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2025年一级建造师考试公路工程案例实操模拟题和答案【背景资料】某省“十四五”重点工程——K211+630~K214+180段双向六车道山岭重丘区高速公路,设计速度100km/h,整体式路基宽33.5m,分离式路基宽16.75m,路面结构4cmSMA-13+6cmAC-20+18cm水泥稳定碎石+20cm低剂量水泥稳定碎石+20cm级配碎石。路线穿越Ⅴ级围岩低瓦斯隧道1座(长1580m),桥梁3座(最大墩高68m,主跨40m预应力混凝土T梁),深挖路堑最大边坡高度62m,填方最大高度28m。合同段起讫桩号K211+630~K214+180,全长2.55km,中标价11.8亿元,工期912日历天。发包人采用《标准施工招标文件》(2007版)专用合同条款,质量目标为“交工验收合格率100%,竣工质量评分≥95分”,安全生产目标“零死亡、零坍塌、零爆炸”。事件一:2024年4月,项目部完成临建后,监理工程师批复了《总体施工组织设计》。其中隧道进口段K211+690~K211+740为浅埋偏压段,埋深12~28m,地表为梯田及村道,设计采用Φ108mm大管棚(长40m,环向间距0.4m,外插角8°)+钢拱架(I18,间距0.5m)预支护。项目部拟采用“三台阶七步流水”开挖,循环进尺0.6m。事件二:2024年6月,隧道掘进至K211+715时,掌子面出现滴状渗水,水量约35m³/h,水质HCO₃-Ca·Mg型,无侵蚀性。项目部按“短进尺、弱爆破、强支护”原则继续施工,但3天后拱部出现宽8mm纵向裂缝,对应里程K211+718,裂缝位于拱顶右侧60°范围,长度约4m。事件三:2024年8月,桥梁桩基施工至K212+4653-2(桩径2.2m,桩长45m,摩擦桩),旋挖钻成孔至38m时,现场技术员发现孔内泥浆密度由1.18g/cm³骤降至1.05g/cm³,含砂率由3%升至11%,同时孔口出现气泡反涌。事件四:2024年10月,路基填筑至K213+200~K213+280段,该段地基表层为4m厚硬塑黏土,其下为8m厚淤泥质粉质黏土(承载力特征值65kPa),再下为砂砾石层。设计采用“清淤换填+堆载预压”方案,换填材料为隧道洞渣(中风化砂岩,饱和单轴抗压强度42MPa,粒径≤20cm),换填厚度3m,堆载高度4m,预压期6个月。项目部为节省工期,拟将堆载高度增至6m,预压期缩短至3个月。事件五:2025年1月,路面施工单位进场,对基层水泥稳定碎石进行配合比设计。原材料:P·O42.5水泥初凝3h50min,终凝5h10min;碎石压碎值18%,洛杉矶磨耗值22%,0~4.75mm、4.75~9.5mm、9.5~19mm、19~31.5mm四档备料;设计强度4.0MPa(7d无侧限饱水),压实度≥98%,施工延迟时间≤2h。试验室按水泥剂量4.0%、4.5%、5.0%、5.5%成型Φ150mm×150mm圆柱体,20°C标准养生6d、浸水1d后测得强度依次为3.6MPa、4.2MPa、4.7MPa、5.3MPa。事件六:2025年3月,项目进入竣工资料整编阶段,发包人要求按《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》(交办发〔2021〕3号)执行。其中隧道注浆记录表缺失注浆“终止压力”和“注浆量”两栏原始数据,仅保存了“注浆时间”和“注浆孔编号”。【问题】1.根据事件一,指出项目部在浅埋偏压段施工组织设计中缺少的关键内容,并给出补充措施。2.事件二中,指出隧道拱部裂缝的直接原因与间接原因,列出应急处理步骤与后续永久加固方案。3.事件三中,判断孔内异常情况最可能揭示的地质风险,给出后续成孔与灌注技术要点。4.