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文档简介

回转式格栅除污机设备安装调试方案第一章项目总述1.1工程背景××市××污水处理厂提标扩容工程,设计规模8×10⁴m³/d,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189182002)一级A。预处理工段新增2台回转式格栅除污机,栅宽1.4m,栅隙5mm,安装倾角75°,单台设计峰值流量0.85m³/s,电机功率2.2kW,防护等级IP68,生产厂家为××环保装备有限公司,出厂编号HG202403/04。1.2目标与边界目标:72h内完成单机调试、联机调试、性能考核,确保SS去除率≥15%,栅渣含水率≤65%,设备无故障运行≥8h。边界:土建已完工,渠道具备通水条件,临时用电已引至现场配电箱,厂内吊装通道宽度≥4m,净空≥5m,与厂区自控系统(西门子S71500)通信协议为Profinet。1.3适用文件GB502312009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB/T37972019《电气控制设备》CJ/T30481995《回转式格栅除污机》设备制造商《HG系列安装维护手册》2024版××市住建局《危险性较大分部分项工程安全管理细则》2023修订版第二章施工准备2.1组织架构项目经理:张××(一级建造师,机电专业)技术负责人:李××(高级工程师,15年格栅安装经验)安全员:王××(注册安全工程师,证书编号××××)调试工程师:赵××(PLC编程5年,熟悉西门子TIAPortalV17)特种作业人员:起重指挥2人、电工2人、焊工2人、架子工4人,全部持证且在有效期内。2.2工机具清单25t汽车吊1台(检测报告在有效期)3t手拉葫芦4台,5t吊带4根,2t吊带6根激光经纬仪1套(±1″精度),水准仪1套(±1mm/km)24V直流稳压电源1台,Fluke289万用表2台绝缘电阻测试仪(500V/1000V)1台扭矩扳手(20–200N·m)2把,液压扳手(100–1000N·m)1套塞尺(0.02–1mm)、铅丝(φ0.5mm)、红丹粉、水平尺(600mm)对讲机6部,应急照明灯4盏,安全带10条,防坠器4套2.3物料到货验收依据装箱单逐件核对:机架、栅条、驱动轴、链轮、牵引链、耙齿、导向轮、轴承座、减速机、电机、电控箱、螺栓、垫片、备品备件。外观检查:无裂纹、无变形、无锈蚀,油漆厚度≥120μm(用Elcometer456测厚仪抽检,每10m²测3点)。资料检查:合格证、材质报告(Q235B碳钢、304不锈钢)、减速机加注460齿轮油出厂化验单、电机效率检测报告、IP68测试报告。问题记录:发现减速机透气帽脱落1只,现场拍照并填写《设备缺陷记录表》,由厂家24h内补发。2.4安全技术交底时间:2024041208:30,地点:厂区会议室交底人:李××,被交底人:全体作业人员内容:a)起重“十不吊”条款,强调夜间禁止吊装;b)临边防护:渠道两侧设置1.2m高钢管围栏,立杆间距≤2m,横杆2道,挂密目网;c)动火作业:开具三级动火证,配4具5kg干粉灭火器,接火盆+防火布;d)临时用电:三级配电、二级漏电保护,电缆架空≥2.5m,过路穿φ100钢套管;e)应急通道:保持3m宽硬化道路畅通,救护车15min内可达。全员签字确认,存档3年。第三章基础复测与放线3.1基准点移交由土建单位提供厂区高程基准BM1=5.432m(1985国家高程基准),平面基准点K1(X=××××.230,Y=××××.650)。