开启次数,较 2010 年减少 13 次。脱硫效率完成 95.19%,较 2010 年的 92.37%提 高了 2.82%。 全年脱硫系统投运时间较机组并网运行时间少 244.5 小时,其 中:机组启停及故障影响脱硫 102.5 小时,占 41.9%,脱硫系统设备 影响投入 142 小时,占 58.1%。主要原因是增压风机轴承温度高、 振动大,循环泵温度高、振动大,机械密封泄漏等必须停运脱硫系 统进行消除的缺陷。 以下重点就消除一期脱硫系统增压风机的频繁故障问题总结如 下。 一、 现状及投产以来的情况: 3 2005 年 9 月脱硫随机组投运后,历次复查风机对轮中心,下涨 口大于 1mm。 自 2010 年 8 月到 2011 年 1 月,五个月内 2#增压风机连续发生 4 次故障,因处理时烟气切不断,为保证烟气排放达标,机组被迫 3 次申请停运处理,直接和间接损失非常严重,严重影响和制约机 组的稳定运行,也给电网系统造成了很大的负面影响。由于没有分 析清问题的真正原因,尽管生产技术部和机务维护部都进行了积极 的组织和抢修,但每次只是针对表面出现的问题进行恢复性修理, 致使设备一直不能保证长周期连续运转,而且每次修后运行周期均 有缩短趋势,最近一次只运行了一周时间。为了扭转被动局面,找 出设备损坏的真正原因,彻底解决问题,我们邀请了制造厂家技术 人员,当初负责设备安装的技术负责人(山西省电建四公司刘工) 、 同行业内具有丰富安装经验的技术专家(山西省电建一公司李工) , 共同进行了两次全面的技术专题分析,针对可能存在的问题进行了 深入探讨,确定了消除故障的基本思路。 二、2#增压风机历次故障检修情况: 1、2010 年 8 月 16 日,2#增压风机电机因油泵故障断油造成电机轴 瓦烧损,重新浇注轴瓦后恢复运行。 2、2010 年 10 月 23 日 21:37,2#增压风机电机驱动端轴瓦温度高跳 闸,解体检查发现靠电机侧联轴器膜片撕裂,揭瓦检查,轴瓦推力 面严重磨损。因距风机上次更换轴承已有较长时间(上次更换时间 为 2009 年 5 月 12 日) ,为确保风机能够长周期运行,本次更换了风 4 机轴承、两个联轴器膜片及连接螺栓。推力轴承游隙 0.08 mm,承 力轴承游隙 0.3mm,轴承箱端盖间隙 0.43mm,联轴器张口:上 34.31 mm、下 33.39 mm、左 34.27 mm、右 34.39 mm。 2010 年 11 月 02 日 04:19 随主机启动 2#增压风机,运行正常。 3、2011 年 11 月 30 日 21:51,运行中的 2#增压风机因振动大掉闸, 12 月 1 日再次试转仍因振动大掉闸。 12 月 8 日 22:51 停用 2#机组,对 2#增压风机进行检修。 12 月 9 日请来振动专家对 2#增压风机进行振动分析,风机启动后振 动值摆动幅度较大,6 分钟后掉闸,因检修工期紧迫,生技部根据 专家意见对风机揭盖检查。外观检查风机各部分尺寸: (1)风轮与后导叶端板轴向距离:上 35mm 、下 20mm、左 28mm、 右 27mm; (2)联轴器张口:上 35.4mm、下 35.6mm、左 36.7mm、右 36.3mm(3)风轮与风机锥形管径向:下 7.3mm、左 19.7mm、右 19.8mm 与上次检修无大的变化,专家建议对风轮打磨除垢后找平衡。在打 磨风轮的过程中,发现风轮与后导叶端板轴向距离发生了很大变化: 上 72.41mm、下 14.97mm、左 35.46mm、右 63.04mm。 12 月 11 日,对增压风机解体检查,拆掉联轴器短节后,发现风 轮压板螺栓 3 条断裂 3 条拉出,共 6 条螺栓。