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常减压装置操作工试题库及答案(高级工)一、工艺基础与原油评价1.(单选)某原油实沸点蒸馏曲线显示初馏点为35℃,350℃馏出体积为78%,则其特性因数K值最接近下列哪一数值?A.11.5 B.11.8 C.12.1 D.12.4答案:B解析:依据ASTMD86数据查图并计算,K=(1.216×T1/3)/d,其中T为平均沸点,d为15℃密度,代入后得11.8。2.(多选)评价原油盐含量时,下列哪些离子属于“有害盐”且会在常压炉管形成垢下腐蚀?A.NaCl B.MgCl2 C.CaCl2 D.CaSO4答案:B、C解析:MgCl2、CaCl2在高温下水解生成HCl,造成露点腐蚀;NaCl、CaSO4基本不水解。3.(判断)同一原油在相同切割点下,采用减压深拔后,减压渣油针入度(25℃)一定比浅拔时小。答案:错误解析:深拔虽使渣油更硬,但若原油本身含大量胶质,深拔后缩合反应加剧,针入度反而可能略升。4.(填空)某装置加工含硫1.8%(m)的中东原油,按GB31570要求,常压炉烟气SO2排放浓度不得超过____mg/m3(干基,3%O2)。答案:100解析:GB315702015表4规定炼厂加热炉SO2≤100mg/m3。5.(简答)说明“原油酸值”与“环烷酸腐蚀指数(NACI)”的区别,并给出装置选材建议。答案:酸值指中和1g原油中酸性组分所需KOH毫克数,单位mgKOH/g;NACI为考虑温度、流速、硫含量修正后的腐蚀指数,无量纲。当NACI>0.5且温度>220℃时,炉管应选用316L+Mo≥2.5%或2205双相钢;若酸值>1.5mgKOH/g且硫<0.5%,即使NACI<0.3,也应在转油线采用Incoloy825衬里。二、常压蒸馏系统操作与优化6.(单选)常压塔顶压力由0.15MPa降至0.12MPa(绝),在其他参数不变情况下,塔顶干点将:A.升高8~12℃ B.升高3~5℃ C.降低3~5℃ D.基本不变答案:A解析:压力降低使油品泡点下降,塔顶油品干点升高,经验每降0.01MPa干点升高约3℃。7.(计算)某常压塔进料流量180t/h,密度0.856kg/L,体积流量为____m3/h;若一线抽出量25t/h,密度0.778kg/L,则一线体积流量为____m3/h。答案:210.3;32.1解析:体积流量=质量流量/密度,注意单位换算。8.(多选)造成常压塔顶冷凝器循环水侧垢堵的主要原因有:A.循环水浓缩倍数过高 B.塔顶注氨过量 C.循环水杀菌剂投加不足 D.塔顶注缓蚀剂含磷答案:A、C解析:浓缩倍数高导致CaCO3析出;杀菌不足使生物粘泥沉积;注氨过量会升高pH,但非垢堵主因;缓蚀剂含磷与垢堵无直接关系。9.(判断)采用高效塔盘后,常压塔理论板数可由40层降至30层而保持分馏精度不变,则塔高可降低约25%。答案:正确解析:高效塔盘等板高度HETP降低,塔高与理论板数成正比。10.(案例分析)某装置常压一线闪点(闭口)连续三天由61℃降至54℃,一线初馏点由165℃降至158℃,其他侧线不变。请列出三条最可能原因并给出验证方法。答案:1.塔顶回流量偏低,导致塔顶温度升高,轻组分下行——验证:比对回流量与设定值,检查调节阀开度;2.一线汽提塔汽提蒸汽量不足——验证:检查蒸汽流量计示值及疏水器是否畅通;3.进料轻组分增加(换罐未更新评价)——验证:快速色谱分析进料nC5~nC7含量。三、减压深拔与真空系统11.(单选)减压塔顶采用三级蒸汽喷射泵,当装置蒸汽压力由0.9MPa降至0.7MPa时,极限真空度将由1.5kPa上升至:A.1.8kPa B.2.1kPa C.2.5kPa D.3.0kPa答案:C解析:蒸汽压力降低使喷射泵临界背压升高,经验每降0.1MPa真空度恶化0.3~0.4kPa。12.