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文档简介
精密空调基础工程监理质量评估报告一、工程基本概况1.1工程参建及评估范围本次评估范围为某智算中心项目一期12台下送风行间式精密空调的基础工程,项目整体为新建第三代云数据中心,建筑面积12600㎡,设计安装1920架标准服务器机柜,配套建设12台单台制冷量120kW的行间精密空调,全部布置于机柜通道侧边的专用承重基础平台上。本基础工程参建单位如下:建设单位为某云智算科技有限公司,设计单位为某省建筑设计研究院股份有限公司,施工总承包单位为某机电工程建设集团有限公司,监理单位为某工程监理咨询有限公司,检测单位为某建筑材料检测研究院有限公司。本次评估覆盖从基础定位放线到减震垫层铺设完成的全部基础工程施工内容,不包含后续精密空调设备的安装与调试。1.2基础工程核心设计要求不同于普通民用或工业空调基础,数据中心精密空调需要7×24小时不间断连续运行,对基础的承重、平整度、水平度、减震性能都有极高要求,基础质量直接影响空调压缩机寿命和服务器运行稳定性,本项目设计核心要求如下:一是基础采用整块现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C30,每台基础尺寸为1600mm×900mm×200mm,设计额定承重不小于25kN,要求24小时满载1.2倍额定负荷下沉降量不大于1mm;二是基础顶面水平度每米偏差不超过0.5mm,全长偏差不超过2mm,顶面标高偏差控制在±2mm以内,中心定位偏差不超过2mm,保证设备底座与基础完全贴合;三是基础与设备底座之间设置20mm厚氯丁橡胶减震垫层,减震后传递至建筑结构地面的震动加速度不大于0.05g,避免运行震动传导至机柜,影响服务器硬盘的稳定运行;四是每台空调设备设置4颗预埋M16地脚螺栓,螺栓中心位置偏差不超过1mm,露出高度偏差控制在±2mm以内,保证设备安装精度满足要求。二、监理质量管控工作过程2.1监理前期准备工作项目进场后,监理部首先组织机电专业监理工程师熟悉设计文件,针对精密空调基础的特殊要求,提前梳理管控难点,组织参建各方召开设计交底答疑会,就基础沉降要求、减震施工工艺等内容明确设计意图,本项目原设计中基础之间预留的静压箱缝隙宽度为10mm,监理结合数据中心下送风的运行要求提出,缝隙过大容易导致冷量泄漏,降低制冷效率,增加运行能耗,设计单位经复核气流组织后调整缝隙宽度为5mm,提前规避了后期运行的风险。在此基础上,监理部编制了《精密空调基础工程监理实施细则》,明确了各工序的管控要点、验收标准、平行检验计划,对参与管控的监理人员进行内部交底,统一验收尺度,避免出现标准不一的问题。施工单位报送基础工程专项施工方案后,监理部组织审核,针对施工方案中偏差要求不符合设计、减震层施工工艺错误的问题,提出了3条核心修改意见,要求施工单位修改完善后重新报批,经审批合格后方允许开工,从源头管控了施工方案的质量。2.2原材料进场质量管控所有原材料进场必须由施工单位自检合格后报监理验收,监理部严格执行见证取样制度,不合格原材料严禁进入施工现场,本项目所有原材料进场验收情况汇总如下:序号材料名称规格型号进场批量质量证明文件编号见证检验项目检验结果验收结论1热轧带肋钢筋HRB400Eφ12、φ163批12.6t钢检-2024-001~003拉伸性能、弯曲性能全部符合GB1499.2-2018要求合格2普通硅酸盐水泥P.O42.5R2批32t水检-2024-004~005安定性、凝结时间、抗压强度全部符合GB175-2007要求合格3天然砂石骨料5-25mm连续级配2批68m³料检-2024-006~007级配、含泥量、针片状含量含泥量1.2%,符合≤3%设计要求合格4氯丁橡胶减震垫1500mm×800mm×20mm12块垫检-2024-008硬度、抗压强度、弹性模量各项参数符合设计要求合格5预埋地脚螺栓45号钢M16×40048套栓检-2024-009抗拉强度、螺纹精度全部符合GB/T16939-2016要求合格6混凝土外加剂聚羧酸系高效减水剂1批1.2t剂检-2024-010减水率、凝结时间偏差符合GB8076-2008要求合格所有原材料经检验合格后方准予使用,未出现不合格材料用于工程的情况。