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高级化工检修钳工试题及答案1.单选题(每题1分,共30分)1.1某台高压往复泵的柱塞表面出现0.08mm深的环状沟槽,现场无备件。下列修复方案中最符合ASMEB16.5对密封面缺陷处理原则的是A.采用J422焊条手工堆焊后锉削成型B.采用超音速喷涂NiCrBSi粉末,再经金刚石滚压光整C.用环氧金属修补剂填平后800#砂纸抛光D.用铜皮垫高柱塞轴承座,使沟槽避开密封区答案:B解析:高压柱塞密封区要求硬度≥55HRC且粗糙度Ra≤0.2μm,超音速喷涂层硬度可达60~62HRC,结合强度>70MPa,滚压后Ra≤0.1μm,满足服役要求;A热输入大,变形难控;C不耐冲刷;D改变受力线,易偏磨。1.2在尿素合成塔检修复合钢板衬里时,发现局部基层与316L复板出现0.3mm分离间隙,最合适的检测方法是A.渗透检测B.超声测厚C.高频涡流D.真空箱泄漏试验答案:D解析:真空箱法对0.1mm以上贯穿型缺陷敏感,可现场定性定位;渗透只能查表面开口;超声测厚对脱层不敏感;涡流受奥氏体不锈钢磁导率波动影响大。1.3某离心压缩机干气密封一级密封气压力降至0.3MPa(设计值0.45MPa),机组负荷不变,最先应检查A.密封气过滤器压差B.平衡管单向阀内漏C.密封端面弹簧比压D.二次密封氮气流量答案:A解析:过滤器堵塞导致压降是干气密封最常见失压原因;单向阀内漏通常表现为压力波动而非持续下降;弹簧比压不可在线调;二次密封氮气流量增大只会使一级气压力更低。1.4对FCC装置主风机的20Cr13轴进行轴颈激光熔覆修复,熔覆层出现网状裂纹,其最主要原因是A.预热温度不足B.搭接率过大C.激光功率密度过高D.送粉速率过低答案:C解析:功率密度过高使冷却速度>临界值,热影响区形成淬火马氏体+拉应力,导致沿晶开裂;预热不足影响较小;搭接率与送粉速率主要影响稀释率。1.5某高压换热器管箱法兰紧固后24h发现残余预紧力下降18%,经复测螺栓伸长量无变化,最可能原因是A.垫片应力松弛B.螺纹牙塑性变形C.温差蠕变D.螺母未涂抗咬合剂答案:A解析:残余预紧力下降而伸长量不变说明螺栓本身未伸长,只能是垫片发生粘弹松弛;螺纹塑性变形需螺栓伸长同步增加;温差蠕变需温度>0.4Tm(约480℃以上),一般检修现场达不到。1.6在常压塔底泵出口管线进行带压开孔作业,设计压力1.2MPa,选择下列哪种开孔方式最安全A.手动链条式开孔机B.液压双封堵开孔机C.热熔钻孔D.爆破切割答案:B解析:双封堵可在开孔瞬间实现双重密封,一旦刀具失效可立即关闭夹板阀;手动链条机无应急密封;热熔与爆破均产生明火,塔底含硫化亚铁,风险极高。1.7某装置采用双相钢S31803管道,焊接后现场需快速判定铁素体含量,应使用A.磁性法铁素体仪B.金相网格法C.化学分析D.射线衍射答案:A解析:磁性法可在5s内给出铁素体体积分数,误差±3%,适合现场;金相需制样;化学与XRD均无法直接给出相比例。1.8对高压反应釜磁力搅拌器进行检修,发现内磁转子表面镀层脱落,最忌讳的操作是A.用丙酮擦拭B.用碳化硅纸打磨C.用10%柠檬酸钝化D.用聚四氟乙烯套隔离运行答案:B解析:SiC纸会破坏原有高光洁度,导致涡流损失增大、磁滞发热;丙酮与柠檬酸均可去油除锈;PTFE套可临时运行。1.9某台隔膜泵采用PTFE隔膜,检修后试车出现高频震颤,排除工艺因素后应优先检查A.液压腔补油阀弹簧刚度B.减速机齿轮侧隙C.电机接线相序D.泵入口过滤器目数答案:A解析:补油阀弹簧刚度下降导致液压腔油垫不足,隔膜在死点失去支撑产生震颤;齿轮侧隙与相序不会引起高频;过滤器目数影响流量而非振动频率。