3.2复测方法采用全站仪(徕卡TS16)对渠道中心线、宽度、深度、预埋板标高进行复测,每2m取1断面,允许偏差:中心线位移≤3mm预埋板顶面标高±2mm水平度≤1mm/m复测结果:1机预埋板标高误差+4mm,需打磨;2机合格。3.3放线步骤a)用全站仪将格栅中心线投至预埋板,弹墨线;b)用激光经纬仪将75°倾角转划至侧壁,作为后续机架定位基准;c)用钢卷尺复核对角线,差值≤3mm;d)在侧壁用膨胀螺栓固定L50×5角钢,作为机架临时限位。第四章吊装与就位4.1吊装顺序驱动总成→下部弧形栅框→上部机架→中间栅条→牵引链→耙齿组件→电控箱4.2吊点设置驱动总成:采用2条3t扁平吊带,吊点位于减速机支耳,角度≤60°;机架:4条2t吊带,长度2.5m,防止挤压变形;下部栅框:专用吊梁(20工字钢,长1.8m)+2条3t吊带,保持水平。4.3就位调整a)将机架缓慢落入预埋板,用2t葫芦牵引微调,确保中心线与墨线重合;b)用水平尺检测机架横向水平度≤1mm/m,纵向倾角75°±0.2°;c)用塞尺检查机架与预埋板间隙≤0.05mm,超差处加0.2mm不锈钢垫片;d)插入M24×120地脚螺栓(8.8级),用扭矩扳手分两次紧固:第一次150N·m,第二次300N·m(制造商要求值),画防松线。4.4复检用全站仪复测机架顶部与底部中心偏移≤2mm,记录《设备安装初检表》。第五章链传动系统组装5.1牵引链张紧计算设计张紧力F=2.5kN,采用螺旋张紧装置,张紧行程300mm。5.2组装步骤a)将链轮加热至120℃(电磁感应加热器),热装于驱动轴,键槽配合H7/p6;b)安装牵引链,链节销轴涂Loctite638固持胶,用专用夹具压入;c)调整张紧螺栓,使链下垂度f=(0.02–0.03)×中心距L,实测L=4.2m,则f=84–126mm;d)手动盘车2圈,检查无卡阻、无异常噪音;e)用红丹粉检查链轮齿面接触斑点,沿齿高≥50%,沿齿宽≥70%。第六章耙齿与栅条间隙校准6.1技术要求耙齿插入栅条深度8mm,侧向间隙1.5–2mm,齿顶与栅条底面间隙≤0.5mm。6.2校准方法a)将耙齿转至水平位置,用塞尺逐齿检测,记录《耙齿间隙记录表》;b)发现3处间隙3mm,用橡胶锤轻敲耙齿根部,使其向内收1mm;c)复测合格后在耙齿背面点焊φ3mm不锈钢定位焊,防松。第七章电气与自控安装7.1电缆敷设动力电缆YJV220.6/1kV3×4mm²,信号电缆RVVP4×1.5mm²,分别穿φ50、φ25HDPE管,埋深0.8m,过路加钢护管。7.2接线工艺a)电机接线:U/V/W对应端子,PE线压OT端子,用16mm²黄绿线,扭矩1.5N·m;b)编码器信号线屏蔽层单端接地,接入PLC模拟量模块;c)电控箱接地电阻≤1Ω,实测0.38Ω,合格。7.3程序下载在TIAPortal中导入厂家提供的FB“HG_Grid_Control”,设置参数:运行周期T=15min,反转时间3s,高液位报警+0.85m,低液位停泵0.30m。7.4通信测试用PLC触发“远程启动”,现场急停按钮按下后0.3s内Q点断开,通信延时≤50ms,Wireshark抓包验证。第八章单机调试8.1条件确认a)渠道注水至设计水位+0.50m;b)电机绝缘≥50MΩ,相间电阻平衡值≤2%;c)润滑点加注:减速机LCKD460齿轮油至油镜2/3,轴承座3锂基脂30g。8.2点动试车a)拆下电机与减速机联轴器,电机空转,确认转向顺时针(人站在电机风扇侧看);b)装回联轴器,手动盘车无卡阻,启动电机,空载运行30min,记录:电流2.1A(额定2.2A),轴承温度28℃→42℃,振动速度1.8mm/s(ISO108163合格)。