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文档简介
电解电容器装配工异常处理考核试卷及答案一、单项选择题(每题2分,共30分。每题只有一个正确答案,请将正确选项字母填在括号内)1.某型号铝电解电容器在自动装配线上出现“引脚间距超差”报警,最优先的处置动作是()A.立即停机并锁定不良品批次B.通知工艺工程师修改图纸C.降低传送带速度继续生产D.将不良品手工掰正后回流答案:A2.电解电容器在老化测试时壳体顶部鼓胀,但防爆阀未开,其失效机理最可能是()A.阳极箔氧化膜过厚B.电解液含水率超标C.负极箔表面粗糙度不足D.密封胶圈尺寸正偏差答案:B3.装配工发现电容器本体套膜出现“横向划痕”,深度未伤及铝壳,正确的判定等级为()A.CR(致命缺陷)B.MA(主要缺陷)C.MI(次要缺陷)D.可接受答案:C4.自动组立机出现“胶塞压入深度不足”连续报警,首先应检查的传感器是()A.光纤放大器B.负压真空表C.压力变送器D.槽型光电答案:C5.电解电容器在回流焊后实测ESR值升高30%,最不可能的原因是()A.回流峰值温度245℃B.焊盘设计散热过孔过大C.电解液中癸二酸铵分解D.阳极箔比容偏低答案:D6.装配现场发现同一托盘产品出现“正负极反向”,最优先追溯的信息是()A.密封胶圈硬度记录B.组立机极性检测照片C.老化测试数据D.铝壳供应商批次号答案:B7.电容器在自动装盘时出现“倾斜插入”,首要排除的机械因素是()A.装盘伺服电机增益过大B.载带索引孔磨损C.真空吸盘偏心D.导轨润滑油脂过量答案:C8.防爆阀在过压试验中提前开裂,其铝壳材料最可能的问题是()A.抗拉强度偏高B.晶粒度等级为6级C.轧制方向与阀瓣垂直D.表面粗糙度Ra0.2μm答案:C9.电解液灌注后静置时间由30min缩短到10min,最容易导致的异常是()A.壳体底部凸起B.胶塞回弹高度不足C.套膜收缩率增大D.极性标识褪色答案:B10.装配工在手动补件时发现电容器“引脚打扁”,其钳口磨损量应控制在()A.≤0.02mmB.≤0.05mmC.≤0.10mmD.≤0.20mm答案:A11.自动检测机显示“漏电流μA值跳变”,首先校验的治具是()A.绝缘电阻测试夹B.恒流源输出端子C.高压探针磨损量D.屏蔽盒接地阻抗答案:C12.电解电容器在55℃低温贮存后容量下降8%,恢复常温后容量回升2%,判定为()A.致命失效B.主要缺陷C.次要缺陷D.合格答案:D13.装配线出现“胶塞表面硅油污染”,最彻底的清洁方式是()A.无尘布蘸酒精擦拭B.等离子清洗C.超声波+碳氢溶剂D.高压风刀吹扫答案:C14.电容器在切脚工序出现“引脚毛刺”,去毛刺刷轮转速最佳设定为()A.800rpmB.1200rpmC.1800rpmD.2500rpm答案:B15.老化测试柜出现“整排红灯”,但单体复测合格,最可能的系统性原因是()A.探针接触电阻过大B.老化电源纹波超标C.柜体接地松动D.环境温度30℃答案:A二、多项选择题(每题3分,共30分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、漏选、错选均不得分)16.以下哪些措施可有效降低电解电容器在回流焊时的“鼓底”概率()A.选用高温电解液B.铝壳底部冲防爆沟C.降低焊盘尺寸D.回流峰值温度≤230℃E.预烘105℃/2h答案:A、B、D、E17.装配现场发现“套膜热缩后起泡”,可能的原因包括()A.套膜含水率>0.3%B.热风枪温度设定120℃C.铝壳表面残留冲压油D.缩膜速度过快E.膜厚75μm答案:A、C、D18.关于电解液泄漏的失效分析,下列说法正确的有()A.氯离子含量>5ppm会腐蚀铝壳B.漏液后pH值一般<4C.密封胶圈压缩率15%为最佳D.漏液产品可降级用于LED驱动E.漏液后防爆阀一定开启答案:A、B、C19.自动组立机出现“阳极箔切断毛刺”,应检查的部位有()A.切刀间隙0.01mmB.切刀材质SKD11C.送箔伺服增益D.刀轴轴向窜动E.箔面张力气缸压力答案:A、C、D、E20.以下哪些参数可直接用于判定电容器“极性反向”()A.漏电流正负差值>50μAB.容量下降>5%C.ESR升高>20%D.直流耐压降低30%E.损耗角正切值反向>0.05答案:A、D、E21.装配工在更换电解液桶时必须执行的动作有()A.记录开封时间B.氮气保压0.2MPaC.检测水分≤100ppmD.使用不锈钢抽液管E.旧液直接排入下水道答案:A、B、C、D22.关于“胶塞鼓边”缺陷,下列措施有效的有()A.胶塞预烘80℃/1hB.压塞压力下调0.1MPaC.胶塞硬度调整为75HAD.铝壳口部倒角0.2mmE.胶塞直径正偏差0.05mm答案:A、C、D23.电容器在自动装盘时出现“叠料”,可能的原因有()A.载带腔体磨损B.真空不足45kPaC.装盘速度>1200pcs/minD.电容器本体直径+0.15mmE.静电消除器失效答案:A、B、C、E24.以下哪些情况必须启动“质量事故应急响应”流程()A.漏电流批次不良率>1%B.客户反馈鼓底1pcsC.极性反向混入0pcs但设备异常D.防爆阀误开0.2%E.电解液泄漏导致PCB腐蚀答案:A、B、E25.装配现场“6S”检查中,与电解液安全直接相关的项目有()A.防泄漏托盘完整B.MSDS文件在工位C.灭火器指针在绿区D.