1.10在低温乙烯储罐检修中,发现9%Ni钢焊缝出现微裂纹,返修预热温度应控制在A.50~80℃B.100~120℃C.150~180℃D.不需预热答案:B解析:9%Ni钢马氏体转变终了温度约90℃,预热100~120℃可避免氢致裂纹,又不降低低温韧性;过高会粗化晶粒。1.11某合成气压缩机干气密封排液管出现黑色粉末,最可能的成分是A.Fe3O4B.FeSC.Cr2O3D.NiO答案:B解析:合成气含H2S,与钢壳体生成FeS黑色粉末;Fe3O4需高温氧化;Cr2O3与NiO为致密氧化膜,不易脱落。1.12对高压换热器管头采用液压胀接,胀接后需保压多久才能卸压A.立即卸压B.30sC.2minD.5min答案:C解析:液压胀接后管板回弹需时间,2min可让残余应力重新分布,防止卸压后脱胀;过短易松弛,过长效率低。1.13某装置采用Inconel625堆焊层,现场需进行PT检测,最合适的显像时间是A.5minB.10minC.20minD.30min答案:B解析:625表面为奥氏体,渗透剂扩散慢,10min可保证缺陷开口充分显像;过短漏检,过长背景过重。1.14某台螺杆压缩机同步齿轮侧隙设计值0.18mm,检修后实测0.35mm,下列处理最合理A.更换齿轮B.调整轴承压盖垫片C.喷涂齿轮齿面D.将阴转子前移答案:A解析:同步齿轮侧隙超差80%以上,齿厚已磨损,喷涂无法恢复渐开线;轴承垫片与转子轴向移动均不能补偿齿厚损失。1.15对高压釜机械密封进行水压试验,试验压力应为设计压力的A.1.0倍B.1.25倍C.1.5倍D.2.0倍答案:C解析:API682规定静压试验1.5倍设计压力,保压30min无泄漏;动压试验1.1倍。1.16某台往复泵采用变频调速,当冲次从50min-1降至25min-1时,出口安全阀整定值应A.不变B.下调25%C.下调50%D.上调10%答案:A解析:安全阀整定压力按系统最高压力设定,与流量无关;降冲次仅降低流量,不改变峰值压力。1.17某高压管道采用P91材质,焊接后热处理温度应为A.650℃±10℃B.700℃±10℃C.750℃±10℃D.760℃±10℃答案:D解析:P91为马氏体耐热钢,回火参数要求760℃×2h,使M23C6弥散析出,保证高温强度;过低硬度高,过高软化。1.18某台离心泵检修后试车电流比额定值高12%,流量正常,最可能原因是A.口环间隙过小B.轴承损坏C.电机受潮D.出口阀未全开答案:A解析:口环间隙过小导致内泄漏减少,功率上升;轴承损坏会伴随振动;电机受潮电流波动;出口阀未全开流量下降。1.19对高压反应器人孔螺栓进行紧固,采用扭矩法时,扭矩系数K取A.0.10B.0.15C.0.20D.0.25答案:C解析:现场带润滑的M42~M64合金钢螺栓,K≈0.18~0.22,取0.20;无润滑可达0.25以上。1.20某台隔膜计量泵出口压力表指针剧烈抖动,排除工艺脉动后应检查A.阻尼器充氮压力B.泵入口阀芯脱落C.电机地脚螺栓D.减速机润滑油位答案:A解析:阻尼器氮气压力不足失去吸能作用,导致压力表共振;入口阀芯脱落流量下降而非抖动;地脚与油位影响振动频率不同。1.21某高压换热器管束试压时,管程水压0.8MPa,壳程气压0.6MPa,保压30min压降0.02MPa,计算泄漏率A.0.25%/hB.0.5%/hC.1.0%/hD.2.0%/h答案:B解析:泄漏率=(ΔP/P)/t×100%=(0.02/0.6)/0.5×100%=0.5%/h,符合GB151规定≤1%/h。1.22某台离心压缩机径向轴承温度升至105℃,报警值100℃,首先应A.立即停机B.切换润滑油冷却器C.降低负荷D.