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文档简介

技术交底(加固)——植筋工程第一章工程概况与加固必要性1.1现场原状本项目位于××市××路××号,原结构为1998年竣工的地下一层、地上六层框架—剪力墙体系,混凝土强度等级C25,钢筋为HRB335。2023年5月因功能调整需在三、四层局部取消三榀框架梁,新增两条净跨7.2m的次梁,导致原梁端部剪力突增,经复核其斜截面抗剪富余度仅为0.72,低于《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2013第5.1.3条“≥1.0”的最低要求,必须采用植筋方式增补抗剪钢筋。1.2植筋加固范围需植筋构件共3处:①三层4×B—C轴框架梁端部,新增2Φ16抗剪筋,单排4根,共8根;②四层7×D—E轴次梁端部,新增2Φ14抗剪筋,单排3根,共6根;③三层悬挑板根部,新增Φ12负弯矩筋,双排每排5根,共10根。钢筋级别全部改用HRB400E,植筋胶采用A级环氧型,设计抗拔力Nud≥28kN(Φ16)、≥21kN(Φ14)、≥15kN(Φ12)。第二章适用法规与标准清单2.1国家现行规范《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2013《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2018《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015《建筑抗震加固技术规程》JGJ116—2009《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—20162.2地方及企业补充规定《××市既有建筑加固改造工程管理办法》(××建〔2022〕17号)《××集团加固项目安全生产红线条例》2023版上述文件凡与国家标准冲突时,以严者为执行依据。第三章材料技术要求3.1钢筋HRB400E,屈服强度标准值fyk=400MPa,强屈比≥1.25,最大力下总伸长率≥9%。进场须附质保书、出厂批号、72h内复验报告;现场见证取样每≤60t一批,复检项目:屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、重量偏差。3.2植筋胶A级环氧,通过《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728—2011毒性检验,无乙二胺及苯类挥发物;25℃下可操作时间≥40min,固化时间≤12h,7d完全固化后抗拔强度≥30MPa;耐湿热老化90d强度保持率≥90%。每批≤500kg须抽样做钢—钢拉伸抗剪、钢—混凝土约束拉拔、耐50次冻融循环、耐海水浸泡30d四项检验,任一项不合格即整批退场。3.3辅助材料丙酮:工业级,含水率≤0.1%,用于孔壁脱脂;压缩空气:无油,露点≤20℃,含尘粒径≤0.3µm;堵孔胶泥:快硬微膨胀,30min抗压≥5MPa,用于植筋后孔口密封防流挂。第四章施工工艺流程(可操作级)4.1工艺流程总图定位放线→钢筋探测→钻孔→孔深清灰→孔壁脱脂→胶液拌和→注胶→旋入钢筋→固化养护→抗拔抽检→下一循环4.2关键工序分解4.2.1定位放线使用LeicaTS06全站仪,以原结构轴线为基准,测放植筋中心点,允许偏差±2mm;点位用Φ6钢钉冲眼,红漆圈标识,严禁在箍筋、预埋管线正上方10cm范围内布孔。4.2.2钢筋探测采用HiltiPS200钢筋扫描仪,双向扫描间距≤100mm,记录主筋直径、位置及保护层厚度;若探测结果与设计孔位冲突,偏移量≤1d(d为钢筋直径)且≤10mm,否则报设计签认变更。4.2.3钻孔钻机:喜利得TE70ATC,钻头为合金冲击钻头,直径=钢筋直径+4mm(Φ16取Φ20,Φ14取Φ18,Φ12取Φ16)。转速≤800r/min,进给压力0.3—0.5MPa,严禁带水钻。孔深按设计值+10mm富余,现场用带限位环的钻头控制,成孔后插入专用深度尺复测,允许偏差0—+5mm。4.2.4孔深清灰“三刷三吹”:先用Φ20钢丝刷旋转8次,再用φ10mm喷嘴压缩空气吹尘2s,如此往复三遍;最后一次用白纱布贴孔口,回吹后纱布无肉眼可见粉尘为合格。4.2.5孔壁脱脂丙酮倒入压力喷壶,喷嘴深入孔底,边喷边退,耗量≥15mL/孔;喷完立即塞入干净棉球,防止再次污染,脱脂后30min内必须注胶,超时重新脱脂。4.2.6胶液拌和采用喜利得HITRE500V3双筒胶,专用HDM500双管胶枪;首次排胶弃用前15cm,确保两组分比例1:1;胶液颜色均匀无条纹方可使用;夏季高温(>30℃)时先将胶筒浸入18℃冷水降温,防止过快固化。4.2.7注胶从孔底向外缓慢匀速注胶,胶体在孔内自下而上翻涌,不得带入气泡;注胶量按公式V=π×(D²d²)×L×0.6/4计算,现场在胶枪上贴用量标尺,确保胶体饱满;注胶完成后立即进入下道工序,间隔≤3min。4.2.8旋入钢筋钢筋植入端用砂轮打磨出45°倒角,避免割胶;旋入时一边推一边顺时针旋转6—8圈,使胶体充分包裹;钢筋外露长度按设计锚固长度+30mm施工余量;孔口溢出胶体须成柱状,不足需拔出钢筋补胶后重新插入。