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文档简介

锅炉水压试验方案1适用范围与编制依据1.1适用范围本方案适用于额定工作压力0.1MPa及以上、以水为介质的固定式蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉及余热锅炉的新装、移装、大修、改造后的水压试验,亦适用于运行锅炉每6年一次的定期水压试验。1.2编制依据《锅炉安全技术监察规程》(TSGG00012020)《锅炉水压试验标准》(GB/T165082013)《承压设备焊接工艺评定》(NB/T470142020)《工业金属管道工程施工规范》(GB502352019)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG212021)企业《锅炉运行维护管理手册》第三版(2022)企业《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》第5.4章2试验目的与判定准则2.1目的验证锅炉本体、集箱、受热面、管道、阀门、人孔、手孔、焊口、胀口、密封面在1.25~1.5倍工作压力下的宏观强度、致密性及残余变形量,确保在设计寿命周期内不发生塑性失效、泄漏或爆裂。2.2判定准则a)试验压力下保压20min,压降≤0.05MPa;b)降至工作压力后,所有焊缝、胀口、密封面、阀芯、法兰无渗漏、无“出汗”现象;c)受压元件无肉眼可见的残余变形、鼓包、裂纹;d)保压期间,所有膨胀指示器位移值与理论计算值偏差≤1.5mm;e)试验完毕排水后,内壁无新鲜裂纹、起皮、冲刷沟槽。3组织机构与职责3.1试验指挥部总指挥:生产副总经理(具备锅炉高级操作证)副总指挥:设备部部长、安环部部长成员:锅炉专业工程师、焊接责任工程师、质量检验员、运行值长、检修班长、水处理班长、电仪班长、消防队队长、医务室主任。3.2职责矩阵总指挥:签发试验令、紧急停车令,对外联络监察机构。质量检验员:记录压力表读数、温度、压降、膨胀量,出具《水压试验报告》。运行值长:操作给水、汽包排气、安全阀隔离、紧急放水。检修班长:拆装盲板、紧固螺栓、更换垫片,确认系统隔离到位。安环部:设置警戒区、气体检测、消防值守、应急演练。医务室:现场待命,配备2%碳酸氢钠、0.5%硼酸、氧气袋、防冻毯。4先决条件确认清单(一票否决制)4.1资料a)锅炉总体图纸、强度计算书、焊口探伤报告(RT/UT100%合格);b)安全阀、压力表、温度表检定证书在有效期内;c)水质化验单:氯离子≤25mg/L,pH7~9,浊度≤2NTU;d)试验用压力表经二级计量站校准,精度0.4级,量程1.5~3倍试验压力。4.2现场a)环境温度≥5℃,水温15~50℃,且高于露点温度;b)系统内空气排尽,顶部排气阀连续出水3min无气泡;c)所有临时支架、脚手架验收挂牌,承载≥2.5kN/m²;d)电源、照明、通讯、视频监控、应急广播完好;e)警戒绳、防爆对讲机、防烫服、防坠器、正压式呼吸器就位。5试验压力与温度曲线设计5.1计算设计压力Pd=1.6MPa,则试验压力Pt=1.25×Pd=2.0MPa(锅筒);过热器出口集箱独立试压Pt=1.5×Pd=2.4MPa;省煤器Pt=1.5×Pd=2.4MPa。5.2温升速率≤0.3MPa/10min,防止热冲击;升至0.5MPa暂停,全面检查无异常后再以0.2MPa/10min升至Pt。5.3曲线记录采用1s采样周期的PLC模块,自动生成“时间压力温度”曲线,存储于historian,试验结束后刻录光盘存档10年。6详细实施步骤(零冗余版)步骤1系统隔离1.1关闭主汽阀、给水阀、排污阀、连续排污阀、再循环阀,上锁挂“禁止操作”红牌;1.2拆除安全阀,加装2″盲板,螺栓规格M27×110,扭矩420N·m,涂二硫化钼;1.3汽包就地水位计亦加盲板,防止玻璃爆裂伤人。步骤2上水与排气2.1启动电动给水泵,流量15m³/h,缓慢上水;2.2依次开启汽包顶部3只排气阀、过热器出口排气阀、省煤器排气阀;2.3当排气阀连续出水无气泡后,逐个关闭,最后保留1只作为稳压参考。步骤3初步升压至0.5MPa3.1关闭给水泵,改用手动试压泵(0~4MPa,0.75kW);3.2每升0.1MPa停泵,用0.5kg铜锤对主焊缝、法兰、阀盖进行敲击检查;3.3发现渗漏,泄压至0.1MPa以下,办理热工票,补焊或更换垫片后重新升压。