提高润滑油压力答案:B解析:油温高多为冷却器效率下降,切换备用冷却器最快;停机损失大;降负荷效果滞后;提高压力对温升影响小。1.23对高压釜搅拌轴进行磁粉检测,发现呈45°螺旋状裂纹,其性质最可能是A.疲劳裂纹B.应力腐蚀C.氢致裂纹D.热裂纹答案:A解析:45°方向为最大扭转+弯曲复合应力方向,典型疲劳;应力腐蚀需腐蚀介质;氢致多为沿晶;热裂纹沿晶呈网状。1.24某装置采用哈氏C276垫片,紧固后发现泄漏,复测螺栓伸长量均匀,最可能原因是A.垫片压溃B.法兰面划伤C.紧固顺序错误D.垫片类型选错答案:B解析:C276为软金属垫,对法兰面粗糙度敏感,Ra≤1.6μm,划伤导致线泄漏;压溃会表现伸长量继续增加;顺序错误一般偏心泄漏。1.25某台高速泵增速箱齿面出现点蚀,最可能关联的润滑油指标是A.水分B.酸值C.机械杂质D.泡沫特性答案:B解析:酸值高说明油氧化,降低极压性能,引发点蚀;水分主要导致乳化;机械杂质导致磨粒磨损;泡沫影响润滑连续性。1.26对高压反应器内件进行喷砂除锈,最合适的磨料是A.石英砂B.棕刚玉C.玻璃珠D.钢丸答案:B解析:棕刚玉硬度9,棱角锋利,可去氧化皮且污染小;石英砂游离SiO2高,健康风险;玻璃珠硬度低;钢丸易嵌铁。1.27某台螺杆压缩机阴转子轴颈出现0.05mm均匀磨损,最佳修复工艺是A.电刷镀Ni-CoB.激光熔覆Stellite6C.超音速喷涂WC-CoD.冷焊+车削答案:A解析:电刷镀0.05mm厚度可在2h内完成,镀层硬度HV550,结合强度>200MPa,无需高温;激光与喷涂均>0.1mm且热输入大;冷焊易气孔。1.28某高压换热器管头焊缝进行射线检测,发现气孔直径0.8mm,壁厚8mm,按JB/T4730Ⅱ级合格,则允许最大气孔A.0.4mmB.0.6mmC.0.8mmD.1.0mm答案:C解析:壁厚8mm,Ⅱ级允许气孔最大直径0.2t且≤1.5mm,即1.6mm,但标准附表限定≤0.8mm,故0.8mm合格。1.29某台离心泵采用闭式叶轮,车削出口直径5%后,理论扬程变化A.下降5%B.下降9.75%C.下降10%D.下降25%答案:B解析:根据相似定律,扬程∝D²,ΔH=1-(0.95)²=9.75%。1.30对高压管道进行带压密封注剂作业,注剂压力应高于介质压力A.0.5MPaB.1.0MPaC.1.5MPaD.2.0MPa答案:B解析:注剂需克服介质压力+流动阻力,经验取1.0MPa裕量;过高易把泄漏冲大。2.多选题(每题2分,共20分)2.1下列哪些措施可降低高压换热器管束流体诱导振动A.减小折流板间距B.增大管外径C.采用双弓形折流板D.在管口插入阻尼棒E.提高壳程流速答案:A、C、D解析:减小间距提高固有频率;双弓形降低卡门涡街;阻尼棒耗散能量;增大管外径降低固有频率;提高流速反而加剧振动。2.2关于高压反应器M24螺栓采用扭矩-转角法紧固,下列说法正确的是A.扭矩阶段完成塑性区的70%B.转角阶段完成塑性区的30%C.总伸长量可换算螺栓拉力D.不需润滑E.需分两次热紧答案:A、B、C解析:扭矩阶段到70%屈服,转角阶段到90%屈服;伸长量与拉力符合胡克定律;必须润滑降低分散度;热紧仅用于高温设备。2.3下列哪些属于高压往复泵液力端常见失效A.阀座冲蚀B.柱塞环状沟槽C.曲轴疲劳断裂D.填料函泄漏E.减速机轴承烧损答案:A、B、D解析:阀座、柱塞、填料均属液力端;曲轴与减速机属动力端。2.4对高压釜磁力搅拌器进行检修,必须测量的参数有A.内外磁转子间隙B.隔离套壁厚C.轴承径向游隙D.电机绝缘电阻E.搅拌轴直线度答案:A、B、C、E解析:隔离套壁厚影响涡流损失;轴直线度影响磁耦合偏心;电机绝缘属电气检修,非机械必须。2.5下列哪些情况需立即停机处理A.离心压缩机径向轴承温度>110℃B.