(填空)若减压炉出口温度由395℃提高至405℃,在相同转化率下,减压渣油500℃+收率将下降约____%(体积)。答案:2.5解析:深拔温度每升高10℃,500℃+收率下降2~3%。13.(多选)下列措施可有效降低减压塔顶油雾夹带量(mg/m3):A.塔顶设高效金属孔板波纹填料 B.降低塔顶线速至0.08m/s以下 C.在塔顶注微量柴油回流 D.提高炉出口温度答案:A、B、C解析:降低线速、增加填料、柴油回流均可减少夹带;提高炉温反而增加气相负荷。14.(判断)采用干式减压蒸馏(无汽提蒸汽)后,装置能耗一定低于湿式操作。答案:错误解析:干式虽节省蒸汽,但需更高真空度及更大塔径,电耗增加,综合能耗未必低。15.(计算)某减压塔顶气相流量12000kg/h,其中油汽占75%,水汽占25%,塔顶温度52℃,压力2.0kPa(绝),求油汽分压为____kPa。答案:1.5解析:油汽摩尔分数=(9000/M油)/(9000/M油+3000/18),取M油≈200,得摩尔分数0.75,分压=2.0×0.75=1.5kPa。四、加热炉与热能回收16.(单选)常压炉辐射段炉管外壁温度报警值一般设定为:A.≤580℃ B.≤620℃ C.≤650℃ D.≤700℃答案:B解析:碳钢炉管长期耐温极限650℃,考虑15℃安全裕度,报警620℃。17.(多选)加热炉采用空气预热器后,下列哪些现象可能导致炉膛负压降低(绝对值减小):A.空气预热器漏风严重 B.引风机叶片磨损 C.燃料气热值升高 D.烟囱挡板开大答案:A、B解析:漏风使烟气稀释,引风机效率下降;热值升高及挡板开大均会增大负压。18.(判断)加热炉热效率计算公式η=(有效吸热)/(燃料低热值×流量)中,有效吸热已包含烟气显热损失。答案:错误解析:有效吸热=炉负荷,不含排烟损失;η=1(排烟损失+散热损失+不完全燃烧)。19.(简答)列举三种在线监测炉管结焦程度的非开罐方法,并说明原理。答案:1.红外热像仪:结焦处热阻大,外壁温度局部升高>20℃;2.激光超声测厚:结焦层与金属声阻抗差异,反射波时间差换算焦厚;3.炉管表面热电偶阵列:建立温度结焦模型,实时反推焦层厚度。20.(计算)某常压炉燃料气低热值45MJ/kg,用量1.8t/h,排烟温度160℃,过剩空气系数1.15,环境温度20℃,烟气平均比热1.05kJ/(kg·K),求排烟损失占输入热量的百分比。答案:7.35%解析:排烟损失=(烟气质量×比热×温升)/输入热量;烟气质量=燃料×(1+α×理论空气量),理论空气量≈17kg/kg,总烟气=1.8×(1+1.15×17)=36.9t/h,Q=36.9×1.05×140=5425MJ/h,占比=5425/(1.8×45000)=0.067=6.7%,考虑水蒸气潜热约0.65%,合计7.35%。五、腐蚀与防护21.(单选)常压塔顶系统注氨量一般控制pH在:A.6.5~7.0 B.7.0~7.5 C.7.5~8.0 D.8.5~9.0答案:C解析:pH>8.0易形成NH4Cl垢,<7.0则HCl腐蚀加剧,最佳7.5~8.0。22.(多选)下列材料在含H2S+Cl环境下耐应力腐蚀开裂性能排序正确的是:A.316L>304L>碳钢 B.2205>316L>904L C.825>2205>316L D.2507>825>316L答案:C、D解析:NiCrMo合金825优于双相钢2205,2507超级双相钢更优。23.(判断)采用高温缓蚀剂(成膜胺类)后,可完全取消塔顶注氨。答案:错误解析:成膜胺对HCl中和能力弱,仍需注氨调节pH。24.(填空)按NACESP0472,当塔顶回流罐排水Fe2+含量>____ppm时,认为腐蚀速率超标,需调整注剂。答案:3解析:Fe2+>3ppm对应腐蚀速率>0.1mm/a,需干预。25.(案例分析)某装置检修发现常压塔第10层塔盘边缘出现大量坑蚀,最大深度2.1mm,该区域温度185℃,介质为柴油馏分,硫含量0.8%,酸值0.02mgKOH/g。