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文档简介

旋挖钻孔灌注桩施工方案第一章工程概况与地质复核1.1项目坐标与桩基布置本工程位于××市××区××路与××街交叉口,地下室两层,主楼32层,裙房4层。设计旋挖钻孔灌注桩286根,桩径分800mm、1000mm、1200mm三种,有效桩长28~46m,单桩竖向抗压承载力特征值分别为3200kN、4800kN、6500kN。桩位呈梅花形布置,最小桩距3.0D,边缘桩中心距地下室外墙1.2m。1.2地质复核与补勘初勘报告揭示③2粉砂层存在轻微液化,⑤1中风化砂岩面起伏2.3~6.7m。开工前按“一桩一孔”原则补勘,补勘孔深至桩端以下5m,取原状样6组、标贯试验18次、岩石单轴抗压强度试验9组。补勘后确定⑤1层顶面埋深31.4~38.6m,岩石饱和单轴抗压强度fr=42~68MPa,取消原设计的后注浆措施,节省工期12d。1.3周边风险源场地北侧距地铁6号线隧道外边线仅9.8m,隧道顶埋深16.5m;东侧φ800雨水管埋深3.2m,为上世纪90年代混凝土平口管。对地铁隧道采用“0.3g峰值加速度”振动速度控制,允许值v≤15mm/s;对雨水管采用差异沉降控制,允许值≤10mm。第二章施工准备2.1技术准备2.1.1图纸会审:由项目经理组织,设计、勘察、监理、施工四方参加,形成《图纸会审记录》编号SK202405,明确桩顶标高允许偏差0~+30mm,钢筋笼保护层55mm。2.1.2坐标转换:采用CGCS2000坐标系,现场用全站仪复测甲方提供的K1、K2控制点,闭合差1/65000,满足《工程测量规范》GB500262021一级导线要求。2.1.3试成孔:选取T87、T203两根试桩,成孔后静置12h实测孔径、垂直度、沉渣,孔径扩大率≤3%,垂直度≤1/200,沉渣≤30mm,确认采用SR280R旋挖钻机带5×16m摩擦杆+双门底开斗。2.2机械与材料2.2.1主机:中联重科SR280R一台、SR360R一台,发动机功率261kW,最大输出扭矩360kN·m,标配可拆式5节钻杆,钻杆直径φ406mm,单节长16m,总长80m。2.2.2钻头:800mm、1000mm、1200mm双门底开斗各2只,斗齿采用25CrMo渗碳淬火,硬度HRC55~58;嵌岩段配6×φ114mm截齿滚刀钻头,刀体材料35CrMo,刀头YG11C合金。2.2.3护壁:采用6%膨润土+0.3%CMC+0.05%Na₂CO₃聚合物泥浆,马氏漏斗粘度控制在45~55s,比重1.08~1.12g/cm³,pH8~9。现场建2座60m³钢制泥浆箱,配备3PNL12泥浆泵2台,流量320m³/h。2.2.4混凝土:C35水下混凝土,胶凝材料380kg/m³,水胶比0.42,砂率42%,掺Ⅱ级粉煤灰15%、S95矿粉10%,7d强度≥28MPa,28d强度≥43MPa。采用××商混站,距现场9km,罐车运输时间≤30min,现场设2台HBT80.16.110S拖泵,最大理论排量80m³/h。2.3劳动力实行“两班两机”制,每机每班8人:机长1、操作手1、指挥1、电焊2、普工3;项目技术部2人、测量2人、试验2人、安全1人,合计38人。所有人员进场前完成三级安全教育及实名制登记,特种作业持证率100%。第三章工艺流程与参数控制3.1放线与护筒埋设全站仪放桩位→钉φ8mm钢筋桩→外放50mm撒白灰线→挖1.2m×1.2m×0.8m坑→埋设φ1000mm×8mm钢护筒,护筒中心与桩位偏差≤20mm,顶端高出地面0.3m,四周用黏土分层夯实,分层厚≤150mm,压实度≥0.90。3.2钻机就位与对中钻机自行走至桩位→调整履带与桩心平行→落下钻杆→红外激光对中器复核,偏差≤10mm→锁定履带支腿油缸,压力18MPa。3.3泥浆制备与循环首次配浆量按“孔容积×1.5”计算,800mm桩长40m需浆约30m³。膨润土提前24h预水化,搅拌时间≥30min;钻进中每进尺5m检测一次泥浆性能,粘度低于40s立即补加CMC。3.4成孔3.4.1土层段:转速20~25rpm,进尺0.8~1.2m/min,泵量260m³/h,保持泥浆液面高于地下水位≥2.0m。