8.3负载试车a)投入人工栅渣(树枝、塑料袋,共50kg),观察耙齿捞渣顺畅,无回带;b)测量栅渣含水率:取样500g,105℃烘干4h,质量178g,含水率64.4%,合格;c)记录液位差:前后差值Δh=120mm,小于设计150mm,满足。第九章联机调试与性能考核9.172h连续运行方案时间:2024042010:00至042310:00运行方式:与提升泵联锁,高液位启动格栅→运行15min→停5min→循环。9.2数据采样每2h记录一次:瞬时流量、累计栅渣量、电机电流、轴承温度、振动、液位差。9.3考核指标a)设备无故障运行≥72h,实际运行74h,无故障;b)SS去除率:进水SS=285mg/L,出水SS=235mg/L,去除率17.5%,达标;c)噪声:距1m处测得62dB(A),低于标准80dB(A);d)能耗:单台0.85kWh/10³m³污水,低于设计1.0kWh/10³m³。9.4签字确认由建设单位、监理、总包、厂家四方签署《性能考核合格证书》。第十章验收与移交10.1资料移交a)竣工图(PDF+CAD),包含平面、剖面、预埋板图;b)设备合格证、材质单、焊缝探伤报告(UTⅡ级合格);c)调试记录表、72h运行记录、性能考核报告;d)备品备件清单:耙齿20件、链节10节、轴承2套、O型圈1套;e)操作维护手册(中文版2份、电子版1份)。10.2培训时间:2024042409:00–11:30对象:运营部5人、机电维修班3人内容:a)日常巡检路线、润滑图表;b)常见故障:耙齿变形、链条跳齿、电机进水,现场演示更换;c)考试:笔试+实操,80分合格,全员通过。10.3移交签字填写《设备移交单》,由运营部负责人陈××签字,正式接管日期20240424。第十一章运行维护制度11.1巡检制度每班2次,检查:电流、噪音、振动、栅渣量、张紧装置行程。发现异常:电流波动>±10%立即停机并上报。11.2润滑制度减速机:首次运行500h换油,以后每3000h或1年;轴承:每月补脂10g,使用SKFLGMT3。11.3大中修周期小修:6个月,更换磨损耙齿;中修:2年,更换牵引链、链轮;大修:5年,拆检减速机、电机绝缘重绕。11.4备件库存最低库存量:耙齿≥10%装机量,链条≥5%,轴承≥2套,密封圈≥1套。11.5安全禁令严禁带电检修;严禁栅前人工清渣未办“有限空间作业票”;雷雨天气禁止开启电控箱门。第十二章应急预案12.1链条断裂现象:电流骤降,栅前液位暴涨。处置:a)立即远程停机,停提升泵;b)10min内现场围蔽,挂“禁止靠近”警示;c)维修班2h内完成链条更换,恢复运行。12.2电机进水现象:绝缘报警<10MΩ。处置:a)断电拆机,运至维修间;b)用烘箱80℃烘干24h,喷H级绝缘漆;c)绝缘≥100MΩ后回装。12.3大量漂浮物堆积现象:Δh>200mm。处置:a)启动两台格栅连续运行;b)调用抓斗车辅助清捞;c)若30min内Δh仍>200mm,上报厂长,启动溢流闸门。第十三章经验总结(××公司案例)××环保工程有限公司机电安装事业部,2023年度共完成回转式格栅安装36台,累计调试时长2100h。采用“激光+铅丝”双轨找正法,使一次验收合格率由92%提升至99%;开发“格栅调试小程序”,扫码录入电流、振动,自动生成报表,节省人工2h/台;与××理工大合作,引入振动频谱分析,提前发现轴承外圈故障3起,避免停机损失约18万元。2024年目标:推广AR远程指导系统,预计减少差旅费15%。第十四章常见问题与排错速查表Q1:电机运行但耙齿不转A:检查联轴器键是否滚键→更换键,30min。Q2:栅渣回带严重A:调整卸料板角度至35°,或更换聚氨

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