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文档简介
2026年污水处理厂曝气系统故障应急演练方案一、演练目的2026年3月,本厂将完成提标改造,新增三条MBBR线,曝气系统由“罗茨鼓风机+微孔曝气盘”升级为“磁悬浮鼓风机+可提升式微孔管”,控制逻辑由DO单闭环改为“氨氮-DO-风量”三闭环。新系统复杂度高、耦合度大,一旦故障,可在15分钟内造成生物池DO骤降、硝化菌活性抑制、出水氨氮超标。本次演练以“真实故障、真实响应、真实恢复”为原则,通过全要素、全岗位、全介质模拟,验证应急预案的可行性,锻炼运行、检修、化验、调度、安保、后勤六条线的协同能力,固化“三分钟确认、五分钟隔离、十五分钟抢修、三十分钟恢复”的硬指标,确保在2026年汛期高负荷到来前,形成一套可复制、可推广、可考核的曝气系统故障应急处置标准作业包。二、演练情景设定1.故障类型:2号磁悬浮鼓风机突发“IGBT过温+喘振”联锁停机,备用1号风机自启失败,全厂瞬时风量由45000m³/h跌至18000m³/h,生物池DO从3.2mg/L跌至0.8mg/L,出水在线氨氮15分钟升高至6.5mg/L(限值5mg/L)。2.触发条件:风机房温度38℃,冷却水压力0.18MPa(低于0.2MPa保护值),风机喘振持续6s,PLC判定为“不可自恢复故障”。3.叠加风险:当日进水COD520mg/L、TN65mg/L,较设计值高20%,碳源投加系统正在检修,无法紧急投加甲醇;同时,5km外市政管网进行雨污混错接改造,存在上游雨污溢流冲击可能。4.演练时长:全程90分钟,其中故障发生0min,应急响应3min,现场处置30min,系统恢复45min,评估总结12min。三、组织机构与职责1.演练指挥部总指挥:生产副总经理(具备注册环保工程师、注册安全工程师双证)副总指挥:设备总监、运行总监职责:启动Ⅲ级应急响应,对外信息报送,统筹资源调配,决定减产、停产、溢流闸开启等重大节点。2.专业处置组2.1运行控制组(7人)组长:中控室主任任务:DO趋势预判、风量再分配、进水减量、碳源应急投加、污泥回流比调整、出水闸阀联控。2.2设备抢修组(8人)组长:机械维修车间主任任务:风机本体故障排查、IGBT拆换、冷却水系统反冲洗、喘振阀复位、备用风机启机测试。2.3仪表保障组(4人)组长:仪表工程师任务:DO、氨氮、风量、压力在线仪表校核,假信号屏蔽,备用传感器热插拔,数据链路至市生态环境局上传不中断。2.4水质快检组(3人)组长:化验室班长任务:生物池前端、末端、出水口三点采样,5分钟出DO、氨氮、COD、SV30,15分钟出硝化速率,为运行组提供调整依据。2.5安全警戒组(5人)组长:安保队长任务:风机房拉设30m隔离区,配发正压式呼吸器,设置防爆风机强制通风,杜绝火源,记录进出人员、工器具。2.6后勤联络组(3人)组长:行政主管任务:应急物资搬运(IGBT模块、冷却水软管、曝气链备件)、盒饭、饮用水、应急车辆调度、对外舆情监测。四、应急物资与装备清单1.关键备件:磁悬浮鼓风机IGBT模块2块、喘振阀膜片4套、冷却水过滤器滤芯6只、可提升式微孔管10根、曝气链卡箍20套。2.工器具:防爆电动扳手2把、防爆手电4支、红外测温枪2把、超声波流量计1套、fluke示波器1台、备用DO仪2台、氨氮快速测定仪1台。3.防护装备:正压式呼吸器6套、防化服6套、防爆对讲机10部、应急照明灯4盏、警示带2卷、急救箱2套。4.应急药剂:甲醇500L(吨桶)、乙酸钠200kg、PAC1t、次氯酸钠0.5t,全部贴有二维码,扫码可知MSDS。五、演练流程与时间节点(一)前期准备阶段(T-30min)1.中控室提前将2号风机冷却水手动阀关至70%,模拟冷却水不足。2.仪表工程师在PLC侧植入“喘振信号”,设定触发阈值6s。3.运行组提前通知进水泵站降频至80%,预留冲击余量。4.安全组对风机房进行可燃气体检测,确保<1%LEL。(二)故障发生(T0)1.2号风机HMI弹出“IGBT过温+喘振”报警,风机自由停车,风量骤降。2.中控室声光报警,值班长立即电话汇报总指挥,同时按下“应急演练”红色按钮,广播系统播报:“曝气系统故障应急演练启动,非演练人员请撤离至安全区域。”(三)信息确认与初判(T0+3min)1.运行组:①确认生物池DO曲线斜率-0.16mg/L·min;②确认进水在线流量计450L/s,无突变;③确认出水氨氮曲线拐点上升。2.设备组:①就地检查2号风机控制柜,IGBT温度灯红;②确认冷却水压力0.18MPa;③确认1号风机自启失败原因为“冷却水电磁阀未得电”。3.总指挥宣布启动Ⅲ级响应,各组按预案就位。