洗眼器距离≤15mE.地面环氧完好答案:A、B、C、D三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)26.电解电容器防爆阀开启压力与铝壳厚度成正比关系。()答案:×27.胶塞硬度越高,密封性能越好,但鼓边风险增加。()答案:√28.阳极箔氧化膜在老化过程中会增厚,导致容量上升。()答案:×29.自动检测机判定“漏电流不良”后,允许人工复测一次判定合格即放行。()答案:×30.电解液中水分含量低于50ppm时,产品低温特性变差。()答案:√31.电容器套膜热缩温度越高,收缩率越大,但易起泡。()答案:√32.装配工可凭经验调整组立机切刀间隙,无需记录。()答案:×33.铝壳底部防爆沟深度过浅会导致鼓底不开阀。()答案:√34.电解电容器在回流焊后允许最大容量衰减率为10%。()答案:×35.极性检测CCD相机光源亮度下降会导致误判反向。()答案:√四、填空题(每空2分,共20分)36.电解电容器老化测试常规条件为:温度____℃,电压____倍额定电压,时间____h。答案:105、1.2、237.铝壳防爆阀开启压力典型范围为____~____kPa。答案:300、60038.胶塞压缩率计算公式为____×100%。答案:(胶塞自由高度-压塞后高度)/胶塞自由高度39.电解液主溶剂为____,主溶质为____。答案:乙二醇、癸二酸铵40.阳极箔比容单位____,常用测试频率____Hz。答案:μF/cm²、12041.自动装盘机真空度设定值____kPa,低于此值设备报警。答案:5542.套膜热缩炉第一段温度____℃,链速____m/min。答案:85、1.243.切脚机刀口角度____°,刀口材质____。答案:30、硬质合金44.漏电流测试延迟时间____s,测试电压上升速率____V/s。答案:60、10045.6S中“素养”日文原文为____。答案:Shitsuke五、简答题(每题10分,共30分)46.描述电解电容器“鼓底”失效的完整处理流程,包括现场遏制、根因分析、纠正措施及验证方法。答案:1)现场遏制:立即停机→隔离同批次产品→贴红色“HOLD”标签→封存物料→通知质量、工艺、设备、生产四方到场→确认不良比例→启动MRB评审。2)根因分析:a)外观检查:测量鼓底高度、防爆阀是否开启;b)XRay:内部是否电解液干涸;c)切片:阳极箔氧化膜裂纹、电解液碳化;d)理化:电解液水分、氯离子、酸值;e)制程追溯:回流温度曲线、老化记录、密封胶圈压缩率。3)纠正措施:a)立即停用该批电解液;b)调整回流峰值温度≤230℃;c)铝壳底部增加防爆沟;d)密封胶圈硬度由80HA降至75HA;e)预烘105℃/2h除水分。4)验证方法:a)小批试产1000pcs回流焊后0/1000鼓底;b)老化测试1008h无鼓底;c)客户装机验证5000pcs无投诉;d)连续三批次CPK≥1.67;e)更新FMEA风险等级由RPN180降至45。47.阐述“极性反向”缺陷的在线检测原理,并给出当CCD误判率升高时的系统性排查步骤。答案:原理:利用正负极铝壳外径差异0.15mm,通过背光CCD获取轮廓→算法计算最大直径位置→与预设极性标记比对→OK/NG信号输出。排查步骤:1)标定:用标准件验证直径阈值±0.02mm;2)光源:检查LED条形光源亮度衰减<10%,更换衰减灯珠;3)镜头:清洁镜片污渍,重新对焦;4)触发:调整光纤放大器延时,确保拍照瞬间产品静止;5)算法:升级AI模型,增加20组反向样本训练;6)机械:检查导轨磨损导致产品旋转;7)环境:屏蔽外部强光,增加遮光罩;8)验证:连续运行2h,误判率由800ppm降至50ppm以下。48.电解液泄漏导致PCB腐蚀,客户退回整机,请写出8D报告中的D4、D5、D6内容(需量化数据)。答案:D4根本原因:a)电解液水分230ppm(标准≤100ppm),氯离子8ppm(标准≤5ppm),酸值0.35mgKOH/g(标准≤0.20);b)密封胶圈压缩率仅8%(设计15%),导致密封唇口接触应力不足0.8MPa;c)老化柜探针接触电阻120mΩ,局部发热使内部压力升高0.05MPa。D5永久性纠正措施:a)电解液来料增加水分、氯离子、酸值三项全检,合格率由92%提升至99.7%;b)胶圈硬度由80HA改为75HA,压缩率恢复至15%,CPK=1.85;c)老化探针材质由铍铜改为镀金,接触电阻≤30mΩ;d)铝壳底部防爆沟深度由0.08mm加深至0.12mm,开启压力降至400kPa。D6验证:a)小批试产5000pcs,经105℃/1000h老化0漏液;b)客户装机3000pcs,运行6个月0投诉;c)第三方实验室检测,氯离子≤3ppm,水分≤80ppm;d)财务核算:措施成本增加0.3RMB/pcs,但市场索赔下降90%,ROI=3.2。六、计算题(每题10分,共20分)49.某型号400V/100μF电解电容器,老化测试后漏电流实测值为40μA,规格书要求≤0.01CV(μA)。请计算是否合格,并给出判定依据。答案:0.01CV=0.01×400×100=400μA实测40μA<400μA,判定合格。50.铝壳防爆阀开启压力设计目标450kPa,实测样本5
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