步骤4升压至试验压力Pt=2.0MPa4.1以0.2MPa/10min速率分8级升至2.0MPa;4.2每级记录压力、温度、膨胀指示器读数;4.3升至2.0MPa立即停泵,关闭试压泵出口针型阀,开始20min保压计时。步骤5保压检查5.1指挥部、质检、检修、运行四人一组,分四区同步检查;5.2使用4×LED强光手电,距焊缝300mm处呈45°角扫射,观察有无水珠、雾汽;5.3用0.1mm塞尺检测法兰接口,不得插入;5.4用0.01mm级电子膨胀仪记录汽包两端位移,计算残余变形率≤0.03%。步骤6降压至工作压力Pw=1.6MPa6.1微开试压泵回流阀,降压速率≤0.3MPa/10min;6.2压力降至1.6MPa关闭回流阀,保压60min,再次全面检查;6.3质检员填写《致密性检查记录》,所有参加人员签字确认。步骤7泄压与排水7.1开启省煤器后排污阀,控制泄压速率≤0.5MPa/10min;7.2压力降至0.2MPa时,开启汽包顶部排气阀,防止真空变形;7.3压力归零后,启动疏水泵,将系统水排至中和池,加NaOH调pH7~8后回用;7.4打开汽包、集箱人孔,用轴流风机强制通风,降温至≤40℃。步骤8内检与恢复8.1使用5×放大镜、0~200mm游标卡尺、焊缝量规,逐根检查受热面管内壁;8.2发现疑似裂纹,用PT检测确认,超标则换管;8.3拆除所有盲板,恢复安全阀,按《安全阀校验规程》在线整定;8.4更换所有一次性金属缠绕垫片,螺栓涂高温防烧剂,扭矩按GB/T3098执行;8.5系统恢复后,进行1.1倍Pd气密试验(压缩空气0.2MPa),用肥皂水查漏。7质量控制节点7.1停点见证(H点)a)0.5MPa初步检查;b)2.0MPa保压20min;c)1.6MPa致密性检查;d)内检结束。未经质检责任工程师签字,不得进入下一步。7.2文件包《水压试验方案》→《先决条件确认表》→《压力温度曲线》→《缺陷处理记录》→《水压试验报告》→《竣工图修改页》,实行电子签名,PDF加密,保存10年。8安全、环保与应急预案8.1风险矩阵高压水射流(R=12)→设置防爆挡板,人员距法兰口≥3m;超压爆裂(R=16)→双压力表+PLC超压2.1MPa自动停泵;烫伤(R=9)→水温≤50℃,穿防烫服;氮气窒息(R=8)→若用氮气稳压,氧含量≤19.5%禁止入内。8.2应急物资防爆箱2套、堵漏夹具DN50~DN150各2套、2t倒链2副、防爆轴流风机2台、8kg干粉灭火器4具、防冻伤药箱1套。8.3应急流程发现泄漏→吹哨→泄压→警戒→汇报→处置→再试验;人员受伤→就近救援→拨打120→启动公司Ⅱ级响应→3min内消防车到位。9环保措施9.1试验用水循环利用率≥90%,排水pH6~9,悬浮物≤70mg/L;9.2加盲板前在法兰下铺2mm防渗布,防止残油落地;9.3试验结束,废垫片、盲板、生料带分类收集,危废交有资质单位。10监察与验收10.1提前7日向市市场监管局网上告知,邀请特检院现场监检;10.2特检院出具《锅炉水压试验监督检验证书》后方可封闭人孔;10.3未经监检或结论为“不合格”,不得投入运行,且24h内书面报告原因及整改计划。11培训与授权11.1所有参与人员须完成《锅炉水压试验专项培训》≥4h,内容含法规、案例、应急;11.2培训结束闭卷考试80分合格,不合格补考一次,仍不合格调离岗位;11.3特种作业人员(焊工、电工、起重工)证件在有效期内,人证合一。12常见问题与排错12.1压力表指针抖动原因:泵出口脉冲、阻尼器失效;处理:加装0.5L不锈钢缓冲罐,更换硅油阻尼器。12.2保压5min压降0.08MPa原因:试压泵止回阀内漏;处理:更换锥形阀芯,研磨阀座,Ra≤0.4μm。12.3法兰渗水但无滴漏原因:垫片压缩不足;处理:对称紧固,分3次扭矩递增,最终扭矩420N·m,复测无汗迹。12.4汽包位移超标原因:临时支架过少;处理:增设4根Φ48×3.5滚动支架,摩擦系数≤0.05,位移降至1.2mm。13总结与改进(2023年10月实例)公司:江苏某热电有限公司锅炉型号:UG130/5.3M型煤粉炉实施时间:202310020

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