事件四中,从稳定、变形、工后沉降三角度,定量分析项目部拟调整方案的合理性;若不合理,给出优化方案并计算预压期。5.事件五中,计算水泥稳定碎石基层目标配合比(以质量百分比计),并列出施工过程中防止延迟时间超标的三项具体措施。6.事件六中,说明缺失注浆数据对隧道质量评定的影响,给出补救获取数据的技术路径与资料闭合方法。【答案与解析】1.浅埋偏压段施工组织设计缺项与补充(1)缺项识别①未建立“地表沉降+拱顶下沉+水平收敛”三位一体监测体系,未给出预警值、控制值。②未考虑偏压导致钢拱架两侧受力不均,未设置锁脚锚管(Φ42mm,L=4.0m,每榀拱架不少于4根)及纵向连接筋(Φ22mm,环向1.0m一道)。③未对村道进行临时改移及加固,未评估地表超载(村道通行10t农用车)对隧道影响。④未明确超前地质预报手段(TSP+地质雷达+水平钻),未给出30m超前探孔验证瓦斯含量。⑤未制定“零开挖进洞”方案,未设置长管棚导向墙(厚1.0mC25混凝土,内置I18钢架)。(2)补充措施①监测:地表沉降点纵向间距5m,横向自隧道中线向两侧各布设3点;拱顶下沉、水平收敛量测断面间距10m;预警值:地表沉降20mm,拱顶下沉30mm,水平收敛20mm;控制值分别取30mm、50mm、30mm。②锁脚:每榀钢架两侧各设2根锁脚锚管,与拱架焊接后注1∶1水泥浆,注浆压力0.4~0.6MPa。③村道:改移至隧道中线右侧35m外,改移段采用30cm厚C20混凝土+Φ12@200mm双层钢筋网加固,设置限速20km/h标志。④超前地质:TSP每100m一次,地质雷达每30m一次,水平钻取芯孔每50m一孔,孔深30m;瓦斯含量>0.5%时,启动KJ90NB自动监测系统。⑤导向墙:洞口设置长8m导向墙,导向墙内预埋Φ140mm导向管,间距0.4m,外插角与管棚一致;导向墙混凝土强度达到设计80%后方可施作管棚。2.隧道拱部裂缝原因与处置(1)直接原因①围岩节理发育,岩体完整性系数Kv=0.45,属较破碎;渗水软化结构面,黏聚力下降约35%。②循环进尺0.6m超过设计0.5m钢架间距,导致钢架滞后,支护闭合时间延长8h。③喷射混凝土采用干喷工艺,回弹率22%,拱部出现“空洞-钢架后漏喷”现象,厚度不足设计(26cm)的70%。(2)间接原因①项目部未按“短进尺”原则控制,盲目追求进度;②技术交底流于形式,未对喷射混凝土背后空洞检测(地质雷达);③监测数据未及时分析,拱顶累计下沉达28mm未触发预警。(3)应急处理①立即封闭掌子面,喷射10cm厚C25混凝土封闭;②在裂缝两侧各1.0m范围打设Φ25mm注浆锚杆(L=3.0m,间距0.8m×0.8m),注0.8∶1超细水泥浆,压力0.3~0.5MPa;③钢架背后压注M10水泥砂浆,填实空洞;④架设临时仰拱(I18钢架+30cm厚C25混凝土),缩短闭合距离至6m。(4)永久加固①径向注浆:沿裂缝前后各5m范围,环向120°布设Φ42mm注浆小导管(L=4.0m,间距1.0m×1.0m),注浆量按q=π·r²·L·n·α·β,r=0.5m,n=0.25,α=0.8,β=1.2,计算得单孔注浆量0.75m³,注浆压力0.5~1.0MPa;②增设二次衬砌厚度至40cm(原设计35cm),采用C35防水混凝土,抗渗等级P10;③裂缝处设置钢边橡胶止水带+背贴式止水带,形成“注浆+防水”双保险。3.桩基成孔异常风险与处置(1)风险判断泥浆密度骤降、含砂率骤升、孔口气泡反涌,揭示地层存在松散粉细砂层(埋深38m左右),孔壁出现渗漏通道,形成“潜蚀-流砂”风险,可能导致塌孔、埋钻。