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文档简介
2025年工业机器人系统运维师实操试卷模拟卷及答案一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确答案,请将正确选项的字母填在括号内)1.当工业机器人示教器出现“SRVO062”报警时,最可能的故障原因是()。A.伺服放大器过热B.编码器电池电压低C.机械臂碰撞检测触发D.电机动力线断线答案:B2.在更换六轴机器人J4轴减速机后,必须首先进行的操作是()。A.更新机器人程序B.重新校准零点C.清洗伺服电机D.更换伺服放大器答案:B3.使用发那科机器人时,若要在自动模式下远程启动程序,需将UI[18]信号置为()。A.ONB.OFFC.脉冲D.任意状态答案:A4.下列关于机器人保养周期描述正确的是()。A.每5000小时更换伺服电机B.每10000小时更换手腕油封C.每3000小时补充减速机润滑脂D.每2000小时更换示教器屏幕答案:C5.若机器人TCP点漂移但关节坐标无报警,应优先检查()。A.伺服放大器B.编码器电池C.工具坐标系标定D.电机动力线答案:C6.在ABB机器人系统中,指令“MoveAbsJ”表示()。A.直线运动到绝对关节位置B.圆弧运动到绝对关节位置C.绝对轴角度运动D.相对轴角度运动答案:C7.机器人控制柜内接触器KM1频繁吸合断开,最可能的故障是()。A.急停回路断路B.电源缺相C.示教器急停键卡滞D.伺服使能信号抖动答案:D8.当机器人运行中出现“MOTN023”报警,表示()。A.关节超速B.路径计算错误C.奇异点接近D.电机过载答案:C9.在更换KUKA机器人KRC4主板电池后,必须()。A.重新加载WorkVisual项目B.重新校准机器人基坐标C.重新设置机器人名称D.重新校准机器人零点答案:D10.机器人伺服电机抱闸失效,直接导致的后果是()。A.电机过热B.断电后手臂下坠C.编码器报警D.示教器黑屏答案:B11.若机器人运行轨迹出现固定周期抖动,应优先排查()。A.减速机磨损B.伺服增益参数C.工具重量设置D.程序逻辑错误答案:B12.在安川机器人中,参数S2C432用于设置()。A.工具坐标系编号B.奇异点回避速度C.外部轴减速比D.伺服刚性等级答案:B13.机器人控制柜24V电源实测22.1V,此时最可能出现的现象是()。A.伺服使能失败B.示教器花屏C.程序无法加载D.电机超速答案:A14.当机器人出现“PALLET004”报警,表示()。A.码垛层数超限B.码垛工件丢失C.码垛模板未示教D.码垛工件超重答案:A15.在更换机器人本体编码器后,必须进行的操作是()。A.更新机器人名称B.重新进行零点标定C.更换伺服放大器D.清除程序注释答案:B16.机器人工具坐标系标定时,若4点法与5点法结果差异大于2mm,应()。A.采用4点法结果B.重新标定并检查工具安装C.采用5点法结果D.忽略差异答案:B17.当机器人控制柜风扇停转,最可能触发的报警是()。A.SERVO001B.TEMP011C.OVER003D.BRAKE021答案:B18.机器人运行中突然停机,示教器显示“TP”闪烁,表示()。A.示教器急停被按下B.程序指针丢失C.teachpendant未连接D.程序正在单步运行答案:C19.在更换机器人动力线后,测量UV相间电阻为0.8Ω,VW为0.8Ω,UW为1.6Ω,则判断()。A.线路正常B.U相断线C.W相断线D.V相断线答案:C20.机器人运行轨迹精度超差,但重复精度正常,最可能的原因是()。A.减速机背隙增大B.工具坐标系标定错误C.伺服电机损坏D.编码器零位漂移答案:B二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,请将所有正确选项的字母填在括号内,漏选、错选均不得分)21.下列哪些操作会引起机器人零点丢失()。A.更换伺服电机B.更换编码器电池C.手动转动机器人轴D.更换减速机E.断电重启答案:A、C、D22.机器人控制柜日常点检必须包含()。A.风扇运转B.24V电源电压C.