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2025年(煤化工工程师)煤化工工程试题及答案一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确答案,错选、多选均不得分)1.在Shell煤气化工艺中,下列哪一项不是影响气化炉耐火砖寿命的主要因素?A.熔渣的化学组成B.炉膛操作温度波动幅度C.煤浆浓度高低D.熔渣的黏度与渗透性答案:C解析:Shell炉为干煤粉气流床,无煤浆,故煤浆浓度与耐火砖寿命无关;其余三项均直接决定渣对砖的侵蚀速率。2.对于固定床鲁奇炉,下列操作参数中最能直接反映炉内“风洞”形成倾向的是:A.炉顶煤气出口温度B.夹套锅炉产汽量C.炉箅转速D.灰锁温度答案:A解析:风洞导致短路,煤气未经高温区即逸出,炉顶温度骤升,是最敏感指标。3.煤直接液化装置中,溶剂加氢的主要目的是:A.提高溶剂闪点B.补充活性氢,抑制自由基缩聚C.降低溶剂密度D.脱除有机氯答案:B解析:煤热解自由基需活性氢封端,否则缩聚成焦;加氢溶剂为“氢载体”。4.在低温甲醇洗(Rectisol)脱除CO₂过程中,若系统水含量超标,最先出现的异常现象是:A.甲醇再生塔顶温度下降B.吸收塔压差升高C.循环甲醇pH值升高D.产品CO₂中总硫含量升高答案:B解析:水使甲醇极性增大,对CO₂吸收能力下降,塔内发泡,压差最先升高。5.煤制烯烃(MTO)装置中,反应器催化剂碳池活性快速下降,最可能关联的原料杂质是:A.有机硅B.有机铁C.有机钙D.有机钠答案:A解析:硅沉积堵塞SAPO34孔道,不可逆失活;铁、钙、钠主要影响热平衡或生焦速率。6.对于水煤浆气流床气化,当煤浆粒度D50从50μm降至30μm时,冷煤气效率的变化趋势及主因是:A.下降,因磨煤电耗增加B.上升,因碳转化率提高C.下降,因浆体黏度升高喷嘴雾化恶化D.基本不变,因停留时间已足够答案:B解析:粒度减小,碳转化率显著提高,冷煤气效率上升;磨煤电耗增加属厂用电,不影响效率定义式。7.在煤制天然气(SNG)甲烷化流程中,通常采用“多段绝热+级间回收”工艺,其主要目的是:A.降低催化剂床层压降B.抑制镍基催化剂高温烧结C.减少循环比,降低电耗D.提高CO单程转化率答案:B解析:甲烷化为强放热反应,级间冷却可控制温升,防止镍晶粒长大失活。8.下列关于煤热解与气化活性关系的描述,正确的是:A.热解焦油产率越高,半焦气化活性越低B.碱金属K的负载可同步提高热解半焦的气化活性C.提高热解终温至1000℃,半焦反应性一定增加D.热解速率与气化活性无耦合关系答案:B解析:碱金属为气化催化剂,可嵌入碳晶格,降低活化能;A项相反,高焦油往往对应高活性半焦。9.在煤制乙二醇(CTEG)草酸酯路线中,亚硝酸甲酯(MN)再生塔尾气NO浓度超标,最直接有效的调节手段是:A.提高酯化反应器CO/O₂比B.降低MN进料温度C.提高再生塔顶压力D.增大尾气循环量答案:A解析:CO/O₂比偏低,MN分解为NO与甲醇,提高该比例可将NO重新酯化为MN,降低排放。10.对于粉煤气化飞灰的“微珠”形态,其最主要影响的是:A.比电阻B.磨蚀性C.堆积角D.真密度答案:C解析:微珠球形度高,堆积角小,易流化,对气力输送有利;磨蚀性主要由硬度决定。11.在煤液化减压塔底泵选型时,必须优先考虑:A.NPSHa与泵必需汽蚀余量差值B.介质固体含量对密封冲刷C.高温下沥青质黏度指数D.泵材质抗H₂S应力腐蚀开裂答案:C解析:塔底液为高温高黏沥青质,黏度指数直接决定泵型(齿轮泵/螺杆泵)及功率。12.采用PengRobinson方程计算煤气化合成气露点时,若忽略CH₄含量,计算露点将:A.偏高B.偏低C.不变D.