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文档简介

公路软基片石换填方案第一章编制依据与适用范围1.1法律法规《公路路基施工技术规范》(JTG/T36102019)第6.3.4条、第6.4.2条;《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTGF80/12017)第4.5节;《地质灾害防治条例》国务院令第394号;《生产安全事故应急条例》国务院令第708号;项目所在地省级交通运输厅《软土地区路基设计指南》(2022版)。1.2技术文件施工图设计文件(SⅣ2205~SⅣ2209)、地勘报告(GK2023026)、第三方补勘报告(BG2023113)、试验段总结(SY20230718)。1.3适用范围K12+340~K14+965段鱼塘相沉积软土(十字板抗剪强度8~18kPa,天然含水率55%~92%,孔隙比1.4~2.1,有机质含量4%~11%),换填深度2.5~4.2m,片石粒径要求5~40cm,饱和单轴抗压强度≥30MPa。第二章工程目标与质量指标2.1工期目标单幅作业面日进度≥80m,全段换填工期55日历天,20240315开工,20240508完成。2.2质量指标换填后综合回弹模量E0≥80MPa;工后沉降≤10cm(20年);差异沉降≤0.3‰;压实度≥93%(重型击实);片石嵌挤率≥75%;顶面平整度≤20mm/4m直尺。2.3安全环保指标零死亡、零重伤、零中毒;噪声昼间≤75dB、夜间≤55dB;悬浮物排放≤70mg/L;无县级以上环保投诉事件。第三章施工准备3.1现场复核测量组采用0.5″级全站仪放样,每20m加密中桩、边桩,并打设竹片桩标识;对软土顶面高程进行网格5m×5m复测,误差>2cm时重新补勘。3.2材料储备片石:玄武岩,粒径5~40cm,针片状≤15%,含泥量≤1%,压碎值≤20%,由距现场38km的青山石场供应,日产能2500t,现场设3000t堆料棚,防雨覆盖采用600g/m²防渗布。反滤层:级配碎石,粒径2~4cm,渗透系数≥5×10⁻²cm/s,储量500m³。3.3设备配置220型履带式挖掘机(带1.4m³岩石斗)4台;30t自卸车18辆;D8N推土机2台;22t凸块振动压路机1台;履带式液压破碎锤(钎杆直径140mm)1台;GPSRTK测量基站1套;便携式十字板剪切仪1套;无人机(M300RTK)1架用于日进度航拍。3.4试验段K13+120~K13+180左幅作为试验段,长60m,换填深度3.0m。通过试验段确定:①片石分层虚铺厚度≤1.0m;②冲击碾压6遍后沉降差<5mm;③采用“三阶段沉降观测法”判定稳定标准:连续3d日沉降<0.5mm。试验段成果经监理、业主、设计三方签字后方可全面铺开。第四章施工工艺流程(核心)4.1排水疏干①在坡脚外2m处开挖0.6m×0.8m纵向渗沟,铺设φ200mm打孔PVC管,外包400g/m²土工布,坡度≥1%;②每50m设集水井(φ1.2m砖砌),采用3kW潜水泵24h抽水,确保地下水位降至换填底面以下0.5m。4.2表层清理清除表层0.3m浮泥、杂草、建筑垃圾,用自卸车外运至K9+800左侧弃土场,运距6.5km;清表后采用羊足碾碾压2遍,压实度≥85%。4.3台阶式挖淤沿横断面分三级放坡,坡比1:1.5,每级高差1.2m,平台宽1.0m;挖掘机斗齿更换为加宽型,减少扰动宽度;挖淤边线比设计换填边线外扩0.5m,防止“锅底”效应。4.4基底验收由监理、施工、第三方检测联合进行,项目包括:①十字板抗剪强度≥12kPa;②基底高程±2cm;③无积水、无陡坎;④拍照存档,数据实时上传“智慧工地”平台。4.5片石运输与卸料自卸车斗内涂刷0.8mm厚防粘涂层,减少片石粘结;卸料采用“退铺法”,即车辆倒退进入工作面,边卸边退,避免履带重复碾压已铺片石;卸料间距≤5m,减少二次倒运。4.6分层填筑与嵌挤①分层厚度:第一层1.2m(大块朝下,小块填缝),第二层0.8m,第三层0.5m,顶层设0.2m级配碎石找平;②嵌挤工艺:推土机履带前后错距0.3m,低速(≤2km/h)静压2遍,使片石相互咬合;③采用“注水沉降法”辅助:每1000m²均匀布设φ50mm孔,注水2L/s,持续30min,加速细颗粒下渗,提高嵌挤率。4.7冲击碾压采用25kJ三边形冲击压路机,行驶速度10~12km/h,错轮1/3,冲击6遍;每遍后采用水准仪测沉降,相邻两遍沉降差<5mm即停;若>5mm,追加2遍直至满足。4.8反滤层与防渗冲击碾压后顶面铺设400g/m²长丝土工布,搭接宽度≥50cm,采用φ6mmU型钢钉@1.0m固定;其上铺0.2m级配碎石反滤,防止上部细粒土下渗堵塞片石孔隙。4.9交工面验收采用落锤式弯沉仪(FWD)检测,荷载50kN,测点间距20m,代表弯沉值Lr≤80(0.01mm);若不合格,采用5%水泥稳定碎石补强0.15m,直至满足。第五章质量检验与过程控制5.1主控项目片石粒径:每2000m²取样1组,筛分法检测,合格率≥90%;嵌挤率:采用灌水法,每1000m²检测1点,≥75%;压实度:采用坑砂法,每500m²检测1点,≥93%;沉降差:水准仪闭合测量,相邻点<5mm。