4.2.9固化养护25℃环境下静置24h不得扰动;温度<15℃时采用电热毯包裹加温,保持胶体温度20—25℃,固化期48h;期间严禁对钢筋施加冲击、焊接或弯曲。4.2.10抗拔抽检按《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550—2010第11.2.4条,每批植筋≤100根抽检3根且≥3根;加载装置采用HiltiHDA200kN液压拉拔仪,分级加载至1.15Nud,持荷2min,位移≤0.05mm为合格;若1根不合格,双倍复检,再不合格则该批全部返工。第五章质量控制节点与允许偏差5.1主控项目①钢筋抗拔力:≥设计值;②孔深:0—+5mm;③孔径:+2—+4mm;④胶体饱满度:孔口溢出胶高度≥5mm;⑤固化期扰动:零记录。5.2一般项目①钢筋外露长度:±5mm;②孔位偏移:≤10mm;③孔道倾斜:≤5°;④外观:胶体无气泡、无裂缝。5.3检验批划分以“同一楼层、同一规格、同一班次”为一批,最大批量≤300根;检验批资料含:钻孔记录表、清孔影像、胶筒批号、抗拔原始记录、不合格品处置单。第六章安全文明施工措施6.1高处作业操作架采用Φ48.3×3.6mm扣件式钢管架,步距≤1.5m,顶层设1.2m防护栏杆及18cm踢脚板;作业层满铺50mm厚脚手板,两端绑扎;架体搭设完经“三方”(施工、监理、业主)验收挂牌后方可使用。6.2粉尘与噪声钻孔阶段每机配Φ50mm工业吸尘器,控制现场粉尘≤1mg/m³;噪声峰值≤85dB,超限时调整冲击频率或加装隔音罩;夜间22:00—06:00禁止高噪声作业。6.3化学品管理植筋胶、丙酮设独立危化品库,单库≤200kg,双人双锁;库内配3kg二氧化碳灭火器2具,防泄漏托盘容积≥110%单桶容积;使用后的空胶筒按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597—2001分类收集,交由××环保科技有限公司转运,转移联单保存5年。6.4应急医疗现场设应急药箱,含2%碳酸氢钠溶液(中和环氧)、医用酒精、无菌纱布;若胶液溅入眼睛,立即用大量清水冲洗15min后送医;皮肤接触用丙酮棉球轻拭后再用肥皂水冲洗。第七章进度计划与资源投入7.1工期目标总日历天10d,其中:测量放线0.5d;钻孔清孔2d;植筋注胶3d;固化养护2d;抗拔检测1d;验收资料整理1.5d;预留机动0.5d。7.2劳动力钻孔班6人(机长2+普工4),植筋班5人(注胶2+插筋3),检测班2人,电工1人,安全员1人,合计15人。7.3主要设备喜利得TE70ATC钻机3台、HDM500胶枪4把、HDA200kN拉拔仪1套、7kW静音空压机1台、工业吸尘器3台、柴油发电机1台(备用)。第八章成本测算(不含税)人工:15人×10d×350元/人·d=52500元材料:钢筋1.2t×4800元/t=5760元;植筋胶45kg×180元/kg=8100元;辅材≈1200元机械折旧:钻机3×200元/台班×10=6000元;拉拔仪1×300元/台班×3=900元小计:74460元加13%增值税:9679.8元总价:84139.8元控制在项目加固分包合同价92000元以内,富余7850.2元作为不可预见费。第九章环保与职业健康监测9.1VOC检测采用PGM7320MiniRAE3000VOC检测仪,注胶作业面设3处采样点,每2h读数一次,VOC≤0.6mg/m³;超标即停机通风。9.2噪声暴露评估作业工人佩戴SV104个体噪声剂量计,8h等效声级≤80dB(A),超标岗位轮岗制,每班作业≤4h。9.3废胶桶处理空桶经200℃高温热熔5min后压块,体积减至1/8,再交由××再生塑料厂回收,确保回收率≥90%。第十章信息资料与竣工交付10.1过程影像每孔钻孔、清孔、注胶、插筋、溢出胶状态须拍摄高清照片,命名规则:楼层_轴线_孔序号_工序_YYYYMMDD,上传至项目云盘,保存≥5年。10.2竣工资料目录①图纸会审记录②设计变更通知单③材料合格证及复验报告④钻孔隐蔽验收记录⑤植筋抗拔检测报告⑥分项工程质量检验评定表⑦安全生产文明施工总结⑧竣工图(含实际植筋坐标)资料须胶装成册,纸质2套+扫描PDF1套,移交××市城建档案馆。第十一章常见缺陷与排错指南11.1胶体不固化原因:双组分比例失调或温度过低;解决:割除钢筋,重新钻孔,用酒精擦净残胶,换用新胶筒,低温时加温至20℃以上再注胶。11.2抗拔位移大原因:孔壁光滑、清孔不彻底;解决:改用粗糙度≥50µm的金刚石钻头,重新“三刷三吹”,复检合格后再植。11.3钢筋滑丝原因:插入后未静置即受外力;解决:废弃该根,旁边补植一根,加密间距≤0.7倍原间距,设计签认。第十二章项目经验总结(××建科加固有限公司,2023)本工程于2023年6月10日—6月20日实施,项目部共15人,采用上述流程,实际完成植筋24根,一次抗拔抽检合格率100%,工期提前1d,成本结余7850元。经验:1.喜利得HDM500胶枪自带比例锁,杜绝人为配比错误;2.采用“胶量标尺”后,胶体溢出率由10%降至3%,节约胶料4.2kg;3.夜间加温使用电热毯,比传统碘钨灯

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