3.4.2砂层段:降低转速至12~15rpm,每钻0.5m上下扫孔2次,防止缩径。3.4.3岩层段:换滚刀钻头,加压180~220kN,转速8~10rpm,进尺5~8cm/min,每进尺0.3m提钻清渣一次。3.4.4终孔标准:钻至设计标高后继续旋转5min,确保孔底无岩屑;实测孔深允许偏差+100mm~0。3.5一次清孔终孔后提斗离孔底0.3m,慢速旋转,泵入新浆,返浆比重≤1.15g/cm³即停;测沉渣≤50mm,否则继续清孔,时间控制在20~30min。3.6钢筋笼制作与吊装3.6.1下料:主筋HRB400EΦ25,定尺12m,单面搭焊10d,焊缝厚≥8mm;加劲箍Φ16@2000,箍筋Φ10@100/200。3.6.2胎具成型:用50×50×5角钢焊制胎具,确保加劲箍与主筋垂直度≤1/200。3.6.3保护层:采用φ80mm混凝土滚轮定位垫块,每截面4组,纵向间距4m。3.6.4分段与连接:笼长46m分3节,上节设2个φ50mm吊耳;采用“单面搭接焊+帮条焊”双保险,焊缝长度≥25cm,现场由监理逐缝验收。3.6.5吊装:用25t汽车吊主吊+16t副吊两点抬吊,入孔时保持垂直,严禁高提猛放;就位后笼顶标高允许偏差±50mm,用2根φ28mm钢筋与护筒焊接固定。3.7导管法水下混凝土灌注3.7.1导管:采用φ300mm×4mm无缝钢管,丝扣连接,橡胶密封圈;每节长2.5m,底管4.0m,总长46m;导管水密试验1.2MPa,保压15min无渗漏。3.7.2隔水栓:使用φ280mm橡胶球胆,提前泡水10min,排气后塞入导管内离泥浆面0.3m。3.7.3初灌量:按“导管底口埋深≥1.2m”计算,800mm桩初灌量≥1.8m³,采用2m³大料斗,斗口设快关闸门。3.7.4灌注速度:连续进行,每小时上升高度≥8m,严禁导管提空;实测坍落度180~220mm,扩展度≥450mm。3.7.5过程控制:每车混凝土现场取样1组,测坍落度、温度、含气量;灌注至桩顶标高以上0.8m停止,确保浮浆段凿除后强度达标。3.7.6终拔导管:最后一节导管上下抽动幅度≤0.5m,缓慢拔出,防止抽心。3.8二次清孔与后注浆(如有)本工程经试桩取消后注浆,若遇沉渣>50mm,采用气举反循环二次清孔:插入φ89mm风管,风量9m³/min,风压0.7MPa,清孔时间15min,直至返浆比重≤1.10g/cm³。第四章质量检验与缺陷处理4.1过程检测4.1.1孔径、垂直度:采用KodenDM604超声波测井仪,每桩检测3个截面,垂直度≤1/200为合格。4.1.2沉渣:灌注前用测锤+取样盒联合检测,沉渣厚度≤50mm。4.1.3混凝土强度:每50m³取1组,<50m³也取1组,标准养护28d,合格判定按《混凝土强度检验评定标准》GB/T501072010。4.2完整性检测桩身低应变检测比例100%,采用PITV型,采样间隔10μs,击发锤2kg尼龙锤;Ⅰ、Ⅱ类桩为合格,Ⅲ类桩需复打或钻芯验证,Ⅳ类桩必须补桩。4.3承载力检测按《建筑基桩检测技术规范》JGJ1062014,选取9根桩做静载试验,最大加载值2.0Ra,沉降量≤40mm且Qs曲线无明显陡降为合格。4.4缺陷处理预案4.4.1缩径:若测井显示缩径>20mm,采用同级钻头二次扫孔,扫孔后重新测井。4.4.2混凝土离析:钻芯强度<设计值90%,采用φ110mm钻机钻至缺陷段下1m,高压注浆,水灰比0.5,注浆压力2MPa,稳压10min。4.4.3断桩:低应变出现明显反射且位于浅部,采用“接桩帽”方案:凿除浮浆至坚硬混凝土,植筋Φ25@150,支模浇筑C40微膨胀混凝土,养护7d后复测。第五章进度计划与资源配置5.1关键线路单桩循环时间:成孔5h→清孔0.5h→钢筋笼1h→灌注2h→移位0.5h,合计9h。考虑85%机械利用率,单机每天完成2.2根,两台机日产能4.4根,286根需65日历天。5.2节点控制20240601护筒开始埋设;20240610完成试桩检测;20240715完成50%工程量;20240805全部完成;20240815提交检测报告。