2.3施工工序过程管控监理部对每一道工序都执行“施工自检、监理复检、合格后进下道”的管控流程,针对各工序的核心管控要点,严格落实管控要求,不放松任何细节:1.定位放线工序:施工单位完成放线后,监理采用精度0.5mm的全站仪对12台基础的中心坐标、相对位置进行逐一复核,要求施工单位对原始结构地面进行预先找平后再放线,避免原始地面不平整导致的放线偏差,本工序经复核所有基础相对位置偏差最大1.5mm,符合要求后准予进入下道工序。2.模板工序:本项目对基础尺寸偏差要求极高,监理要求模板采用15mm厚优质多层板,背楞采用50×100mm方木,间距不大于300mm,外围采用顶撑加固,防止浇筑混凝土过程中涨模变形。施工单位最初为了加快进度,节省材料,将背楞间距调整为400mm,监理检查发现后要求立即整改,重新调整背楞间距,经复查符合要求后方允许绑扎钢筋,避免了后期涨模导致的尺寸偏差,减少了二次裁割破坏基础强度的风险。模板安装完成后,监理对模板的尺寸、标高、平整度逐一检查,合格后才准予封闭。3.钢筋工序:本项目基础采用双向φ12@150mm配筋,监理要求钢筋保护层厚度不小于25mm,逐区检查钢筋间距、绑扎质量、保护层厚度,检查发现有3处钢筋网下沉,保护层厚度仅为12~18mm,要求施工单位加设C25混凝土垫块,调整后保护层厚度全部符合要求。钢筋隐蔽验收时,所有钢筋的规格、间距、连接方式都符合设计要求,签字确认后方准予隐蔽。4.预埋螺栓工序:预埋螺栓的位置精度直接影响设备安装,监理要求施工单位制作专用木质定位模板固定螺栓,保证螺栓位置不偏移,浇筑混凝土过程中要求安排专人值守,防止振捣作业碰动模板。监理对每一颗螺栓的中心位置、露出高度都进行逐一测量,记录数据,对超差部位要求提前调整,本工序共发现2颗螺栓位置超差,施工单位提前调整后符合要求。5.混凝土浇筑工序:监理要求每台基础混凝土一次连续浇筑成型,不得留设施工缝,避免影响基础整体性,降低承重能力。浇筑过程中监理全程旁站,要求施工单位采用φ30插入式振捣棒,振捣间距不大于400mm,不漏振不过振,避免出现蜂窝麻面。浇筑完成后,要求施工单位采用机械抹光,分三次收光,保证基础顶面平整度,12小时内覆盖土工布洒水养护,养护期不少于14天,监理每天检查养护情况,记录养护次数,确保养护到位,避免混凝土收缩开裂影响平整度。6.减震垫层铺设工序:减震垫层是保证减震效果的核心工序,施工单位原方案计划在混凝土基础顶面额外做一层20mm厚水泥砂浆找平层,再铺设减震垫,监理发现该方案不符合设计要求,额外找平层会导致减震垫受力不均匀,局部应力过大,降低减震效果,要求施工单位取消找平层,对混凝土基础顶面平整度超差部位采用人工打磨的方式处理,合格后直接铺设减震垫,减震垫之间的缝隙控制在1mm以内,保证整个垫面均匀受力,经调整后施工工艺符合设计要求。2.4见证取样与平行检验本项目共见证取样混凝土抗压试块12组,全部标准养护,见证取样钢筋原材3组,水泥2组,全部检测合格。监理部按照细则要求开展平行检验,共实测基础中心位置36点,标高72点,水平度48点,预埋螺栓位置192点,平行检验结果显示合格率98%以上,符合要求。