伺服放大器LEDD.示教器触摸校准E.急停回路通断答案:A、B、C、E23.关于机器人保养润滑脂,下列说法正确的是()。A.不同品牌可混用B.必须使用厂家指定型号C.加注量以排出口溢出为准D.加注前需排废油E.环境温度高时应缩短换油周期答案:B、D、E24.机器人出现随机性急停,可能原因有()。A.安全门开关接触不良B.示教器急停键间歇短路C.伺服放大器过热D.外部PLC干扰E.电机编码器断线答案:A、B、C、D25.在KUKA机器人中,下列哪些文件包含零点数据()。A.RDCB.KRC:\R1\MADA\$machine.datC.KRC:\R1\PROGRAM\main.srcD.KRC:\C\KRC\Roboter\Init\masref.iniE.KRC:\R1\TP\Folgen\$config.dat答案:A、B、D26.机器人TCP标定常用的方法有()。A.三点法B.四点法C.五点法D.六点法E.九点法答案:B、C、D27.下列哪些情况必须重新标定工具坐标系()。A.更换焊枪喷嘴B.更换焊枪本体C.机器人基座移动D.更换夹具定位销E.机器人J1轴减速机更换答案:B、C28.机器人控制柜内24V电源跌落,可能导致的故障现象有()。A.抱闸无法打开B.安全链断开C.示教器闪屏D.伺服使能失败E.程序无法加载答案:A、B、D29.关于机器人编码器电池,下列说法正确的是()。A.3.6V锂电池B.电压低于3.1V必须更换C.更换时机器人必须通电D.更换后必须重新校准零点E.可充电重复使用答案:A、B、C、D30.机器人运行轨迹出现波浪形抖动,可能原因有()。A.减速机背隙B.伺服增益过高C.工具惯量设置错误D.轨迹指令密度过低E.电机轴承磨损答案:A、B、C、E三、填空题(每空1分,共20分)31.发那科机器人零点校准模式为______模式,进入方法为按住【Prev】+【Next】开机。答案:ZERO32.ABB机器人中,用于读取当前TCP位置的函数为______。答案:CPos33.KUKA机器人RDC板卡电池电压低于______V时必须更换。答案:2.834.安川机器人伺服放大器型号为SGDV120A,其额定输出电流为______A。答案:12035.机器人J6轴减速机润滑脂型号为______,单次加注量为______mL。答案:VIGOGREASERE0,4536.在更换机器人动力线后,绝缘电阻测试值必须大于______MΩ。答案:2037.机器人控制柜内接触器KM1线圈电压为______VDC。答案:2438.发那科机器人系统变量$DMR_GRP[1].$MASTER_COUN用于保存______数据。答案:零点脉冲39.机器人工具坐标系标定误差应控制在______mm以内。答案:0.540.机器人伺服电机抱闸电压为______VDC。答案:2441.机器人运行中出现“MOTN018”报警,表示______。答案:目标点不可达42.KUKA机器人中,文件$machine.dat保存了______参数。答案:机械几何43.机器人控制柜散热风扇型号为______,额定电流为______A。答案:109R0624S4D21,0.2444.机器人示教器触摸屏校准快捷键为______。答案:MENU+445.机器人编码器分辨率为17位,则单圈脉冲数为______。答案:13107246.机器人减速机润滑脂工作温度范围为30℃至______℃。答案:15047.机器人外部轴减速比为1:120,电机额定转速3000rpm,则输出轴转速为______rpm。答案:2548.机器人控制柜内24V电源允许波动范围为______V至______V。答案:22.5,25.549.机器人伺服电机绝缘等级为______级。答案:F50.机器人工具坐标系Z方向偏移量输入错误,会导致______误差。答案:姿态四、简答题(每题5分,共30分)51.简述更换机器人J1轴伺服电机后完整的调试流程。答案:1)断电挂牌,拆除旧电机;2)安装新电机,紧固螺钉,扭矩55Nm;3)连接动力线、编码器线,检查插针无缩针;4)通电,进入ZERO模式,重新校准J1零点;5)更新机器人名称,保存零点数据到FROM;6)低速10%运行单轴动作,监听异响;7)运行原程序,观察轨迹无偏移;8)填写更换记录,签字确认。