先高后低答案:A解析:CH₄为轻组分,忽略后气相重组分摩尔分数增大,计算露点温度偏高。13.在煤制氢PSA单元,若产品氢纯度突然从99.99%降至99.5%,最先检查的阀门是:A.产品氢出口调节阀B.废气回收罐入口阀C.吸附塔底部均衡阀内漏D.原料气预热阀答案:C解析:均衡阀内漏导致高压吸附塔向低压塔串气,氢纯度骤降。14.关于德士古气化炉激冷室“黑水管线”结垢,下列措施无效的是:A.添加分散剂B.提高激冷水pH至10C.降低激冷水固含量D.提高管线流速至3m/s答案:B解析:黑水结垢主要为CaCO₃与SiO₂,提高pH会促进CO₃²⁻生成,加速结垢。15.煤制甲醇合成回路中,若循环气中CO₂浓度从3%升至6%,对合成塔热平衡的影响是:A.放热量增加,热点温度上移B.放热量减少,热点温度下移C.放热量增加,热点温度下移D.放热量减少,热点温度上移答案:A解析:CO₂加氢为强放热反应,浓度升高,放热量增加,催化剂床层热点上移。16.在煤液化装置中,采用“溶剂脱灰”工艺,其溶剂与煤浆体积比一般控制在:A.1:1B.2:1C.4:1D.10:1答案:C解析:4:1可保证足够溶解力稀释沥青质,降低黏度,兼顾能耗与设备尺寸。17.对于煤制烯烃急冷塔,若急冷水pH低于6,最易发生的腐蚀类型是:A.均匀腐蚀B.点蚀C.流动加速腐蚀(FAC)D.硫化物应力腐蚀开裂答案:C解析:低pH下碳钢表面氧化膜溶解,水流剪切使膜无法修复,形成FAC。18.在煤气化炉壁面挂渣厚度监测中,最常用的在线无损技术是:A.红外热像+热通量反演B.超声测厚C.射线透照D.电磁超声答案:A解析:红外热像可实时捕捉壁面温度分布,通过热通量模型反演渣厚,无需开孔。19.煤制天然气项目全厂性能考核时,通常以哪一项作为“性能保证值”基准?A.单位产品综合能耗(GJ/kNm³SNG)B.单位投资成本(元/Nm³)C.年运行小时数D.催化剂寿命答案:A解析:能耗为可量化、可重复测试的核心指标,写入EPC合同性能保证条款。20.在煤液化加氢反应器出口,发现NH₄Cl结晶堵塞,最有效的在线处理方法是:A.注水冲洗B.提高反应温度C.降低系统压力D.注入甲醇溶解答案:A解析:NH₄Cl溶于水,短时注水可溶解结晶,恢复流通;升温升压会加剧腐蚀。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)21.下列因素中,能够显著降低气流床气化炉比氧耗的有:A.提高煤浆浓度B.提高操作温度C.降低煤的灰分D.提高煤反应活性答案:A、C、D解析:提高浓度减少水分蒸发耗热;低灰分减少熔渣热损失;高活性降低氧碳比。温度过高反而增加热损失。22.关于煤液化“溶剂自平衡”描述正确的有:A.溶剂加氢度需与液化残渣性质匹配B.溶剂馏程宜窄,防止轻组分损失C.溶剂中部分重组分可循环至加氢裂化D.溶剂/煤比升高,装置能耗单调下降答案:A、C解析:馏程宜宽,保证供氢与溶解能力;溶剂比过高导致系统热负荷增加,能耗上升。23.在低温甲醇洗装置,造成循环甲醇“发泡”的原因有:A.系统水含量>1%B.甲醇中积累了羰基铁C.吸收塔气速超过液泛点80%D.甲醇中溶解了高分子石蜡答案:A、B、D解析:羰基铁、石蜡、水均降低表面张力,形成稳定泡沫;气速80%液泛点为设计上限,非发泡主因。24.下列属于煤制烯烃(MTO)反应再生系统“碳池”管理指标的有:A.待生剂积碳量B.再生剂含碳量C.再生器密相温度D.催化剂微反活性指数(MA)答案:A、B、D解析:碳池管理核心为控制积碳与再生程度,MA反映分子筛活性;再生器温度为操作参数,非池指标。25.煤气化渣用于建材时,需重点检测的浸出毒性元素有:A.Cr⁶⁺B.AsC.HgD.F⁻答案:A、B、C、D解析:以上均为GB5085.32007规定危险特性鉴别指标,建材利用需满足浸出限值。26.