(2)后续成孔要点①升级泥浆:密度调至1.25g/cm³,黏度≥28s,含砂率<2%,pH8~10;加入0.3%CMC增黏剂、1.0%膨润土;②静置24h后二次清孔,采用气举反循环,清孔后泥浆指标:密度≤1.15g/cm³,含砂率≤0.5%,沉渣厚度≤5cm;③钢筋笼下放前设置Φ50mm超声波检测管3根,等边三角形布置;④灌注:采用Φ300mm导管,首盘料斗容积≥3.8m³(按埋深≥1.0m计算),确保初灌时导管一次埋深>1.5m;灌注过程中导管埋深2~6m,提拔导管前测锤测深;⑤灌注时间≤6h,混凝土坍落度180~220mm,扩展度≥450mm,7d强度≥25MPa。4.路基填筑方案调整分析(1)稳定性验算淤泥质粉质黏土抗剪强度指标:cu=15kPa,φu=5°,天然容重17.5kN/m³,换填砂岩容重21kN/m³。原方案:换填3m+堆载4m,总荷载p=3×21+4×19=139kPa;拟调整:换填3m+堆载6m,p=3×21+6×19=177kPa。采用Taylor法稳定数Ns=5.52,临界高度Hc=Ns·cu/γ=5.52×15/17.5=4.7m;实际填土高度9m(换填3m+堆载6m),安全系数Fs=4.7/9=0.52<1.0,失稳。(2)变形计算淤泥层厚8m,压缩模量Es=2.5MPa,附加应力Δp=177-4×17.5=107kPa;沉降S=Δp·H/Es=107×8/2.5=342mm;原方案Δp=139-70=69kPa,S=69×8/2.5=221mm;差异沉降增加121mm,超过桥头段20cm容许差异沉降。(3)工后沉降采用Asaoka法预测:原方案预压6个月,固结度Ut=90%,工后沉降22mm;拟调整3个月,Ut=70%,工后沉降=342×(1-0.7)=103mm,不满足规范≤30mm要求。(4)优化方案①采用“清淤+碎石桩+格栅”复合地基:碎石桩直径0.5m,间距1.2m,三角形布置,桩长穿透淤泥层进入砂砾石层0.5m;②碎石桩复合地基承载力特征值fspk=120kPa,工后沉降≤25mm;③取消堆载预压,换填厚度减至1.5m,工期缩短2个月;④碎石桩施工后,铺设两层TGSG80-80双向钢塑格栅,层间距30cm,拉应力≥80kN/m,延伸率≤3%。5.水泥稳定碎石配合比设计与延迟控制(1)强度回归水泥剂量x(%):4.0、4.5、5.0、5.5;强度y(MPa):3.6、4.2、4.7、5.3。线性回归y=1.133x-0.933,R²=0.987;设计强度Rd=4.0MPa,保证率95%,Za=1.645,现场变异系数Cv=0.08,Rc=Rd/(1-Za·Cv)=4.0/(1-1.645×0.08)=4.6MPa;代入回归式,x=(4.6+0.933)/1.133=4.9%,取5.0%。(2)目标配合比水泥∶碎石∶水=5.0∶100∶4.8(质量比);碎石合成级配:19~31.5mm占30%,9.5~19mm占30%,4.75~9.5mm占20%,0~4.75mm占20%;合成级配通过筛孔31.5、19、9.5、4.75、2.36、0.6、0.075mm的百分率依次为100%、85%、60%、35%、25%、15%、5%,满足规范JTG/TF20-2015中“C-B-2”级配范围。(3)延迟时间控制措施①拌和站设置成品仓下料口温度传感器,混合料出场温度≥150℃,覆盖保温篷布,运距≤15km,车厢涂刷隔离剂;②现场配备2台600kW发电机,确保摊铺、碾压不因停电中断;③采用“边布料边碾压”模式,初压、复压、终压段总长度≤30m,碾压时间≤1.5h;④设置横向施工缝时,在延迟时间1.5h处切割垂直断面,下次摊铺前涂刷水泥净浆。6.注浆数据缺失补救(1)影响注浆“终止压力”与“注浆量”是评定围岩注浆效果、检验扩散半径及固结强度的核心参数,缺失将导致:①无法判定注浆是否达到设计扩散半径(1.5m);②无法计算充填率(≥80%);③质量评定表“保证项目”缺项,竣工质量评分直接扣5分,低于95分目标。
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