高压换热器管程泄漏至壳程C.往复泵出口安全阀起跳D.磁力搅拌器隔离套鼓包E.离心泵电机电流波动±2%答案:A、B、D解析:轴承温度>110℃可能烧瓦;管程泄漏导致壳程超压;隔离套鼓包随时破裂;安全阀起跳属正常泄压;电流波动±2%在允许范围。3.判断题(每题1分,共10分)3.1高压换热器管束试压时,先缓慢升压至试验压力,再快速降至设计压力进行检漏。答案:错误解析:应逐级升压,每级保压检查,严禁快速降压造成冲击。3.2采用液压拉伸器紧固螺栓时,拉伸力可直接按螺栓屈服强度90%设定。答案:错误解析:需考虑拉伸器内部摩擦损失,实际拉伸力比表压高5%~8%,应校准。3.3激光熔覆修复轴颈时,熔覆层越厚越好,可提高耐磨性。答案:错误解析:熔覆层>1.5mm易形成粗大树枝晶,残余拉应力高,反而降低疲劳寿命。3.4高压反应器人孔垫片采用金属八角垫,可重复使用一次。答案:错误解析:八角垫为线密封,一经压溃产生塑性变形,重复用无法回弹,必漏。3.5离心泵叶轮车削后必须做动平衡试验。答案:正确解析:车削破坏原有平衡,G2.5级需重新校正。3.6对9%Ni钢焊缝进行返修,可采用碳弧气刨清根。答案:错误解析:碳弧气刨热输入高,增碳导致低温韧性下降,应用砂轮打磨或等离子切割。3.7高压往复泵阀座冲蚀后,可采用电火花沉积WC强化。答案:正确解析:电火花沉积层硬度>HV1200,结合冶金级,耐冲刷性能提高3倍。3.8磁力搅拌器隔离套采用哈氏C276,壁厚减薄10%仍可继续使用。答案:错误解析:按ASMEB16.5,高压容器腐蚀裕量一般取0.25mm,减薄10%(约0.5mm)已超标,需更换。3.9高压管道带压密封注剂作业,注剂温度应低于介质温度50℃以上。答案:正确解析:防止注剂过早固化堵塞通道,同时避免热应力。3.10离心压缩机干气密封一级密封气源可临时改用氮气,但需将流量提高20%。答案:正确解析:氮气密度高于工艺气,相同质量流量下体积流量小,提高20%可保证端面刚度。4.计算题(每题10分,共30分)4.1某高压换热器Ф25mm×2.5mm管子共500根,管程设计压力4.5MPa,试验压力5.6MPa,采用水压试验。试计算:(1)试验用水体积;(2)若允许压降0.05MPa/30min,求最大允许泄漏量(水温度20℃,体积弹性模量E=2.2×10³MPa,忽略壳体变形)。解:(1)单根管内容积V1=π×(25-2×2.5)²/4×10-6×有效长度6000mm=π×400×6×10-3=7.54×10-3m³总容积V=500×7.54×10-3=3.77m³(2)压降ΔP=0.05MPa,水体积弹性模量E=2.2×10³MPa体积变化ΔV=V×ΔP/E=3.77×0.05/2200=8.57×10-5m³=85.7mL30min允许泄漏量=85.7mL答:试验用水3.77m³,最大允许泄漏量85.7mL/30min。4.2某高压反应器M42螺栓,材料42CrMo,屈服强度σs=930MPa,螺纹应力截面积As=1120mm²,采用扭矩-转角法,扭矩阶段预紧力F1=0.7σs×As,转角阶段再伸长0.2mm,螺栓有效长度L=300mm,弹性模量E=210GPa。求:(1)扭矩阶段预紧力F1;(2)转角阶段产生的附加拉力ΔF;(3)总拉力F。解:(1)F1=0.7×930×1120×10-3=729kN(2)ΔF=E×A×ΔL/L=210×10³×1120×0.2/300=156.8kN(3)F=F1+ΔF=729+156.8=885.8kN答:扭矩阶段729kN,转角附加156.8kN,总拉力8

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