取出轴端断裂螺栓、 修复底扣,解体轴承箱前后端盖,清洗前后两盘轴承,盘动检查滚 动体及滚道可见部位无划痕、斑点,保持架完好未见异常,塞尺测 5 量承力轴承游隙 0.3mm 通过,推力轴承立起测量 0.1mm 通过,轴承 箱端盖间隙 0.45mm(压铅丝),回装轴承箱后盘动灵活,风机压板螺 丝全部更换为 20.8 级高强螺丝。回装风机风轮后测量数据: A、风轮与后导叶端板轴向距离:上 34.21mm、下 20.66mm、左 26.26mm、右 27.86mm; B、联轴器张口:上 34.31mm、下 33.41mm、左 34.27mm、右 34.79mm C、风轮与风机锥形管径向:下 9.08mm 左 16.84mm、右 21.29mm。 12 月 14 日,对风机做动平衡,未配重前风机振动为 0.8mm/s、3.1 mm/s,第一次试加配重 4627 克后,角度为 218,振动为 1.2mm/s、5.8mm/s,第二次将第一次所加配重去掉,从新配重 2534 克,角度为 350,配重后风机振动为 0.4mm/s、1.9 mm/s。两次配 重角度为 132。 2010 年 12 月 18 日 23:25 启动 2#增压风机运行正常。 4、2011 年 1 月 7 日 22:24 晚,因增压风机轴承温度高、震动大再 次停运 2#机组进行处理。修前又进行一次试转,还是温度高保护掉。 (1)拆前风机各部分尺寸为: a 风轮与后导叶端板轴向距离:上 28.21mm、下 25.66mm、左 26.26mm、右 27.86mm; b 联轴器张口:上 34.31mm、下 33.39mm、左 34.27mm、右 34.38mm; c 风轮与风机锥形管径向:下 7.15mm、左 17.08mm、右 6 18.84mm。 (2)拆联轴器短节。 (3)拆风轮压板螺丝取下风轮。 (4)拆下轴承箱。 (5)解体轴承箱后发现,两盘推力轴承保持架全部严重损坏,其中 一盘内套裂通。 (6)更换轴承。换前用压铅丝法测得:承力轴承游隙为 0.286 mm,推力轴承游隙为 0.09 mm。 (7) 回装轴承箱后对轴承箱端盖压间隙为 0.45 mm。 (8) 回装后风机各部分尺寸为: 风轮与后导叶端板轴向距离:上 29.17mm、下 21.96mm、左 26.70mm、右 27.03mm; 联轴器张口:上 39.07mm、下 39.07mm、左 38.88mm、右 38.69mm 风轮与风机锥形管径向:下 7.55mm、左 18.84mm、右 20.20mm。 (9)1 月 11 日 23:00 风机试转,风机振动为:0.3mm/s、1.5 mm/s,风机轴承温度:24.4、22.17、22.15、24.7、 21.74。 (10)增压风机换完轴承后试转,在静叶开度 80%、电流 200A 时, 电机驱动端轴瓦温度最高 63.5,对比停前略有升高,根据检修后 联轴器张口记录,怀疑增压风机轴系可能存在问题,对风机轴系复 7 核中心,4 次测量电机侧联轴器张口结果为: 上 6.63 mm、下 5.33 mm、左:6.0 mm、右:6.15 mm 上 6.66 mm、下 5.35 mm、左:6.0 mm、右:6.0mm 上 3.0 mm、下 1.6mm、左:2.09mm、右:2.5 mm 上 3.03 mm、下 1.61mm、左:2.6 mm、右:2.51 mm。 根据以上数据计算(电机对轮至风机对轮空心轴长 6833 mm, 对轮直径 500 mm) ,现电机轴线中心高于风机约 19.6 mm。检查电机 驱动端轴瓦,发现有轻微乌金捻,修刮轴瓦后压瓦盖紧力为 0.03 mm,回装后冷态试转,在静叶开度 80%、电流 200A 时,电机驱动端 轴瓦温度最高 66,电机轴瓦温度高与风机轴系偏差大有直接关系, 现无处理手段,待有机会调整电机基础。因风机热态运行时风机中 心会有所提高,热态运行时电机轴瓦温度高问题会有所缓解(热态 运行时 59.23,风机振动 0.4mm/s、1.2 mm/s) 。 