三、工程质量验收情况3.1检验批与分项工程验收本基础工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》划分为6个分项工程,共50个检验批,所有检验批都由施工单位自检合格后报监理验收,验收组织符合规范要求,所有检验批验收合格,验收记录完整签字齐全,具体验收情况汇总如下:序号分项工程名称检验批数量验收组织流程验收结果1基础定位放线1施工自检→监理复核验收合格2模板安装与拆除12施工自检→监理复检验收合格3钢筋加工与安装12施工自检→监理隐蔽验收合格4预埋螺栓安装12施工自检→监理复核验收合格5现浇混凝土工程12施工自检→监理验收合格6减震垫层铺设12施工自检→监理验收合格合计——50——全部合格3.2主要质量指标实测实量监理部组织对基础工程所有核心质量指标进行全面实测实量,实测结果汇总如下:序号检验项目设计允许偏差实测点数合格点数合格率(%)1基础中心定位偏移≤2mm363597.222基础顶面标高偏差±2mm727097.223基础顶面水平度(每米)≤0.5mm48481004基础顶面水平度(全长)≤2mm12121005预埋螺栓中心位置偏移≤1mm19219098.966预埋螺栓露出高度偏差±2mm19219199.487混凝土抗压强度设计C3012组试块12组1008减震垫层厚度偏差±1mm4848100924h满载1.2倍额定负荷沉降量≤1mm1212100从实测实量结果可以看出,所有核心质量指标合格率都超过97%,主要控制指标合格率100%,完全符合设计和规范要求。四、质量问题及整改闭环情况本工程施工过程中共发现3类一般质量问题,未出现结构性质量隐患,所有问题都已经完成整改,经监理复查合格,闭环率100%,具体情况如下:1.预埋螺栓位置超差问题:施工浇筑第三台基础混凝土过程中,振捣作业碰到定位模板,导致3颗螺栓位置发生偏移,最大偏移量达到4.2mm,超出允许偏差。施工单位提出直接割除螺栓后重新焊接调整的方案,监理部评估认为焊接会导致螺栓产生应力集中,长期运行存在疲劳断裂风险,否决了该方案,要求施工单位凿除螺栓周边10cm范围的混凝土,重新调整螺栓位置,采用比原设计高一个强度等级的C35细石混凝土重新浇筑补强,整改完成后复查,最大偏移量0.8mm,符合要求。2.基础顶面平整度超差问题:有两台基础浇筑收光过程中,施工人员未按要求进行三次收光,导致顶面局部平整度最大偏差达到2.8mm,超出允许偏差,监理要求施工单位对超差部位采用手动打磨机进行打磨,打磨完成后重新测量,平整度最大偏差0.3mm,符合要求。3.减震垫层缝隙超差问题:第一批铺设的4块减震垫,拼接缝隙最大达到2.2mm,超出要求的1mm,监理要求施工单位重新裁切减震垫,调整拼接缝隙,整改后所有缝隙都控制在0.5mm以内,符合要求。所有质量问题整改完成后都经监理复查,整改记录完整,不存在未整改的质量问题。五、核心功能符合性评估精密空调基础的核心功能是满足承重要求、控制变形、降低震动,保障设备长期稳定运行,监理部针对核心功能开展专项评估:1.承重沉降性能评估:监理全程见证施工单位开展的满载沉降试验,每台基础按照1.2倍额定承重加载,也就是每台加载30kN,采用标准铸铁砝码均匀布置在基础表面,静置24小时后采用精度0.01mm的千分表测量沉降量,12台基础的沉降量在0.02mm~0.08mm之间,远远小于设计允许的1mm,说明基础的强度、沉降性能完全符合要求,不存在后期沉降变形的风险。2.减震性能评估:精密空调设备安装完成满负荷运行后,监理部见证第三方检测机构对基础减震性能进行检测,在距离基础1m的建筑地面位置布置震动传感器,测量空调满负荷运行时传递到地面的震动加速度,检测结果显示,12台基础的震动加速度最大值为0.018g,最小值为0.009g,全部小于设计要求的0.05g,减震效果符合要求,不会对周边服务器机柜的硬盘运行造成影响,满足数据中心长期运行的要求。3.安装精度复核:设备安装前,监理部再次对12台基础的标高、水平度、螺栓位置进行复核,所有指标都符合设备安装的精度要求,没有因为混凝土养护收缩导致超差的情况,完全满足设备安装的条件。4.质量保证资料核查:本基础工程的质量保证资料完整,包括原材料
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