(四)应急调控(T0+5min)1.运行组:①立即关闭2号风机出口电动蝶阀,防止倒灌;②将进水泵站瞬时流量由450L/s降至300L/s,减少25%;③开启4号、6号水下推流器,提高氧传质效率;④启动碳源应急投加泵,甲醇投加量由0调至80L/h,补充反硝化碳源,减轻氨氮冲击。2.水质快检组:①在生物池首端、末端、出水口采样,快速检测DO、氨氮;②出具数据:末端DO0.9mg/L、氨氮6.5mg/L,预测30min后氨氮将升至9mg/L。3.设备组:①手动开启1号风机冷却水电磁阀,确认压力升至0.25MPa;②复位1号风机PLC,执行“一键启机”流程,30s后1号风机加载至60Hz,风量升至22000m³/h;③开启生物池中段应急曝气旁路,将1号风机30%风量引入中段,减缓DO下滑。(五)现场抢修(T0+15min)1.设备组:①断电挂牌,拆下2号风机IGBT模块,测温硅脂干结,更换新品;②对冷却水过滤器进行反冲洗,排出黑色絮状物约0.5L;③拆检喘振阀,发现膜片老化裂纹,更换新品;④清理风机蜗壳内积尘,恢复动平衡。2.仪表组:①对风机出口风量、压力、温度传感器进行校核,误差<1%;②将备用DO仪探头插入生物池末端,与在线DO比对,偏差0.1mg/L,确认可信。3.安全组:①每10min检测一次风机房可燃气体,保持<1%LEL;②记录进出人员8人次、工器具16件,无遗失。(六)系统恢复(T0+45min)1.设备组:①完成2号风机组装,绝缘测试>500MΩ;②送电,执行“空载试运行”5min,轴承温升<5℃,无异常振动;③逐步加载至50Hz,风量升至23000m³/h,与1号风机并联,总风量恢复至45000m³/h。2.运行组:①将进水流量由300L/s阶梯提升至400L/s,最终恢复至450L/s;②逐步下调甲醇投加量至40L/h,观察反硝化速率;③停水下推流器2台,保留2台,节能降耗。3.水质快检组:①出水氨氮降至4.8mg/L,DO升至3.0mg/L,硝化速率恢复至8mgNH₃-N/gMLSS·h;②出具“水质恢复确认单”,交总指挥签字。(七)演练评估(T0+78min)1.各组提交“应急处置卡”,记录关键节点时间、人员、数据。2.指挥部组织桌面推演复盘,对照“三分钟确认、五分钟隔离、十五分钟抢修、三十分钟恢复”硬指标,逐条打分。3.发现3项短板:①冷却水电磁阀未纳入周巡检,导致备用风机自启失败;②甲醇应急泵启动需人工旋开出口阀,耗时2min;③风机房未安装防爆轴流风机,油气聚集风险高。4.形成整改清单,责任人、完成时间、验证方式全部录入ERP系统,限时7天闭环。六、技术要点与操作细节1.DO骤降预判模型采用“前馈+反馈”算法:前馈以进水氨氮负荷为变量,反馈以DO偏差为变量,提前3min输出风量需求。演练中,模型计算需风量42000m³/h,实际仅18000m³/h,触发“低DO预警”,为运行组提供决策依据。2.磁悬浮风机IGBT热插拔拆除前先对直流母线放电至<5V,使用带吸盘的提拉器垂直拔出,避免磕碰陶瓷基板;新模块涂抹0.2mm导热硅脂,紧固扭矩1.8N·m,对角线顺序锁紧。3.可提升式微孔管应急替换水下作业使用“Ω”型快拆吊架,人工摇柄30s可提升1m,无需排空生物池;新管采用EPDM+硅胶复合膜,打孔Ø1mm×8000个/m,氧转移效率α=0.45,较旧管提升12%。4.甲醇应急投加量计算按CN比4:1补加,氨氮超标6.5→5mg/L,需去除1.5mg/L,水量4万m³/d,需甲醇=1.5×4×4×0.15=3.6kg/h,取安全系数1.5,投加量5.4kg/h,折合80L/h(密度0.79g/mL)。5.防爆通风设计风机房设置两台防爆轴流风机,风量3000m³/h·台,换气次数12次/h,确保油气浓度<25%LEL,满足GB50058-2014要求。七、考核评分细则1.时间指标(40分)三分钟确认8分、五分钟隔离8分、十五分钟抢修12分、三十分钟恢复12分,每超时1min扣1分,扣完为止。2.水质指标(30分)出水氨氮峰值<7mg/L得10分,<6mg/L得20分,最终恢复<5mg/L得30分;每超标0.1mg/L扣1分。3.安全指标(20分)未发生人身伤害、火警、爆炸得20分;出现一次未佩戴防护用品扣5分,出现火源扣20分。4.协同指标(10分)各组信息传递流畅、记录完整、指令无重复、无冲突得10分;每出现一次指令冲突扣2分。八、培训与宣贯1.演练前一周,组织三次夜校培训:①磁悬浮风机结构与故障树;②DO-氨氮联动控制逻辑;③正压式呼吸器穿戴比武。2.制作“曝气故障一张图
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