2011 年 01 月 14 日 20:38 随主机启动 2#增压风机运行正常。 5、2011 年 01 月 23 日 18:00,风机水平振动从 2.7mm/s 逐步增大, 到 01 月 24 日 6:00 已经增大到 8mm/s,而且出现大幅度摆动,伴随 着电机驱动端温度也出现摆动,风机运转声音明显异常。为保证安 全,要求运行紧停风机。经与调度协商,利用春节期间停运机组消 缺。 二、存在的主要问题: 1、中心偏差问题: a、经几次处理测量,电机中心高于风机中心,且超过制造厂规定数 8 值范围已无异议,导致风机不能长期稳定运行的一个主要原因就是 风机基础不均匀沉降。增压风机基础施工图(Q375ST030406) 图纸显示,电机和风机基础为独立基础,其中风机基础为 6 个独立 的小基础。和总承包商三融公司取得联系,据当初负责建设的项目 经理介绍,风机在试运初期就发现基础有不均匀沉降,曾担心风机 无法正常运转。 b、关于较准确的测量数据有待设备停运后系统性进行。12 月 8 日 12 日测量数据认为,电机中心较风机中心偏高约 19mm 是根据联 轴器张口推算而得,因轴系长,风道影响等,两次测量中,一次测 风机侧联轴器是在没有盘车的情况下用游标卡尺测量的,另一次测 量电机侧联轴器时未同时测量风机侧连轴器,没有进行对比,另外 电机本身水平也有待进一步检验。 c、风轮及后端板不垂直也能造成电机侧测量数据上张口偏大问题, 只有首先排除了后端板垂直问题,才能判断定中心偏差问题。 2、风轮内径问题: 风轮内径变大也会引起振动加剧,由于风轮多次拆装、压板螺 栓两次断裂、振动大等可能引起的风轮内径变形等问题,虽然因中 心偏差引起,但仍是加剧导致风机不稳定运行的原因,而且以前该 风机已经进行过同类缺陷的处理。 3、电机驱动端温度比非驱动端高 14,主要原因是驱动端电机轴 瓦是片接触,油膜形成不好,应修整为点接触。温度偏高说明该瓦 吃力大。需要在下次风机检修时进行处理,确保设备安全过夏。 9 三、解决思路及方案: 综合分析,引起增压风机不能持续稳定运转的可能因素主要有: 风轮内径变大、固定风轮的后端板不垂直引起风轮低头、风机与电 机中心偏差过大。因为风机基础沉降及需二次灌浆,季节寒冷条件 尚不能完全满足、调度批复时间较短等因素,按照风机检修工序及 原因判断的合理性原则,安排如下: 1、风轮内径检查:这是三项因素中最需要优先检查的项目。拆开后 检查叶轮内径和轴头间隙,如间隙偏大应补焊,补焊加工完成后进 行动平衡试验,保证叶轮内径和轴头紧密结合,达到厂家要求的配 合间隙。 如果轴头发生磨损或叶轮压盖螺栓、螺栓底扣损伤,需要更换 主轴或轴承箱总成,更换压盖螺栓,另需要提前联系风轮内径加工 及动平衡专业厂家。 2、后端板垂直度检查:通过查看叶轮外侧和风壳间隙的测量数据, 分析目前叶轮有低头,检查后端板是否垂直,若不垂直必须进行处 理,联系厂家是否能够通过调整后导叶进行处理,若不可行,必须 进行外部调整,调整方法,将进风箱和扩压器底座割开,轴承箱底 座加垫调整,使后端板垂直,然后将轴承箱底座紧固,将进风箱和 扩压器底座割开部分焊接牢固。如进行外部调整工作量会非常大。 需要联系原厂家确定调整方案。备件:后导叶 一套 3、中心偏差问题:上述工作完成后测量风机和电机轴系,如电机侧 高出风机侧超过 3mm,则降低电机基础,但冬季施工难度很大。 10 需要确定土建施工队伍,准备斜垫铁 20 对 4、进风不均问题:上次检修发现静叶经过五年运行,损坏、变 形、腐蚀严重,需要更换关节轴承和静叶,彻底解决进风不均的问 题。 需要备件:静叶一套及配套关节轴承(先准备备件,再更换) 5、将风机的 6 个独立基础用钢筋混泥土圈梁连为一体,彻底解决不 均匀沉降问题。 