请给出两种最可能腐蚀机理及验证手段。答案:1.环烷酸腐蚀:温度>180℃,流速高区域易形成局部坑蚀——验证:能谱分析坑内腐蚀产物含FeS低、Fe3O4高,且坑呈锐缘;2.氯化铵垢下腐蚀:塔盘边缘易积液,NH4Cl水解产生HCl——验证:XRD检测垢样含NH4Cl,坑内Cl浓度>5000ppm。六、产品质量控制与调合26.(单选)某批车用柴油十六烷值指数计算值为52,实测十六烷值为49,差值最可能由下列哪项引起:A.酸度超标 B.密度偏高 C.芳烃含量偏高 D.硫含量偏高答案:C解析:十六烷值指数基于密度与馏程,未反映芳烃负效应;芳烃高则实测值低于指数。27.(计算)需调合10号柴油5000t,罐内已有20号柴油(凝点22℃)2000t,现调入0号柴油(凝点2℃),求需调入0号柴油____t可使混合凝点≤11℃。(按线性调合)答案:3000解析:设调入xt,则(2000×(22)+x×(2))/(2000+x)≤11,解得x≥3000t。28.(多选)下列哪些添加剂可显著改善减压渣油作为船用燃料油的稳定性,防止分层:A.聚异丁烯琥珀酰亚胺 B.烷基酚硫化物 C.脂肪酸镁 D.聚醚胺答案:A、C解析:琥珀酰亚胺为分散剂,防止沥青质聚集;脂肪酸镁可钝化钒,减少沉渣。29.(判断)采用在线近红外(NIR)测定航煤芳烃体积含量时,模型预测标准偏差(SEP)可做到≤0.5%,满足ASTMD6379仲裁要求。答案:错误解析:ASTMD6379仲裁要求再现性≤1.2%,但NIR模型SEP≤0.5%仅适用于内部控制,不能替代仲裁。30.(简答)说明“柴油润滑性(HFRR)”与“酸值”之间的关系,并给出装置侧线可采取的优化措施。答案:酸值高(>0.1mgKOH/g)通常含较多环烷酸,可提升润滑性(HFRR磨斑直径<400μm);但酸值过高导致腐蚀。优化:1.酸碱精制后需保留适量环烷酸,控制酸值0.03~0.06mgKOH/g;2.侧线注入≤50ppm脂肪酸型润滑性改进剂(如油酸二聚体),HFRR可降至<420μm,满足EN590。七、节能与碳排管理31.(单选)某常减压装置加工量250万t/a,综合能耗9.2kgEO/t,若通过热联合将能耗降至8.5kgEO/t,则年节约标煤____t。(1kgEO=29.3MJ,标煤热值29.3MJ/kg)答案:17500解析:ΔE=(9.28.5)×250×104=1.75×106kgEO=1.75×104t标煤。32.(多选)下列属于常减压装置范围一(直接)碳排放源的有:A.加热炉燃料燃烧 B.塔顶紧急放空火炬 C.工艺阀门泄漏 D.外购蒸汽加热答案:A、B、C解析:外购蒸汽属范围二间接排放。33.(计算)某减压炉改用富氧燃烧,氧浓度由21%提至28%,排烟体积减少18%,若原排烟损失为7%,则改造后排烟损失为____%。(假设温升不变)答案:5.74解析:排烟损失与烟气质量×温升成正比,质量减少18%,损失=7%×0.82=5.74%。34.(判断)采用有机朗肯循环(ORC)回收90℃热水余热发电,其理论卡诺效率高于水蒸气朗肯循环。答案:错误解析:卡诺效率η=1T冷/T热,与工质无关;低温余热下两者理论上限相同,ORC优势在工质匹配,而非效率更高。35.(简答)阐述“夹点技术”在常减压换热网络改造中的三步法,并给出常用软件名称。答案:1.提取物流数据:收集冷热流股温度、焓值,划分温度区间;2.构建复合曲线与总组合曲线(GCC),确定夹点温度及最小公用工程;3.打破夹点跨越,优化匹配,减少换热单元数。常用软件:AspenEnergyAnalyzer、SuperTarget、HTRIXchangerSuite。八、安全、环保与应急36.(单选)按GB50183,常减压装置与相邻液化烃罐组防火间距不应小于____m。A.30 B.40 C.50 D.60答案:C解析:GB501832015表4.0.4规定≥50m。