52.说明机器人控制柜24V电源跌落至21V时的故障现象及排查步骤。答案:现象:伺服使能失败、抱闸无法打开、安全链断开、示教器闪屏。步骤:1)万用表测量电源输出;2)检查220V输入是否缺相;3)检查电源模块整流桥是否烧毁;4)检查负载是否短路,逐一断开分支;5)更换电源模块,通电复测24±0.5V;6)复位报警,运行测试程序。53.列举机器人TCP标定五点法与六点法的主要区别及适用场景。答案:五点法:仅确定TCP位置,适用于工具姿态已知且固定,如焊枪;六点法:同时确定TCP位置与姿态,适用于工具坐标系需重新定义,如夹具;五点法耗时短,六点法精度高,需根据工艺要求选择。54.描述机器人编码器电池电压低报警产生机理及更换注意事项。答案:机理:电池电压低于3.1V,编码器多圈数据丢失,系统检测零位脉冲变化量超限,触发报警。注意事项:1)机器人必须通电更换,防止数据丢失;2)使用相同型号3.6V锂电池;3)更换时间<5分钟;4)更换后必须重新校准零点;5)备份新零点数据到外部存储。55.说明机器人运行轨迹出现固定周期抖动的诊断思路。答案:1)确认抖动周期与电机旋转周期是否同步;2)检查伺服增益是否过高,降低速度环比例增益30%;3)检查减速机背隙,使用千分表测量>0.2mm需更换;4)检查工具惯量参数是否与实际一致;5)使用伺服调试软件抓取转矩波形,观察周期性波动;6)若波形与减速比一致,判定减速机磨损,更换处理。56.简述机器人外部轴回零失败的处理流程。答案:1)检查回零开关信号是否进入PLC;2)检查开关物理位置是否偏移;3)手动移动轴,观察开关信号是否翻转;4)检查伺服驱动器参数PA003回零模式;5)检查回零速度是否过高,降低至额定5%;6)重新设置偏移量,保存后重启;7)低速回零测试,记录零点偏移脉冲。五、综合应用题(共60分)57.(计算题,10分)某六轴机器人J5轴减速机减速比1:140,电机额定转速3000rpm,额定转矩3Nm,输出轴最大允许转矩400Nm。现末端工具质量20kg,重心距离J5轴旋转中心0.5m,忽略其他轴影响,计算J5轴是否需要加装平衡缸。(g=9.8m/s²)答案:负载转矩=20×9.8×0.5=98Nm电机侧折算转矩=98/140=0.7Nm0.7Nm<3Nm,电机可承受,但98Nm远小于400Nm,减速机安全;结论:无需平衡缸,但建议加装弹簧平衡缸以减小电机抱闸负荷,延长寿命。58.(分析题,15分)某生产线使用ABBIRB460060/2.05机器人进行搬运,近期出现“随机性急停”故障,每天12次,无报警代码。现场检查发现:1)急停链路由安全门、光栅、示教器急停、外部PLC继电器串联;2)24V电源实测23.8V;3)示教器急停键手感正常;4)光栅指示灯偶尔闪烁;5)PLC输入模块I0.7偶尔掉线。请给出系统级排查方案并指出最可能的故障点。答案:方案:1)使用示波器监测急停链24V波形,捕捉跌落;2)单独短接光栅,运行24小时,观察是否复现;3)更换PLC输入模块,检查掉线原因;4)检查光栅电缆屏蔽层接地电阻<1Ω;5)检查安全门开关触点电阻,>50mΩ需更换;6)在PLC程序中加入急停信号滤波5ms;最可能故障点:光栅发射端电源线接触不良,导致瞬时跌落,触发急停链断开。59.(综合题,20分)某客户现场KUKAKR210R2700extra机器人更换J3轴减速机后,出现“无法激活机器人”报警,提示“RDCnotready”。已知:1)更换过程中断电,RDC电池未更换;2)机器人零点数据未备份;3)客户无WorkVisual项目存档;4)现场仅有出厂随机的CD光盘,含原始mada文件。请给出完整恢复流程,并评估风险。答案:流程:1)通电检查RDC状态灯,红灯常亮表示数据丢失;2)使用出厂CD,将原始$machine.dat、masref.ini复制到KRC:\R1\MADA;3)手动移动各轴至机械零点刻度对齐;4)进入WorkVisual,加载原始项目,
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