四、处理过程及结果: 2 月 1 日晚高峰后(22:00)2#机组停运,2 月 5 日(正月初 三) ,厂家技术人员和电建一公司专业技术人员到厂,施工单位开始 对 2#增压风机进行解体检修。 检查中发现风轮松脱、压盖螺栓断裂 3 条,另 3 条螺栓的丝扣 损坏;测量风轮叶片与机壳的间隙下 3、左 4、右 20;风轮 与芯筒轴向间隙上 60、下 0、左 30、右 35、风轮侧联轴器 间隙 35;拆除风轮发现风轮的内径磨损 1.8,轴外径磨损 2 左右;轴水平测量发现误差 1.36(250框水平) ;端板垂直度测 量误差 1.15(250框水平测量) ;端板线坠测量误差 9(线坠 测量) ;法兰垂直度测量误差 13,从以上测量数据可以看出轴头 整体上仰严重。 因公司机加工条件所限,风轮外送到太原进行处理,处理问题 主要有除锈,叶轮内孔修补,车床加工,动平衡试验,叶轮压盖加 工,压盖和叶轮增加 4 条固定螺栓。 11 2 月 9 日,根据现场测量结果,电机与风机中心偏差大,调整 风机中心筒难以满足要求,加上风轮厂外修理时间较长,经议定动 风机基础,以满足制造厂安装要求。 更换新轴承组后测量轴水平误差 1.2,经过厂家、专家分析 研究决定扩压器、芯筒后端支撑肋板割开顶起芯筒约 20,调整轴 水平后未达到要求轴水平误差约 0.8(250 框水平),最后恢复 8 块支撑肋板并重新焊接;电机轴中心与风机轴中心测量后发现电 机轴中心比风机轴中心高 25(水平管测量) ,经研究决定抬高主 机支腿、扩压器支腿、进汽箱支腿后达到标准要求(主机抬高约 25、扩压器抬高约 50、进汽箱抬高约 5、重新配备垫铁、找 正、找平并进行二次浇灌) ,不均匀沉降造成风机整体倾斜,风机扩 压器侧最大调整量 70mm;风轮加工后发现内径处有一道裂纹长约 20、深度约 10且光洁度较差,加工后的内径为 290.01;新轴 承组轴径 289.96;轴与风轮配合间隙 0.05;原有轴承组油管破 裂,更换 2 根供油管;风轮安装后叶片与机壳间隙:左侧 18 、 右侧 21 、下侧 6 ;风轮与芯筒轴向间隙: 上侧 27、 下侧 24、 左侧 26、 右侧 26;联轴器找正发现电机前脚低 5.28、后脚低 5.38、电机需左移 5、后移 3(电机左移、 后移均未达到要求,需电机地角螺栓孔扩大,最后找正达到要求) ; 电机侧上张口 0.15、右张口 0.02、联轴器间隙 36;风机侧 下张口 0.2、左张口 0.09、联轴器间隙 35.7;电机磁力中心 175,实际测量 178.3拉开了 3,膨胀量 3;电机驱动端轴 12 瓦检测时发现下瓦两边接触经过刮研后接触点达到要求,瓦口间隙: 0.15、顶部间隙:0.45、轴瓦上盖紧力:0.05;电机经过 2 小时试转温度振动均达到要求;风机空心轴护套接口处有缝隙,漏 灰严重加钢筋补焊;风机空心轴轴封间隙不匀称进行打磨调整并加 铝轴封 1 套后消除漏灰现象;仪电调整静叶挡板; 2 月 19 日上午 10:00 启动试转,到下午 5:00 发现风机轴承温 度偏高(最高 73) ,并且还在不断爬升中,停运风机,和风机厂 取得联系,风机厂决定派出轴承组专家肖工(肖强)到厂重新检查 轴承箱的装配情况。2 月 19 日晚开始拆除风机机壳、对轮、风轮, 吊出轴承组。20 日晚肖工到厂后对轴承组进行解体,解体后发现轴 承组加油太多,将回油孔堵死,并且加注的是两种不同颜色的油脂, 经测量检查未发现其它缺陷(承力轴承型号 FAG NU260EMTC3 游隙: 0.12,用塞尺测量) 。厂家分析是由于加油太多引起的温度升高, 将轴承组进行清洗干净,最后更换(山东红星化工有限公司生产的) 2#锂基脂重新回装轴承组、风轮、机壳等设备部件,回装数据与上 次安装数据相同。 2 月 22 日凌晨 1:08 启动试转,上午 10:00 停运,经过 8 小时试转后振动温度合格,增压风机运行正常,下午 6:00 旁路挡 板关闭,热态运行正常。 