37.(多选)下列属于常减压装置重大危险源辨识依据(GB18218)的物质有:A.石脑油(闪点<28℃) B.硫化氢(工艺过程产生) C.氨(注剂) D.二硫化碳(实验室试剂)答案:A、B、C解析:临界量:石脑油200t、H2S5t、NH310t;二硫化碳未列入。38.(判断)当常压炉炉管破裂,炉膛温度骤降,烟囱冒黑烟,应立即停炉并关闭烟道挡板,防止空气进入造成二次爆炸。答案:错误解析:应全开烟道挡板,保持炉膛负压,避免可燃气体积聚。39.(填空)按《企业突发环境事件风险评估指南》,常减压装置含油污水总排口应设置____阀,确保在30s内可切断。答案:自动切断解析:指南要求级防控措施,30s内远程关闭。40.(案例分析)某装置检修期间,减压塔人孔打开后第4h,塔内突然自燃,现场无动火作业。请给出两种自燃机理及预防措施。答案:1.FeS自燃:塔内残留FeS遇空气氧化放热——预防措施:开人孔前彻底水洗+碱洗,降低硫含量<0.1%;开人孔后立即通入蒸汽保压,逐步通风;2.聚合物氧化:渣油中烯烃聚合物在120℃以上可缓慢氧化——预防措施:开塔前冷却至<80℃,喷洒抗氧化泡沫灭火剂覆盖。九、仪表、控制与智能化41.(单选)常压塔中段回流采用先进控制(APC),其被控变量(CV)通常不包括:A.塔顶温度 B.一线干点 C.中段回流取热量 D.炉出口温度答案:D解析:炉出口温度由炉支路控制,独立回路,不纳入塔APC框架。42.(多选)下列关于减压塔底液位雷达(导波)测量说法正确的是:A.介电常数>2即可测量 B.可在400℃长期工作 C.测量受泡沫影响大 D.可安装在旁通管答案:A、C、D解析:导波雷达高温型上限300℃,400℃需特殊散热法兰。43.(判断)采用机器学习预测常压炉结焦时,输入变量包含炉管外壁温度、注汽量、原料酸值、运行天数,无需再引入人工清理记录。答案:错误解析:清理记录为关键标签,缺少则无法监督学习。44.(填空)某装置采用DCS与SIS独立设置,按IEC61511,SIS传感器冗余配置应达到____级(HFT)方可满足SIL2要求。答案:1解析:SIL2要求HFT≥1,即1oo2或2oo3。45.(简答)说明“数字孪生”在常减压装置实时优化(RTO)中的三层架构,并给出数据更新频率。答案:1.感知层:DCS、PLC、无线传感器,秒级采集;2.模型层:机理+数据混合模型,更新频率5~15min,含物性、热平衡、收率预测;3.决策层:MPC与RTO引擎,滚动优化设定值,下发周期30~60min。十、综合计算与方案设计46.(综合)某装置年加工阿拉伯中质原油300万t,原油性质:d420=0.875,硫2.1%,酸值0.8mgKOH/g,盐25mgNaCl/L。要求:(1)设计电脱盐注水5%,洗水后盐含量≤3mgNaCl/L,求脱盐效率;(2)若常压炉热负荷90MW,燃料气含硫0.5%(m),烟气脱硫效率95%,求年SO2排放量(t/a);(3)若采用减压深拔,渣油500℃+收率由38%降至30%,减压渣油硫含量由4.2%升至5.0%,求深拔后渣油年流量及硫量;(4)给出一条降低渣油硫含量的后处理路线,并说明投资高低。答案:(1)脱盐效率=(253)/25=88%;(2)燃料气硫量=1.8t/h×0.5%=9kg/h,SO2排放=9×2×0.05=0.9kg/h,年排放=0.9×8400=7560kg=7.56t/a;(3)渣油流量=300×30%=90万t/a,硫量=90×5%=4.5万t/a;(4)渣油加氢脱硫(RDS):投资高~2000元/吨渣油,脱硫率>90%,产品硫<0.5%,适合大规模;溶剂抽提(DAO)+加氢组合:投资中等~1200元/吨,脱硫率60%,适合中等规模。47.(方案设计
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