5.2一般项目纵断高程:±15mm;宽度:不小于设计;横坡:±0.3%;平整度:≤20mm。5.3不合格处置①粒径超标:整层返工,重新装运;②嵌挤率不足:补填5~20mm碎石,冲击碾压2遍;③弯沉超标:局部挖除0.3m,加铺C20贫混凝土0.2m。5.4信息化管理所有检测数据通过“路基云”APP实时上传,自动生成二维码,监理扫码即可查看原始记录;检测不合格自动触发短信至项目经理、总监。第六章安全文明施工制度6.1危险源清单机械伤害、车辆伤害、触电、溺水、滑坡、粉尘、噪声、夜间照明不足。6.2控制措施①挖掘机旋转半径3m内严禁站人,设置声光报警器;②自卸车安装360°影像+雷达,车速≤15km/h;③潜水泵采用12V安全电压;④沿作业面临时防护栏杆(φ48mm钢管@2m,高1.2m),挂密目网;⑤夜间照明采用4台1000WLED灯塔,照度≥50lx;⑥粉尘:石场破碎口设布袋除尘,现场道路每2h洒水一次,PM10≤0.15mg/m³。6.3应急预案成立“软基换填应急小组”,组长项目经理,24h值班电话1880666;储备应急物资:救生圈10个、救生绳200m、担架2副、应急药箱1套、抽水泵6台;每季度演练1次,演练记录上传属地交通局。6.4文明施工料场硬化C20混凝土0.15m,设置2.5m高彩钢围挡;出入口设自动冲洗平台,冲洗时间≥30s;生活区与作业区隔离≥50m,设三级沉淀池,污水排放COD≤90mg/L。第七章环保与水土保持措施7.1噪声控制冲击碾压避开夜间22:0006:00;在村庄侧搭设2.5m高隔声屏(隔音棉+彩钢),降噪≥8dB。7.2水体保护K13+450处穿越灌溉渠,采用φ1200mm钢波纹管导流,进出口设编织袋围堰;沉淀池出口水质每日自检,悬浮物>70mg/m³时加投PAC絮凝剂。7.3表土复垦清表前剥离0.3m耕植土,集中堆放于K14+000右侧,堆高≤2m,播撒狗牙根草籽防止冲刷;工程完工后回覆,复垦坡度≤5°,有机质含量≥1.5%。第八章进度计划与资源配置8.1横道图第15天:排水、清表、试验段验收;第645天:全段片石换填,双作业面同步;第4650天:冲击碾压、反滤层、交工面检测;第5155天:整改、复测、资料移交。8.2劳动力管理人员12人、挖掘机司机8人、自卸车司机18人、推土机司机4人、冲击压路机司机2人、测量工6人、普工20人、安全员2人、环保专员1人,合计73人。8.3材料日耗片石2200t、级配碎石180t、土工布6000m²、柴油4500L。第九章成本控制要点9.1材料损耗率片石场内损耗≤1.5%,运输损耗≤0.8%,采用电子地磅+二维码称重,每车自动比对;9.2机械台班挖掘机装车≤3.5min/车,超时预警;冲击压路机采用“计时+计面积”双控,避免怠工;9.3优化运距与属地水利部门协商,利用K11+200弃淤坑回填堤防,减少运距4.3km,节省运费约46万元。第十章交工验收与资料归档10.1验收流程班组自检→项目部复检→监理验收→第三方检测→质监站核备。10.2资料清单①原材料合格证及复检报告;②试验段总结;③分层压实记录;④弯沉检测报告;⑤影像资料(无人机正射影像、关键节点短视频);⑥竣工图CAD+PDF;⑦电子档案上传至“省交通建设智慧监管平台”,保存期≥10年。第十一章运营期沉降监测预案11.1监测点布设每50m一个断面,每个断面左、中、右3点,共123点;采用0.5″级全站仪+铟钢尺,每月一次,持续2年。11.2预警值日沉降>0.5mm连续3d或累计沉降>5cm时,启动专项评估,必要时采用聚合物注浆加固。11.3责任主体运营单位市公路发展中心负责,原施工单位中铁十七局提供5年质保,沉降超限无条件修复。第十二章经验总结(真实案例)12.1项目背景2023年广西沿海高速扩建工程第四合同段,由中交一公局四公司承建,K32+800~K35+200段软基换填2.8km,采用本方案。12.2实施结果工期提前7天完成,节省直接投资318万元;交工弯沉代表值Lr=72(0.01mm),优于设计值;通车6个月后最大沉降4.1cm,差异沉降0.18‰,无裂缝、无跳车。12.3关键创新①“注水沉降法”使嵌挤率提高8%,减少冲击碾压2遍;②防粘涂层使片石卸料时间缩短20%;③信息化二维码实现“零纸质”验收,资料整理时间减少70%。12.4教训K33+460处因地下泉眼未探明,导致局部片石层含水率过高,嵌挤率仅68%,返工耗时3天;后续增加“高密度电法”物探,补勘费用增加12万元,但避免了更大损失。第十三章常见问题与排错指南(面向一线班组长)13.1片石粒径偏大现象:推土机履带打滑,嵌挤声微弱。解决:现场设二次破碎点,用液压破碎锤将>40cm块体破碎,破碎率≥95%。13.2冲击碾压后表面松散现象:弯沉值超标,碎石层无法找平。解决:补洒2%水分,冲击碾压速度降至8km/h,增加2遍。13.3地下水突涌现象:基底积水>10cm,片石无法就位。解决:立即停挖,采用φ300mm钢管井点降水,间距3m,降水3d后再施工。13.4环保夜间投诉现象:村民举报噪声大。解决:调整作业时间至06:0022:00,在村庄侧加设隔声屏,并发

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