在煤制氢装置,影响变换炉催化剂“反硫化”失活的因素有:A.汽气比过高B.入口H₂S浓度低于20ppmC.床层温度<280℃D.催化剂K₂O助剂含量过高答案:A、B、C解析:汽气比高、H₂S低、低温均使CoMoS活性相转为氧化态,失活;K₂O高促进水解,非反硫化。27.煤液化装置高压分离器(V1101)液位波动大,可能的原因有:A.反应器转化率突降B.减压阀HV1102阀芯冲蚀C.循环氢压缩机带液D.高压换热器内漏答案:A、B、D解析:转化率降导致液相增多;阀芯冲蚀使液位控制不稳;换热器内漏使高压侧液位虚高;压缩机带液为后果非原因。28.下列措施中,可降低煤制甲醇合成回路“驰放气”量的有:A.提高合成塔单程转化率B.增设膜分离回收氢C.提高循环气中惰性气含量D.降低新鲜气中N₂含量答案:A、B、D解析:提高单程转化率、回收氢、降低N₂均减少驰放;提高惰性气含量需更多驰放维持分压。29.关于煤制天然气甲烷化催化剂,描述正确的有:A.Ni/Al₂O₃催化剂最佳使用温区为250500℃B.硫中毒为不可逆失活C.高空速可提高CO转化率但降低选择性D.添加MgO可提高抗积碳性能答案:A、B、D解析:高空速降低转化率,选择性略升;硫与Ni形成Ni₃S₂,不可逆;MgO为碱性,抑制积碳。30.在煤液化“两相加氢”工艺中,属于“轻相”主要组分有:A.四氢萘B.甲基萘C.沥青质D.酚油馏分答案:A、B、D解析:轻相为供氢溶剂馏分,沥青质属重相,在减压塔底排出。三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)31.水煤浆气流床气化时,煤浆粒度越细,喷嘴雾化角一定越大。答案:×解析:粒度过细增加黏度,可能使雾化角减小;雾化角受黏度、表面张力、喷嘴结构耦合影响。32.煤液化“溶剂脱灰”工艺中,脱灰率越高,装置总油收率一定越高。答案:×解析:脱灰率过高导致重质油随灰损失,油收率反而下降,需权衡。33.在低温甲醇洗,降低吸收温度可提高H₂S选择性,但会增加甲醇黏度,导致传质系数下降。答案:√解析:温度降低,H₂S溶解度升高,选择性增强;但黏度指数关系使kL下降,需优化。34.煤制烯烃MTO反应器采用“湍动流化床”而非“快速流化床”,主要目的是降低催化剂磨损。答案:×解析:MTO采用快速流化,气固滑移速度大,传热量大,磨损高但可接受;湍动床用于再生器。35.煤气化渣的“玻璃体”含量越高,其火山灰活性指数越大。答案:√解析:玻璃体为无定形硅铝酸盐,活性高;结晶相活性低。36.煤制氢PSA废气热值通常高于甲醇合成驰放气。答案:√解析:PSA废气含大量CO、CH₄,热值约812MJ/Nm³;甲醇驰放气H₂低、N₂高,热值35MJ/Nm³。37.煤液化加氢反应器出口注入“洗涤水”可溶解NH₄Cl,但会促进CO变换反应,导致氢耗增加。答案:×解析:洗涤水温度<300℃,变换反应速率极低,对氢耗影响可忽略。38.对于Shell气化炉,提高氧煤比可使合成气中CH₄含量降至0.1%以下,但比氧耗单调上升。答案:√解析:氧煤比升高,燃烧区温度升高,CH₄完全裂解;但过量O₂增加,比氧耗上升。39.煤制天然气项目,甲烷化催化剂“水热老化”属于可逆失活。答案:×解析:水热老化导致Ni晶粒烧结、载体相变,为不可逆失活。40.在煤制乙二醇亚硝酸酯再生塔,采用“富氧再生”可提高MN收率,但会加剧N₂O副产。答案:√解析:富氧提高NO氧化率,MN收率升;但高温下N₂O选择性升高,需权衡。四、简答题(每题6分,共30分)41.某煤制氢装置采用水煤浆气流床气化(6.5MPa),运行中发现合成气有效气(CO+H₂)含量由80%降至76%,比氧耗升高5%。请列出三条最可能原因并给出诊断方法。答案:(1)煤浆浓度下降:现场取样用快速水分仪测浓度,若<58%,验证储罐搅拌及给水泵冲程。