一期脱硫系统 1#增压风机在运行过程中,存在振动大的问题, 水平为 6.5mm/s,垂直为 3 mm/s。为了保证增压风机能够安全稳定 13 运行,参照 2 月份 2#增压风机检修经验,对 1#增压风机进行了消缺 处理。 3 月 7 日对风机进行解体检查:测量风轮叶片与机壳的间隙下 8、左 18、右 9;风轮与芯筒轴向间隙上 27、左 28、右 26、下 26;电机与风机中心原始记录: 风轮侧联轴器下张口 2.06 mm 右张口 0.80mm 对轮间隙 35mm 电机侧联轴器上张口 1.18mm 左张口 0.57mm 对轮间隙 36mm; 电机磁力中心 175mm;轴水平测量发现偏差 0.25(250框水平) ; 端板垂直度测量偏差 0.25(250框水平测量) ;法兰垂直度测量 偏差 3(从以上测量数据可以看出轴头整体下垂;电机轴中心与 风机轴中心测量后发现电机轴中心比风机轴中心高 30(水平管测 量) ;轴承组解体后数据:承力轴承游隙 0.15mm(用塞尺测量) 、推 力轴承游隙 0.15m(用塞尺测量) 、推力间隙 0.7mm,因检查轴承整 体情况较好,未进行更换,将轴承内油脂进行彻底清理后加注 2#锂 基脂,回装轴承组。后端板 3 处开裂,上部 1.2m,左下 300mm,右侧 300mm 分别进行了挖补,焊条为 J507。 风机高度调整:抬高主机支腿、扩压器支腿、进汽箱支腿后均 达到标准要求(主机抬高左支腿 38、右支腿 39mm;扩压器抬高左 支腿 46、右支腿 45mm;进汽箱抬高左支腿 34、右支腿 35mm(背靠电机分左右) ;重新配备垫铁、找正、找平并进行二次浇 灌) ;轴与风轮配合间隙最小 0.04,最大 0.2mm;轴承组油管更换 2#锂基脂;风轮安装后叶片与机壳间隙:左侧 18 、 右侧 9 、 14 下侧 8 ;风轮与芯筒轴向间隙:上侧 27、 下侧 26、 左侧 28、 右侧 26;电机与风机找中心时电机的四条地脚螺栓扩孔, 右移 15、后移 5;电机侧上张口 0.12、右张口 0.10、联轴 器间隙 35;风机侧下张口 0.2、右张口 0.08、联轴器间隙 37;电机磁力中心 175,实际测量 179拉开了 4,膨胀量 4;风机空心轴护套接口处有缝隙,漏灰严重加钢筋补焊;风机空 心轴轴封间隙不匀称进行打磨调整并加铝轴封 1 套后消除漏灰现象; 配合仪电调整静叶挡板;组装轴承组一套并加注 2#锂基脂。 3 月 18 日 13:30 1#增压风机试转,试转后发现风轮侧联轴器护 罩有异音,停机检查发现是因为联轴器护板与风轮摩擦产生异音, 拆除联轴器护板。晚 22:10 第二次进行试转,23:15 分入口静叶挡 板开度 20%时,水平振动 4.62mm/s、垂直振动 2.27mm/s 温度、电 流均正常。23:45 关旁路挡板门,静叶挡板开度 40%时,水平振动 2.27mm/s、垂直振动 2.97mm/s ,温度、电流均正常 。3 月 19 日 1#增压风机第三次试转挡板开度 90%时,水平振动 0.52mm/s、垂直 振动 0.48mm/s(旁路挡板开)振动偏大。经研究决定做动平衡试验。 邀请太原一电厂动平衡专家李素卿于 20 日到厂。3 月 20 日 1#增压 风机第四次试转配合专家做动平衡试验,经过频谱分析风轮找不到 不平衡点,向位角在 105-220中变化,且 1 倍频所占比例不大, 用动平衡方法无法消除震动。便携式测量仪与在线表所测数据不符, 差距较大,详见下表: 垂直震动(mm/s) 水平震动(mm/s) 15 在线表 6 6.3 李师傅便携表 3.1 3.4 运行便携表 2.9 3.6 在线测点探头振动值偏大,通知仪电部更换震动
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