5.3资源曲线高峰期日供混凝土200m³,钢筋45t,泥浆外运80m³;罐车需8辆(含1辆备用),夜间22:00~06:00禁止运输,白天高峰时段10:00~16:00避开交警限行。第六章安全、环保与职业健康6.1危险源清单6.1.1高压线:场地南侧10kV架空线净高8.5m,钻机桅杆最高11m,作业时设2名专职安全员持测距仪监护,水平安全距离≥3m。6.1.2地铁隧道:振动速度实时监测,采用TC4850测振仪,采样频率1kHz,一旦v>12mm/s立即停钻并减压。6.2操作规程6.2.1钻机操作:严格执行“十不钻”:无指挥不钻、夜间照明不足不钻、泥浆比重不达标不钻……6.2.2临边防护:泥浆池四周设1.2m高定型护栏,立柱间距2m,涂刷红白相间警示漆。6.3环保措施6.3.1泥浆零排放:现场设2套板框压滤机,处理能力30m³/h,压滤后含水率≤30%,滤饼外运至××砖厂制砖。6.3.2噪声控制:钻机发动机排气管加装φ600mm阻抗复合消声器,夜间噪声≤55dB(A)。6.4职业健康6.4.1粉尘:膨润土拆包处设φ500mm轴流风机强制排风,操作工佩戴KN95口罩。6.4.2高温:20240715~0805为高温时段,现场搭设2座移动冷风机棚,备藿香正气水500支,气温>35℃时11:00~15:00停止作业。第七章应急预案7.1塌孔征兆:孔口突然掉钻、泥浆面骤降>1m。处置:立即提钻→停钻→回填黏土+水泥(体积比3:1)至塌孔段以上1m→静置12h→二次扫孔。7.2埋钻征兆:钻杆无法转动、主卷扬拉力突增>额定1.3倍。处置:关闭动力头→接φ89mm高压风管至钻头→风压0.8MPa冲孔→同步慢速提升,严禁强行冲击。7.3混凝土堵管征兆:料斗内混凝土不下降、导管内无返浆。处置:初灌阶段立即提管、晃动;灌注中段采用“球胆+清水”冲洗,无效则拆除导管,重新下导管二次剪球。7.4有毒气体场地历史上为化工厂旧址,孔深>25m时配备四合一气体检测仪(O₂、CO、H₂S、LEL),报警值H₂S>10ppm立即撤人、强制通风。第八章信息化管理8.1二维码桩身档案每根桩生成唯一二维码,含桩号、坐标、钻进参数、混凝土强度、检测报告,现场扫码即可查看。8.2物联网监测在钻机主卷扬、回转、加压油缸安装WitBox传感器,实时采集扭矩、钻速、钻压,数据上传至××云平台,每10s刷新一次,异常自动推送至项目经理微信。8.3BIM+GIS建立Revit桩基模型,与无人机正射影像叠加,每日更新完成度,形象进度一目了然。第九章成本控制与签证管理9.1主要成本构成旋挖成孔费综合单价385元/m,钢筋笼制作安装950元/t,C35水下混凝土480元/m³,泥浆外运45元/m³。9.2签证要点因地铁保护需要,北侧30根桩采用“套管跟进”工艺,增加φ1200mm×12mm钢套管360m,签证编号SKQZ024,综合单价1280元/m,增加费用46.08万元。9.3节材措施钢筋笼主筋采用“剥肋滚轧直螺纹套筒”连接,比单面搭接焊节省钢筋8.2t;混凝土掺10%矿粉,节省水泥28t,合计节约费用约4.7万元。第十章交工验收与资料移交10.1资料清单1.施工组织设计(含审批表)2.图纸会审、设计变更、技术核定单3.测量放线记录、复核记录4.原材料合格证及复检报告(钢筋、水泥、膨润土、外加剂)5.混凝土配合比报告、开盘鉴定6.试块强度汇总及评定表7.桩身低应变、静载、测井报告8.隐蔽工程验收记录9.质量事故及处理记录10.竣工图(CAD+PDF)10.2移交流程资料经项目技术负责人自查→公司质技部复查→监理预验收→甲方、档案馆正式验收,纸质资料3套+电子扫描件1份,移交清单双方签字确认。第十一章项目总结(××基础公司第十分公司2024年度)本工程由××基础公司第十分公司承建,项目经理张××,技术负责人李××,20240601开工,20240805完工,实际工期66d,比合同提前4d。完成旋挖钻孔灌注桩286根,总延米11240m,混凝土灌注量10568m³,钢筋制安1075t。施工

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