(2)喷嘴磨损导致雾化恶化:停车内窥检查喷嘴出口椭圆度,>1mm需更换;对比运行前后氧流量压力曲线。(3)煤质变差(灰分升高或活性降低):取样做灰分、热重分析,若灰分>15%或950℃下CO₂反应性<5%/min,可确认;校核炉温是否下降。42.煤直接液化装置减压塔底泵频繁汽蚀,已知塔底液温度420℃、黏度800cSt、密度950kg/m³,泵NPSHr6m,请提出三条改造措施并说明原理。答案:(1)塔底泵降位安装:将泵吸入口降至地面以下4m,提高NPSHa4m,避开汽蚀区。(2)增设塔底循环冷却器:将液温降至380℃,黏度降至200cSt,饱和蒸气压下降,NPSHa裕量增。(3)采用双吸式螺杆泵:降低单级叶轮入口流速,NPSHr降至3m,同时适应高黏度,减少剪切降黏。43.简述低温甲醇洗系统“水含量升高”的三大来源及对应在线控制策略。答案:(1)变换气饱和水:在变换炉出口设低位冷凝液分离器,液位联锁排水;投用高效除沫器。(2)甲醇再生塔再沸器泄漏:再沸器出口甲醇采样测电导,>50μS/cm判定内漏,切至备用,检修堵管。(3)系统补水阀内漏:补水阀后加装流量计,夜间最小流量>0.5t/h触发DCS报警,安排更换阀芯。44.煤制烯烃MTO装置再生器“尾燃”现象(稀相温度>700℃)的危害及抑制措施。答案:危害:烧毁旋风分离器内衬,催化剂微孔坍塌,细粉增加,收率下降。抑制:(1)降低再生器密相床层高度,缩短催化剂停留,减少焦炭燃烧总量;(2)注入适量CO助燃剂(Pt/Al₂O₃),使CO在密相燃尽,避免稀相二次燃烧;(3)在再生器稀相喷入少量粗甲醇,利用汽化吸热降温,控制<650℃。45.煤制天然气项目,如何计算“单位产品综合能耗”?列出公式并说明边界。答案:公式:E=(ΣQi–ΣQe)/VSNG其中:ΣQi—所有输入能源折一次能源量(煤、电、蒸汽、燃料气、催化剂原料能耗等),单位GJ;ΣQe—外输能源折一次能源量(外送电、蒸汽、硫磺等副产品),单位GJ;VSNG—产量,kNm³(0℃,101.325kPa)。边界:从原料煤入厂开始,到SNG产品进入首站计量站;包括空分、气化、变换、净化、甲烷化、公用工程,不含下游管线。五、计算题(每题10分,共20分)46.某干煤粉气流床气化炉操作压力4.0MPa,温度1500℃,煤工业分析(ar):FC55%,VM30%,Ash10%,M5%;元素分析(daf):C80%,H5%,O10%,N1%,S4%。假设:碳转化率98%,灰中碳损失2%,合成气中CH₄0.5%(干基),无焦油。求:(1)每1000kg煤产干基合成气量(Nm³);(2)比氧耗(Nm³O₂/1000Nm³(CO+H₂))。答案:(1)碳平衡:入炉碳=1000×(10.050.1)×0.8=680kg转化碳=680×0.98=666.4kg生成CO+CO₂+CH₄中碳:666.4/12=55.53kmol设干合成气总量VNm³,则:CH₄碳=0.005V/22.4=0.000223Vkmol剩余碳为CO+CO₂:55.530.000223V又(CO+CO₂)体积=55.530.000223Vkmol干合成气中CO+CO₂+CH₄+H₂+N₂+S化合物=V/22.4需做氧平衡、氢平衡、氮平衡联立(略),得:V=2270Nm³(干基)(2)氧耗:需氧用于碳部分氧化、氢燃烧,经元素平衡得O₂=480Nm³CO+H₂体积=0.95×(55.530.000223V)×22.4+H₂量=1920Nm³比氧耗=480/1920×1000=250Nm³O₂/1000Nm³(CO+H₂)47.煤制甲醇装置,合成塔出口气组成

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